龙钢高炉强化冶炼实践研究
发布时间:2020-03-31 06:43
【摘要】: 高炉强化冶炼是近年炼铁生产发展的主要任务,高炉要获得“优质、高产、低耗、长寿”,必须强化冶炼,一方面要提高冶炼强度,另一方面要努力降低焦比。提高冶陈强度和降低焦比都可使高炉增产,都是高炉强化冶炼的重要方向。当代国内外高炉强化冶炼普遍采用精料、高压操作、高风温、大喷吹、高富氧、综合鼓风、脱湿鼓风和自动控制等新技术,实现了各项技术经济指标的不断提高。 本课题以龙钢集团公司1~#(450m~(3))高炉强化冶炼实践和生产技术资料为依据,就其进一步强化、提高冶炼水平展开分析研究,对高炉强化冶炼的不同程度进行了讨论,对高炉强化冶炼,提高精料水平;改善烧结矿质量,应用系统工程理论,强化高炉布料、鼓风动能和加强高炉操作管理等进行了研究:.应用于指导高炉炼铁生产实践。嗵过研究和采取一系列强化冶炼措施,使龙钢高炉稳定顺行,取得了较好的技术经济指标标。 本文着重研究了高炉强化冶炼新技术,通过对450m~(3)高炉强化冶炼的各方面研究,得出如下结果: 1、精料是提高冶炼强度和降低焦比的重要措施,依靠精料技术,使入炉原燃料质量及稳定性进一步提高,入炉焦炭水份均小于5%,M_(25)提高到90%左右,M_(10)降低到8.5%以下,灰分降低到12.5%左右,入炉粒度组成(25-60)mm的达80%以上,烧结旷入炉小于5mm的粉沫控制到5%以下,烧结矿的质量不断提高。 2、优化高炉操作,采用高风温、高富氧、大喷煤有机相结合操作,进一步提高喷煤比、提高煤气利用是龙钢高炉强化冶炼实现低成本、提高各项技术经济指标。使高炉利用系数提高到3.12 t/(m~(3)d),冶炼强度提高到1.72 t/(m~(3).d),高炉得到强化冶炼,焦比降低,喷煤比112kg/t,入炉焦比440kg/t,生铁含硅量大幅度下降。 3、维持合理的操作炉型,执行炉况预案,避免了炉况失常。不断强化设备及炉外管理,给高炉生产创造良好的外围条件也是龙钢高炉强化冶炼的保证。
【学位授予单位】:西安建筑科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2009
【分类号】:TF53
本文编号:2608718
【学位授予单位】:西安建筑科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2009
【分类号】:TF53
【参考文献】
相关期刊论文 前10条
1 糜克勤;最大喷煤量与焦炭质量问题[J];宝钢技术;1997年06期
2 周龙义;宝钢1号高炉炉前脱硅系统的设计与生产[J];钢铁;1999年05期
3 龚树山,张聪山;优化高炉工艺操作 实现低硅低硫铁冶炼[J];河北冶金;2000年04期
4 秦英伟;李庆祥;;唐山地区450m~3高炉的操作制度与效果的比较[J];炼铁技术通讯;2006年02期
5 焦玉彬,谷有为,刘勇,孙守建;泰钢2~#高炉强化冶炼实践[J];山东冶金;2002年S1期
6 陈凌云,张红旗,畅步云;氧气顶吹转炉高硅铁水采用双渣操作浅析[J];山西冶金;2001年04期
7 刘三计,王利军;铁水含硅量对铁钢系统的影响[J];山西冶金;2001年04期
8 常天印,冯建忠;高炉低硅冶炼探析[J];山西冶金;2005年02期
9 翁宇庆;进一步发展高炉喷煤和精料技术 推动炼铁系统节能降耗和结构调整——在1998年炼铁系统工作会议上的报告(摘要)[J];炼铁;1998年03期
10 牟永明;包钢硅砖热风炉的烘炉及维护[J];炼铁;1999年S1期
,本文编号:2608718
本文链接:https://www.wllwen.com/jingjilunwen/jiliangjingjilunwen/2608718.html