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船舶SCR脱硝、积碳与再生研究

发布时间:2017-10-19 14:31

  本文关键词:船舶SCR脱硝、积碳与再生研究


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【摘要】:选择性催化还原(SCR)技术是目前唯一满足船舶柴油机排放法规Tire-III的脱硝技术,为了应对越来越严格的船舶NOX(氮氧化物)排放法规,研究者和船舶制造商将目光投向了SCR技术。目前,船舶SCR系统应用存在的主要问题有:(1)尺寸大,在拥挤的船舱占用空间大;(2)燃烧重油产生大量又细又黏的微粒覆盖到催化剂表面,导致催化剂活性下降快,频繁更换新鲜催化剂会大大增加SCR系统运行成本。为了解决这些问题,本文研究了规格为长×宽×高=150mm×150mm×480mm,孔密度为86cpsi(55×55孔)的蜂窝状SCR催化剂在高空速下的脱硝活性,分析了蜂窝状SCR催化剂积碳因素并提出了几项预防积碳的措施和两种蜂窝状SCR催化剂积碳失活再生技术方案。主要研究内容和结果为: (1)在广西玉柴机器股份有限公司生产的YC6A220C型柴油机排气管路上搭建了SCR脱硝系统,主要探讨了孔密度为cpsi86的蜂窝状船舶SCR催化剂在空速20000~45000h-1、温度250~360℃、NH3/NO摩尔比0.8~1.1时催化剂的脱硝效率,结果表明,温度320~360℃,NH3/NO摩尔比1~1.1时,催化剂在空速35000~40000h-1范围内的脱硝效率达到87.1%以上; (2)为了测试实验选用的催化剂在空速35000~40000h-1范围内的脱硝效率能否满足Tire-III关于中速机和低速机的排放要求,实验测试了在360℃时NO浓度为1300ppm和1900ppm催化剂脱硝效率,结果表明,NH3/NO摩尔比为1~1.1时,催化剂脱硝效率达到80.1%以上。 (3)对微粒的测试表明,YC6A220C型柴油机产生的微粒直径主要集中在0.178~0.237m之间,属于亚微米级粒子,主要受到布朗扩散、热泳力和湍流脉动力的作用沉积在催化剂通道表面;脱硝实验中也测试了积碳对催化剂脱硝活性的影响,结果表明,由于实验累积时间短,加上催化剂表面积碳在初期较为松散,开机时的强烈气流脉冲能将催化剂表面的碳烟带出催化器,积碳对催化剂脱硝效果影响不明显。 (4)针对船舶SCR积碳失活,从催化剂选取、试验条件设计和SCR系统设计等方面出发,提出了5项预防催化剂积碳失活的措施,同时提出了两种低温再生技术方案,一种是船舶柴油机SCR积碳臭氧氧化再生技术:利用臭氧的强氧化性,在低温(180~250℃)下高效快速地氧化沉积在催化剂表面的柴油机微粒;另一种是船舶柴油机SCR积碳NO2氧化再生技术:利用NO2在较高温度(300~400℃)下的强氧化性将柴油机表面碳烟微粒氧化达到再生的目的。 (5)高孔密度高空速的催化剂可以使系统结构更为紧凑,尺寸减小,,同时投资减少,以12V46C型船用柴油机为例进行分析,催化剂初投资费用减少了30~70%,船舶柴油机SCR积碳臭氧再生技术方案装置与催化剂初投资相当,大约为25万元。
【关键词】:选择性催化还原 船舶柴油机SCR催化剂 脱硝 积碳 再生
【学位授予单位】:宁波大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:U664.121;X736.3
【目录】:
  • 摘要4-6
  • Abstract6-11
  • 引言11-14
  • 1 绪论14-25
  • 1.1 SCR 技术14-18
  • 1.1.1 Urea-SCR 技术概论14-15
  • 1.1.2 SCR 催化剂15-18
  • 1.2 国内外船舶柴油机 SCR 技术现状18-19
  • 1.2.1 国外船舶柴油机 SCR 技术现状18-19
  • 1.2.2 国内船舶柴油机 SCR 技术现状19
  • 1.3 船用与电厂用 SCR 技术差异分析19-20
  • 1.3.1 工作环境差异19-20
  • 1.3.2 催化剂规格形式差异20
  • 1.4 SCR 催化剂失效原因及再生技术20-23
  • 1.4.1 催化剂中毒及其再生方法20-22
  • 1.4.2 高温引起的烧结、活性组分挥发及其再生22
  • 1.4.3 SO3中毒22
  • 1.4.4 催化剂微孔堵塞22-23
  • 1.5 存在问题23
  • 1.6 本文的主要研究内容23-25
  • 2 实验部分25-31
  • 2.1 实验系统流程25-26
  • 2.2 实验装置26-30
  • 2.3 实验参数的测定30
  • 2.4 主要计算指标30-31
  • 3 脱硝试验31-42
  • 3.1 SCR 催化剂选型31
  • 3.2 实验条件31-32
  • 3.3 实验结果分析32-40
  • 3.3.1 空速的影响32-34
  • 3.3.2 温度的影响34-36
  • 3.3.3 NH3/NO 摩尔比的影响36-39
  • 3.3.4 高 NO 浓度高空速下催化剂脱硝效率39-40
  • 3.4 本章小结40-42
  • 4 船舶 SCR 催化剂积碳研究42-49
  • 4.1 碳烟沉积理论分析42-45
  • 4.1.1 布朗扩散沉积42-44
  • 4.1.2 热泳沉降和湍流脉动沉降44-45
  • 4.2 实验过程及现象45-47
  • 4.3 催化剂积碳失活预防措施分析47-48
  • 4.4 本章小结48-49
  • 5 船舶柴油机 SCR 催化剂再生方案及分析49-61
  • 5.1 臭氧再生技术方案49-51
  • 5.1.1 再生系统流程49-51
  • 5.1.2 再生方法51
  • 5.2 NO_2再生技术方案51-54
  • 5.2.1 再生系统流程51-53
  • 5.2.2 再生方法53-54
  • 5.3 再生技术方案优势54
  • 5.4 船舶柴油机 SCR 积碳再生技术经济性分析54-60
  • 5.4.1 催化剂用量计算55-56
  • 5.4.2 积碳量计算56-57
  • 5.4.3 再生装置57-60
  • 5.5 本章小结60-61
  • 6 全文总结及展望61-63
  • 6.1 总结61-62
  • 6.2 展望62-63
  • 参考文献63-67
  • 附录A67-70
  • 在学研究成果70-71
  • 致谢71

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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本文编号:1061635

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