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四相电励磁双凸极电动机的效率优化控制策略研究

发布时间:2021-11-23 13:24
  电励磁双凸极电机(Doubly Salient Electro-magnetic Machine,DSEM)具有结构简单、励磁可调、调速范围广、控制灵活等特点,适合作为电动机使用。同时又由于励磁绕组的存在,DSEM的效率相对较低。本文主要针对电励磁双凸极电机效率偏低的问题,提出并研究一种电流分配策略。该策略以不对称电流控制为基础,通过协调分配励磁、电枢电流,降低了电机损耗,从而达到提高效率的目的。同时针对新型的H桥功率电路采用导通区间加宽控制方法,推导出相应的正、负向提前开通角度的确定方法,为低速电励磁双凸极电动机的实践应用打下基础。本文首先介绍了四相电励磁双凸极电机的线性模型以及工作原理,在传统控制方法的分析过程中,引入了不对称电流控制方法。其次,以不对称电流控制为基础,针对一台四相8/6极低速电励磁双凸极电机存在的效率较低问题,提出了基于铜损最小的励磁、电枢电流分配策略,该策略可以有效减少电机铜损,提高电机效率。针对标准角控制存在的转矩缺失问题,采用导通区间加宽控制的角度控制方法,该方法可以有效提升电机转矩,一定程度上提高效率。最后,搭建了基于Labview软件平台的调速系统,介绍... 

【文章来源】:南京航空航天大学江苏省 211工程院校

【文章页数】:79 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

四相电励磁双凸极电动机的效率优化控制策略研究


不同转速下提前换相角度对转矩影响

双相,励磁,仿真波形,情况


利用有限元仿真对不同控制方式下的出力情况和效率情况进行对比分析。仿真条件为:电机转速 n 为 240rpm,采用标准角逻辑,励磁电流输入范围为 0A~8A,采用电枢电流有效值不变的原则,有效值电流为 8A,单相控制电流幅值为 16A,双相控制电流正、负电流幅值为 11.31A 与-11.31A。励磁 6A 情况下仿真波形如下所示,单、双相控制时通入电枢绕组的电流有效值相同。(a) 单相控制相电流波形 (b) 单相控制转矩波形

折线图,双相,折线图,励磁


四相电励磁双凸极电动机的效率优化控制策略研究表 2.2 两种控制方法比较(n=240rpm,出力情况)励磁电流(A) 单/双相控制转矩(N m) 单/双相控制 KT(%)0 29.33/-0.26 109.68/*2 33.21/10.41 113.67/191.654 34.36/20.31 119.12/93.416 34.10/27.82 128.53/74.488 33.51/32.51 139.84/72.13励磁绕组通电为 0A 时,励磁转矩由于未通励磁电的原因并不存在,同时又由于电机以及通电的对称性,在转子滑入定子的位置产生的磁阻转矩与滑出时产生的磁阻转矩相互抵消,使得整体输出转矩约为 0,不予以计算。下面对不同励磁情况下单相控制与双相控制的转矩进行对比分析。为了更加直观的分析转矩对比情况,绘制了折线图。图 2.5(a)为转矩对比折线图,(b)为转矩脉动对比折线图。

【参考文献】:
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本文编号:3513972

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