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HGK型离心泵汽蚀原因分析及解决方案研究

发布时间:2020-04-30 10:15
【摘要】: HGK60-10型离心泵是单级悬臂式离心泵,水力实验后发现实验结果同额定参数有较大偏差,而且运行时伴随较严重的振动和噪声,该泵额定扬程为30米,但测量值仅为26米,由振动、噪声以及扬程下降的特征可以初步断定该泵性能差的主要原因是由于汽蚀造成。汽蚀的产生原因较多,其中一个主要原因就是由于叶片内部复杂的湍流引起的,近年来,随着计算流体力学(CFD)的发展,从研究离心泵流体流动机理出发,采用数值仿真方法研究离心泵内部流动,利用数值仿真结果来指导泵的设计已经成为可能。本文应用商业CFD软件FLUENT研究该离心泵的内部流动以改进其性能,主要作了以下几方面工作: 综述了计算流体力学的概念、研究内容和优势,详细介绍了计算流体力学的基本理论和方法以及所用的几何三维建模方法; 利用有关理论着重研究了该离心泵叶轮流道形状对汽蚀性能的影响,利用流场数值分析的方法,分析了原有泵叶轮的内部流动,得到了大量的三维湍流场的分析结果,包括静压分布图、总压分布图、速度矢量分布图等。通过对叶轮入口处的流场分析,证实了该泵性能下降是由汽蚀造成的推测; 基于速度系数法建立了叶轮优化的数学模型,通过得到的流场数据和该数学模型对原叶轮进行了优化设计,优化结果对叶片的入口角和叶片的入口直径等参数进行了改进,优化后的叶轮达到了提高泵的汽蚀性能和效率的目的。 研究结果说明,通过对叶轮流场的数值仿真研究,可以分析出流体在离心泵内的流速和压力分布,揭示离心泵内部流动特征,对探讨影响离心泵效率及产生汽蚀的原因,以及为改进离心泵的叶型设计,提高离心泵的效率,扩大其运行工况范围,提供理论依据。通过优化模型的建立,改进叶轮的设计参数,可以实现提高泵效率和汽蚀性能的目的。
【图文】:

汽蚀损伤,图片


图1汽蚀损伤图片F19.1Cavitationerosionfigure引起扬程下降而丧失给水功能一般将3%或1%扬程朋产来设计水泵的管道系统。结果发现汽蚀损伤的水泵有以下几个特点:47到142旋转速度为20耐s左右pSH)r在三倍以内占75%量Qd和小流量0.6Qd附近损伤较多材料和能源,人们需要水泵朝小型化的方向发展。实提高其转速,但转速提高容易使泵中发生汽蚀。可见发展,因此研究及解决离心水泵的汽蚀问题是非常重学者在汽蚀机理、汽蚀损伤机理、材料抗汽蚀性、汽但是,由于实际的水泵叶轮形状各异,运行工况经常外不同形态的空泡对材料的损伤的危害程度也不相

网格图,单叶片,网格模型,流场


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【学位授予单位】:大连交通大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:TH311

【引证文献】

相关硕士学位论文 前4条

1 李辉;基于叶轮设计的IS65型离心泵空化性能改进的研究[D];江西理工大学;2011年

2 李颜;基于CFD的船用离心泵叶轮抗汽蚀优化设计[D];大连海事大学;2012年

3 苗金明;高温凝结水回收系统的设计及防腐蚀研究[D];北京化工大学;2010年

4 辛合雷;DG230-64型锅炉给水泵抗汽蚀技术研究[D];华北电力大学;2012年



本文编号:2645661

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