基于无杆活塞缸的液压—机械复合传动装置研究
【图文】:
液压缸在克服工作中因惯性造成的冲击及噪声这一缺点时,效果显著。图1一4与图1一5所示采用有杆液压缸的系统,从结构上来看不是很紧凑,特别是反映在活塞杆轴线方向的尺寸过大。采用无杆液压缸可较好地解决这一问题。与图1一4所示系统的本质区别是,图1一6所示系统用过渡滑块在活塞径向孔中的直线运动代替了图1一4所示系统中整个液压缸的摆动。显而易见,图1一6所示系统不仅在结构上较图1一4与图1一5所示采系统紧凑,而且刚性也最高;其缺点是结构工艺性稍差一些。通过上述比较,得出下面的一些结论:(l)用固定式液压缸代替有杆铰接式液压缸,能显著提高结构刚性,降低冲击和噪声。(2)固定式无杆液压缸与铰杆增力机构组合而成的系统
但有效行程随之减小,同时摩擦损失增加,工作效率降低。为减小摩擦损失,提高工作效率,我们可以采用带滚轮的楔式增力机构。对于不带滚轮的机构,楔角从450减少到5o,摩擦损失增加了2倍,如图2一1所示。若采用滚轮,当斜楔角为8‘12”时(机械传动常用角度),摩擦损失将显著减小,而使输出力可以增加35一50%。采用带滚轮的斜楔机构效率有了明显的提高,但要实现自锁,锲角角度一般取5o,这样的话,有效行程会变短135]。对于上述问题,我们最终可以通过带滚轮的双斜楔角增力机构加以解决,如图2一2所示。图2一1单斜楔增力机构图2一2双斜楔增力机构
【学位授予单位】:苏州大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:TH137;TH132
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本文编号:2679525
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