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型钢码垛机控制系统设计

发布时间:2020-06-19 03:25
【摘要】:近十年来,可编程序控制器(简称PLC)技术在码垛机中的应用得到了长足发展, 然而大多数文献和资料表明,这些工作主要针对小型包装的物料,而对型钢码垛机PLC 控制技术的研究甚少。 本文以“通化钢厂型钢连轧厂型钢码垛机控制系统改造”项目为背景,在对码垛机 系统进行了详细的分析基础上提出了应用PLC设计程序软件,改造原控制系统的方 案。本文以PLC控制系统的实现为研究重点,从自动控制、电气传动、位置检测三个方 面详细的说明了型钢自动码垛机的控制特点,为提高定位系统的可靠性、快速性以及获 得较高的定位精度提出了相应的行之有效的解决方法。并介绍了系统选型、存在的问题 及解决方案。 设计并实现了变频器对码垛机平移机构的速度控制,系统响应快、抗扰性强,稳定 性好,没有明显的振动,定位精度高具有理想的控制效果。 针对变频器工作过程中产生高频干扰的现象,设计并安装了电抗器,对码垛机运行 过程中的高频干扰信号进行了处理,有效地消除了干扰信号。从调试结果可以看出,系 统具有良好的稳定性,并有效地提高了系统的可靠性,得到满意的控制效果。 最后,提出了一种新的改进方法-模糊控制法。该方法基本原理实际上是构造一 个能够实现自学习方式的控制模型,它的自学习功能就是对系统控制进行优化的一个过 程。
【学位授予单位】:沈阳工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2005
【分类号】:TH246

【引证文献】

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1 徐凯;基于RTAI及EtherMAC实时以太网的码垛机器人控制平台[D];山东大学;2012年



本文编号:2720239

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