压套组合件的加工工艺可行性研究
发布时间:2020-12-30 18:48
本文对典型压套组合件的结构及其高精度要求进行了简单介绍,并对该类零件的加工难点及工艺方法进行分析,通过加工方法的调整及加工参数优化,对该类组合件加工进行了详细的论述。
【文章来源】:内燃机与配件. 2020年11期
【文章页数】:2 页
【部分图文】:
组合件示意图
针对该类组合件,我们以图2为例结合实际加工状况进行分析。500/600-01(B)(活门)外圆对压套孔跳动0.01max(图3),023-5F(联接杆)大外圆对小外圆跳动0.005max(图4),那么理论上将连接杆压入后,外圆对轴的跳动应该等于活门和联接杆单件的跳动之和0.015max;该组件中500/600-01(B)与023-5F外圆(2)对外圆(1)的跳动要求为0.03max,对于两个不同材料的组合件,且两零件为过盈配合,压套时需先对正刻线后再压入,且只对023-5F(联接杆)进行降温处理,对正刻线后压套时联接杆已经回温,冷冻产生的间隙配合已变为过渡配合,从而不能直接放入衬套孔内,需使用压力机辅助压入,产生联接杆受力不均匀,导致压套后外圆(2)对外圆(1)的跳动0.03max超差。
500/600-01(B)(活门)外圆对压套孔跳动0.01max(图3),023-5F(联接杆)大外圆对小外圆跳动0.005max(图4),那么理论上将连接杆压入后,外圆对轴的跳动应该等于活门和联接杆单件的跳动之和0.015max;该组件中500/600-01(B)与023-5F外圆(2)对外圆(1)的跳动要求为0.03max,对于两个不同材料的组合件,且两零件为过盈配合,压套时需先对正刻线后再压入,且只对023-5F(联接杆)进行降温处理,对正刻线后压套时联接杆已经回温,冷冻产生的间隙配合已变为过渡配合,从而不能直接放入衬套孔内,需使用压力机辅助压入,产生联接杆受力不均匀,导致压套后外圆(2)对外圆(1)的跳动0.03max超差。图4 联接杆跳动要求示意图
本文编号:2948124
【文章来源】:内燃机与配件. 2020年11期
【文章页数】:2 页
【部分图文】:
组合件示意图
针对该类组合件,我们以图2为例结合实际加工状况进行分析。500/600-01(B)(活门)外圆对压套孔跳动0.01max(图3),023-5F(联接杆)大外圆对小外圆跳动0.005max(图4),那么理论上将连接杆压入后,外圆对轴的跳动应该等于活门和联接杆单件的跳动之和0.015max;该组件中500/600-01(B)与023-5F外圆(2)对外圆(1)的跳动要求为0.03max,对于两个不同材料的组合件,且两零件为过盈配合,压套时需先对正刻线后再压入,且只对023-5F(联接杆)进行降温处理,对正刻线后压套时联接杆已经回温,冷冻产生的间隙配合已变为过渡配合,从而不能直接放入衬套孔内,需使用压力机辅助压入,产生联接杆受力不均匀,导致压套后外圆(2)对外圆(1)的跳动0.03max超差。
500/600-01(B)(活门)外圆对压套孔跳动0.01max(图3),023-5F(联接杆)大外圆对小外圆跳动0.005max(图4),那么理论上将连接杆压入后,外圆对轴的跳动应该等于活门和联接杆单件的跳动之和0.015max;该组件中500/600-01(B)与023-5F外圆(2)对外圆(1)的跳动要求为0.03max,对于两个不同材料的组合件,且两零件为过盈配合,压套时需先对正刻线后再压入,且只对023-5F(联接杆)进行降温处理,对正刻线后压套时联接杆已经回温,冷冻产生的间隙配合已变为过渡配合,从而不能直接放入衬套孔内,需使用压力机辅助压入,产生联接杆受力不均匀,导致压套后外圆(2)对外圆(1)的跳动0.03max超差。图4 联接杆跳动要求示意图
本文编号:2948124
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