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皮带机滚筒结构工艺改进实践

发布时间:2021-11-21 12:00
  通过对1000mm皮带机改向滚筒结构进行改造及加工工艺改进,解决了生产中由于滚筒轴窜轴、断轴,辊皮磨损快以致滚筒使用寿命短的问题。改造后既减少了备件消耗,又降低了加工成本,达到了改造的目的。 

【文章来源】:工程机械文摘. 2020,(03)

【文章页数】:3 页

【部分图文】:

皮带机滚筒结构工艺改进实践


接盘改造后铸造件(材质:ZG25)

滚筒


如图1所示,原设计的Φ500×1 150滚筒由轴、接盘和筒皮3部分组成,筒皮是用厚度10 mm的钢板卷制成的直径500 mm长度1 150 mm的筒体,筒皮内侧与接盘焊接固定;接盘分左右两个,其内径不同,由材质Q235钢材焊接加工而成,接盘内侧固定在滚筒轴的两个轴肩上,一侧接盘用键与轴轴向联接,并用紧定螺1.筒皮2.接盘3.轴钉与轴固定。2 改向滚筒失效原因及改进措施

滚筒


改造后的改向滚筒如图2所示。为了找出滚筒轴断裂的原因,决定对滚筒轴进行校核,查阅同行业文章,通过计算最终确定了合适的滚筒轴直径。由于原来轴承座不更换,特在轴肩处倒圆弧角过渡,防止断轴现象的发生。滚筒轴受力简图如图3所示,为获得滚筒轴最小轴径尺寸,定量分析如下:

【参考文献】:
期刊论文
[1]带式输送机滚筒结构的设计计算[J]. 耿跃海,林晓磊.  起重运输机械. 2002(07)



本文编号:3509475

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