减压塔顶水冷器支撑梁开裂失效分析
本文关键词:减压塔顶水冷器支撑梁开裂失效分析 出处:《石油化工腐蚀与防护》2016年06期 论文类型:期刊论文
【摘要】:某石化公司进行常规检修过程中发现减压塔顶水冷器发生严重腐蚀。该水冷器设备材质为304不锈钢,在运行过程中发生明显孔蚀,并且伴有支撑梁的开裂行为。该水冷器管内介质为循环水,壳程介质为油气,入口温度为95℃,出口温度为47℃。通过金相显微镜和扫描电镜对失效件裂纹及孔蚀形貌进行表征,并通过电子能谱和洛氏硬度仪对支撑梁失效件、腐蚀产物进行了电子能谱扫描和材质硬度分析。结果表明,支撑梁材质Ni和Cr元素含量偏低,不符合304不锈钢标准,材质硬度为HRC 32,远超过设备硬度设计要求,在腐蚀产物中检测出硫元素和氯元素的存在。综合以上结果,减压塔顶水冷器支撑梁开裂行为主要是由于设备材料硬度大于HRC 22,在油气中的HCl及H_2S遇到冷凝水形成HCl-H_2S-H_2O酸性环境下,发生了典型的湿H_2S环境下的应力腐蚀开裂。针对该失效机理,提出了相应的防护措施。
[Abstract]:A Petrochemical Industries Co of vacuum tower cooler serious corrosion in the process of maintenance. The conventional water cooling device is made of 304 stainless steel, pitting occurred obviously in the operation process, and with the support of cracking behavior of the beam. The medium inside the pipe cooler for the circulating water, the shell medium for oil and gas, the entrance temperature of 95 C, the outlet temperature is 47 degree Celsius. To characterize the failure of crack and pitting corrosion morphology by metallographic microscope and scanning electron microscope and by electron spectroscopy and Rockwell hardness tester for supporting beam failure, corrosion products were analyzed by scanning electron spectroscopy and hardness analysis. The results show that the lower support beam made of Ni and Cr content does not meet the 304 standard stainless steel, the hardness of the material is HRC 32, far more than the hardness of equipment design requirements, detection of sulfur and chlorine in the presence of corrosion products. Based on the above results, the water cooler supporting vacuum tower The cracking behavior of beams is mainly due to the hardness of equipment material is greater than HRC 22. When HCl and H_2S in oil and gas meet HCl-H_2S-H_2O acidic environment when condensate water is formed, stress corrosion cracking happens in typical wet H_2S environment. Corresponding protection measures are put forward for this failure mechanism.
【作者单位】: 大连理工大学化工学院;山东京博石油化工有限公司设备部;
【分类号】:TE96
【正文快照】: 1概况出现问题的设备为山东某石油炼化厂减压塔顶水冷换热器,该水冷器管内介质为循环水,壳程介质为含有H2S的油气,入口温度为95℃,出口温度为47℃。2005年投入使用,2012年检修管束干净、试压正常。最近几年公司加工原油品质劣化,高酸、高硫原油混炼,导致生产设备中氯和硫含量
【参考文献】
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【共引文献】
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,本文编号:1410917
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