牛心坨油田降粘降凝工艺转换方式的研究
本文选题:高凝稠油 + 牛心坨 ; 参考:《东北石油大学》2017年硕士论文
【摘要】:牛心坨油田隶属于高升采油厂,为高凝稠油油田,黏度高、含蜡高、凝固点高,采用闭式热水循环为主体工艺,为注水开发油田。但闭式热水循环工艺有着管柱密封性差等缺点,同时,高温热水的长期循环使用致使套管、管网锈蚀损害以及井下管网结垢情况非常严重,再加上这种工艺需要天然气供给量十分巨大而老区的天然气产量已无法满足现实需要,因此此工艺已经严重制约油田正常生产开发。而随着维护管理费用的不断增加,且管理难度越来越大,热水循环工艺呈现出难以维持的局面。所以,展开牛心坨油田举升工艺转换方式的研究在有效开发和稳产上都具有非常重要的意义。本文以举升工艺为基本出发点,并结合实验室与现场的实验情况,对井筒电加热降粘、化学药剂降粘、掺稀油降粘等举升工并在此基础上对空心杆电加热参数进行了改造。最后决定使用空心杆电加热工艺来取代之前的主体工艺,即在空心杆内下入专用电缆,利用集肤效应提高油管内原油的温度,而且可避免管壁结蜡、降粘等目的,同时由于电缆输出功率可根据不同的井况进行调整从而达到所需温度,因此大大提高了油井控制的自动化程度。
[Abstract]:Niuxintuo Oilfield belongs to Gaosheng Oil production Plant, which is a heavy oil field with high viscosity, high wax content and high freezing point. However, the closed hot water circulation process has some disadvantages, such as poor sealing property of pipe string. At the same time, the use of high temperature hot water for a long time causes casing, pipe network corrosion damage and downhole pipe network scaling. In addition, this process requires a very large amount of natural gas supply and the natural gas production in the old area can no longer meet the actual needs, so this process has seriously restricted the normal production and development of oil fields. With the increasing cost of maintenance and management, the hot water circulation process is difficult to maintain. Therefore, it is very important to study the transformation of lifting process in Niuxintuo Oilfield for effective development and stable production. In this paper, the lifting technology is taken as the basic starting point, and combined with the laboratory and field experiments, the electrical heating viscosity reduction, the chemical agent viscosity reduction and the dilute oil viscosity reduction of the wellbore are studied and the electrical heating parameters of the hollow rod are reformed. Finally, it was decided to use the hollow rod electric heating process instead of the previous main process, that is, to enter a special cable in the hollow rod, to use the skin effect to raise the temperature of crude oil in the tubing, and to avoid wax deposition and viscosity reduction on the pipe wall. At the same time, the output power of the cable can be adjusted according to different well conditions to achieve the required temperature, so the automation of well control is greatly improved.
【学位授予单位】:东北石油大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2017
【分类号】:TE355
【参考文献】
相关期刊论文 前10条
1 赵麟天;;高凝稠油举升工艺转换配套技术研究[J];化工管理;2015年23期
2 王爱利;赵江援;史文奇;蔡江;;冀东油田高凝油藏试油排液工艺的探索[J];油气井测试;2014年06期
3 陈德春;李昂;刘均荣;朱泽军;姜东;;潜油电泵井油套环空泵下掺稀油井筒流体温度计算模型[J];中国石油大学学报(自然科学版);2013年06期
4 马帅;熊友明;王跃曾;张俊斌;刘正礼;;Haute Mer A区块深水稠油油田降黏工艺研究[J];石油天然气学报;2013年10期
5 蒲梦雅;叶仲斌;陈洪;陆丽;马盼盼;;枝状油溶性稠油降粘剂的合成及评价[J];应用化工;2012年03期
6 李春宝;;沈阳油田高凝油中高含水期采油工艺研究与应用[J];石油地质与工程;2011年S1期
7 纵封臣;齐桃;李伟超;李玉光;管虹翔;;海上稠油井筒降黏及配套举升工艺[J];石油钻采工艺;2011年03期
8 尹志红;李大鹏;巩艳芬;鹿强;;人工举升方式技术适应性组合评价[J];科学技术与工程;2011年08期
9 杨立龙;;空心杆电加热举升工艺在牛心坨油田的应用[J];石油地质与工程;2011年01期
10 王荣杰;童永东;万国群;张海峰;;纯梁油区零星稠油井非注汽开发配套技术[J];内蒙古石油化工;2007年05期
相关硕士学位论文 前10条
1 孙振宇;洼59重力泄水辅助蒸汽驱技术研究与应用[D];东北石油大学;2015年
2 杜建波;刚果LIBONOLO深水稠油油田探井井筒降黏举升工艺设计[D];西南石油大学;2014年
3 谷国剑;井筒降粘举升工艺经济评价及方式优选[D];中国石油大学(华东);2013年
4 郭道宏;沈阳油田高凝油冷采技术研究应用[D];东北石油大学;2012年
5 王飞鹰;西峡沟开发试验区稠油蒸汽吞吐试验研究[D];长江大学;2012年
6 向刚;稠油井杆中管掺热流体闭式循环举升工艺设计[D];中国石油大学;2011年
7 李国伟;文东油田开发后期采油方式优化[D];中国石油大学;2011年
8 李燕;稠油井筒泡沫油流降粘方法的研究[D];西南石油大学;2011年
9 吴波;稠油井双管采油技术的动力学模型研究及工艺参数优化[D];中国石油大学;2010年
10 谭井山;稠油降粘剂的制备研究[D];大庆石油学院;2010年
,本文编号:1977640
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/shiyounenyuanlunwen/1977640.html