页岩气井泡沫排水采气技术应用研究——以平桥南区为例
发布时间:2021-01-11 16:45
泡沫排水采气技术是目前较为常见,也是最为有效的一种被各大气田广泛采用的排水采气技术;但因为各气田的生产情况存在一定的差异,起泡剂的使用方式、型号、泡排制度等都不尽相同。目前平桥南区通过借鉴其他气田通常采用的24 h连续加注的方法,部分井在泡沫排水的应用上产生了一定的效果,但另外一部分井与现有泡排制度仍存在一定的不适应性。为了形成一套适合平桥南区页岩气井的泡排模式,结合实验室评价、现场试验及经济性评价,证明泡排工艺能够有效地携出井底积液,实现一定程度上的增产,但后期更侧重于降低页岩气井的产量递减,保证气井的稳产。优选出XHY-4M型液体起泡剂,在起泡剂浓度0.3%,消泡剂浓度5%~20%,消泡剂与起泡剂量比为1.2∶1,泡排井水气比大于0.5时,整体泡排效果较好。同时不断对泡排制度进行调整优化,采用"少注多次"的间歇泡排制度,更加适用且经济评价效果最优。此研究结果对同类页岩气井的稳产具有一定的借鉴价值。
【文章来源】:油气藏评价与开发. 2020,10(05)
【文章页数】:7 页
【部分图文】:
表面活性剂浓度与流动压力梯度的关系
通过对平桥南区泡排试验井效果进行评价,见表5、图2。在选用相同起泡剂(XHY-4M型),起泡剂浓度控制在0.3%,且泡排制度相同的条件下,大部分井泡排效果较为明显,但存在少部分井泡排效果较差。通过对其泡排前参数进行分析,泡排效果较好的井,其水气比均高于0.5×10-4,当水气比超过该值后,即使油套压差较小,也具有较好效果,分析由于产液量相对其产气量较低(低于其临界携液能力),气井在正常生产过程中已足以将井筒内积液有效携出,故泡排效果不明显。
室内消泡模拟实验采用动态消泡法,即通入气流发泡,泡沫达到一定高度后在气流量不变的情况下一次性加入消泡剂并计时,待通气情况下泡沫高度小于50 m L刻度时记录时间即为消泡时间。此方法可相对模拟现场消泡速度,为现场加量提供参考。在气流量为0.1 m3/h、常温、消泡剂稀释比例为1∶9、平桥南区采出水配置的浓度为1%的发泡液量100 m L的条件下测定消泡时间(图3,起泡剂为XHY-4M,消泡剂为XXP-1)。消泡剂用量与起泡剂用量之比可以定义为消泡剂相对使用浓度,从图4中可以看出,当起泡剂浓度越低时,消泡剂相对使用浓度越高,反之越低。根据效果及经济评价分析,同时结合平桥南区现场试验情况,取起泡剂浓度0.3%,消泡剂与起泡剂用量比为1.2∶1时,既可以满足消泡效果,且成本较低,整体效果最优。
【参考文献】:
期刊论文
[1]页岩储层压裂水平井气-水两相产能分析[J]. 李勇明,陈希,江有适,吴磊,周文武,刘福建. 油气地质与采收率. 2019(03)
[2]页岩气井井筒完整性若干研究进展[J]. 高德利,刘奎. 石油与天然气地质. 2019(03)
[3]页岩储层气体流动能力实验研究[J]. 端祥刚,胡志明,常进,李武广,姬伟强. 特种油气藏. 2019(03)
[4]页岩气井压裂液返排对储层裂缝的损害机理[J]. 游利军,谢本彬,杨建,康毅力,韩慧芬,王良,杨斌. 天然气工业. 2018(12)
[5]不同温压下页岩动态与静态弹性模量转换研究[J]. 王飞,边会媛,张永浩,段朝伟,赵伦,李建新. 石油与天然气地质. 2018(05)
[6]长宁页岩气井泡沫排水起泡剂优选及现场应用[J]. 蒋泽银,李伟,罗鑫,赵昊,陈楠. 石油与天然气化工. 2018(04)
[7]水平井对泡排携液效果的影响研究[J]. 许园,蒋泽银,李伟,陈楠,苏福燕,龙顺敏. 石油与天然气化工. 2018(01)
[8]苏里格气田泡沫排水采气技术工艺应用及效果分析[J]. 于相东,陈天应,张克杨,王辉,刘峰. 油气井测试. 2017(03)
[9]产水凝析气井积液诊断研究[J]. 梁全权,邹啁,王维娜,余定泽. 天然气勘探与开发. 2015(01)
[10]天然气井排水采气技术研究与应用[J]. 薛方刚,薛刚计. 天然气勘探与开发. 2014(03)
本文编号:2971132
【文章来源】:油气藏评价与开发. 2020,10(05)
【文章页数】:7 页
【部分图文】:
表面活性剂浓度与流动压力梯度的关系
通过对平桥南区泡排试验井效果进行评价,见表5、图2。在选用相同起泡剂(XHY-4M型),起泡剂浓度控制在0.3%,且泡排制度相同的条件下,大部分井泡排效果较为明显,但存在少部分井泡排效果较差。通过对其泡排前参数进行分析,泡排效果较好的井,其水气比均高于0.5×10-4,当水气比超过该值后,即使油套压差较小,也具有较好效果,分析由于产液量相对其产气量较低(低于其临界携液能力),气井在正常生产过程中已足以将井筒内积液有效携出,故泡排效果不明显。
室内消泡模拟实验采用动态消泡法,即通入气流发泡,泡沫达到一定高度后在气流量不变的情况下一次性加入消泡剂并计时,待通气情况下泡沫高度小于50 m L刻度时记录时间即为消泡时间。此方法可相对模拟现场消泡速度,为现场加量提供参考。在气流量为0.1 m3/h、常温、消泡剂稀释比例为1∶9、平桥南区采出水配置的浓度为1%的发泡液量100 m L的条件下测定消泡时间(图3,起泡剂为XHY-4M,消泡剂为XXP-1)。消泡剂用量与起泡剂用量之比可以定义为消泡剂相对使用浓度,从图4中可以看出,当起泡剂浓度越低时,消泡剂相对使用浓度越高,反之越低。根据效果及经济评价分析,同时结合平桥南区现场试验情况,取起泡剂浓度0.3%,消泡剂与起泡剂用量比为1.2∶1时,既可以满足消泡效果,且成本较低,整体效果最优。
【参考文献】:
期刊论文
[1]页岩储层压裂水平井气-水两相产能分析[J]. 李勇明,陈希,江有适,吴磊,周文武,刘福建. 油气地质与采收率. 2019(03)
[2]页岩气井井筒完整性若干研究进展[J]. 高德利,刘奎. 石油与天然气地质. 2019(03)
[3]页岩储层气体流动能力实验研究[J]. 端祥刚,胡志明,常进,李武广,姬伟强. 特种油气藏. 2019(03)
[4]页岩气井压裂液返排对储层裂缝的损害机理[J]. 游利军,谢本彬,杨建,康毅力,韩慧芬,王良,杨斌. 天然气工业. 2018(12)
[5]不同温压下页岩动态与静态弹性模量转换研究[J]. 王飞,边会媛,张永浩,段朝伟,赵伦,李建新. 石油与天然气地质. 2018(05)
[6]长宁页岩气井泡沫排水起泡剂优选及现场应用[J]. 蒋泽银,李伟,罗鑫,赵昊,陈楠. 石油与天然气化工. 2018(04)
[7]水平井对泡排携液效果的影响研究[J]. 许园,蒋泽银,李伟,陈楠,苏福燕,龙顺敏. 石油与天然气化工. 2018(01)
[8]苏里格气田泡沫排水采气技术工艺应用及效果分析[J]. 于相东,陈天应,张克杨,王辉,刘峰. 油气井测试. 2017(03)
[9]产水凝析气井积液诊断研究[J]. 梁全权,邹啁,王维娜,余定泽. 天然气勘探与开发. 2015(01)
[10]天然气井排水采气技术研究与应用[J]. 薛方刚,薛刚计. 天然气勘探与开发. 2014(03)
本文编号:2971132
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