柱塞气举过程中气液瞬态密封性研究
发布时间:2021-11-21 14:01
柱塞气举排水采气工艺具有良好的技术经济性,深刻掌握其流体动力学机理与系统规律,是改善其工业应用效果的关键。本文以柱状柱塞及其上部含气液柱为研究对象,通过受力分析建立柱塞气举瞬态泄漏量物理模型;利用有限差分方法实现模型求解;结合室内实验实现模型验证与应用。新模型考虑了柱塞举升过程中的液体泄漏,也考虑了举升液柱含气率的瞬态变化,更贴近实际工况。揭示了柱塞气举过程中举升压差、柱塞上行速度、液体泄漏流量和举升液柱含气率的瞬态变化过程;发现积液液柱含气率随着举升过程逐渐增大;柱塞上行瞬时速度与加速度共同影响液体泄漏,液体泄漏流量随着举升过程先增大后减小。
【文章来源】:工程热物理学报. 2020,41(05)北大核心EICSCD
【文章页数】:6 页
【部分图文】:
图1控制体示意图??Fig.?1?Control?Volume??m??(p[?,]?_?D??k?厂down?_?J?1??I"/??nD'2At??ml!ri?+?top)
1136??工程热物理学报??41卷??柱塞位移/井深/(m/m)??图6柱塞举升气液密封性瞬态变化??Fig.?6?Transient?variation?of?gas-liquid?flow?sealing??performance??气体的上窜会造成液柱含气率的增加,同时随??着井筒压力梯度的变化,气体密度变化同样会影响??液柱含气率,由图7可以看出,举升过程液柱含气??率不断增大,此现象是液柱体积减小,气体密度降??低,漏气量增大共同作用的结果。柱塞举升过程中??控制体受力可分为压差驱动力、摩擦阻力与重力三??由柱塞气举密封瞬态模型(式(6)、(7)可求得??柱塞举升过程中气液密封性瞬态变化,举升过程液??体泄漏瞬时流量以及液柱中气相体积含量如图6所??示。由图6可以看出,漏液质量流量在举升过程中??先增大后减校漏液流量随着柱塞瞬时速度的增大??而增大,随着柱塞瞬时速度的减小而减小,同时即使??柱塞速度相近,但在加速和减速阶段漏液流量仍相??差较远,由此可知柱塞速度和加速度共同影响着液??体密封性。随着关井时间增加,举升启动压差增大,??柱塞瞬态速度增大,漏液流童增大;因此,启动压差??的增大虽然可缩短举升时间,但也会增大液体泄漏??流量,单纯的增大关井时间并不能带来柱塞气举排??液效率的提高。??0.55??一穿一拄塞下印压力一〇厂柱塞k部/I力一井底流压??0.35??0.0?0.2?0.4?0.6?0.8??柱塞位移/井深/(m/m)??1.0??图7柱塞举升控制体瞬态受力变化??Fig.?7?Transient?variation?of?force?analysis??口柱塞速
量,单纯的增大关井时间并不能带来柱塞气举排??液效率的提高。??0.55??一穿一拄塞下印压力一〇厂柱塞k部/I力一井底流压??0.35??0.0?0.2?0.4?0.6?0.8??柱塞位移/井深/(m/m)??1.0??图7柱塞举升控制体瞬态受力变化??Fig.?7?Transient?variation?of?force?analysis??口柱塞速度?鲁?一?一举升M液流ffl??0.0?0.2?0.4?0.6?0.8?1.0??柱塞位移/井深/(m/m)??图5柱塞举升瞬时速度与压力梯度变化??Fig.?5?Transient?variation?of?plunger?velocity?and?wellbore??pressure??此密封槽内上部气体窜向上一级密封槽,同时气泡??窜过环缝时存在形变,过大的形变可导致气泡的破??碎;当气体和柱塞相对速度较大时,上窜气体主要??以气块形式通过环缝并进入上一级密封槽,大片的??气块可填满环缝从而抑制液体的下落。??⑷?(b)?(c)??图4环空内气液流型转变??Fig.?4?Flow?pattern?transition?of?gas-liquid?flow?in?the??annular?gap?between?plunger?and?tube??因此,结合环缝流场图片和实验现象可以看出,??当柱塞上行速度较大时,环缝空间漏气量较小,上??窜气体大多以独立的小气泡形式通过环缝,难以阻??止环缝中液体的下落;当柱塞上行速度较小时,环??缝空间漏气量较大,上窜气体以大片的连续气块形??式通过环缝,填满环缝的气块在此瞬间阻止了液体??的滑
【参考文献】:
期刊论文
[1]柱塞气举排水采气远程控制系统[J]. 李旭日,田伟,李耀德,杨亚聪,李丽,惠艳妮. 石油钻采工艺. 2015(03)
[2]柱塞气举排水采气工艺在定向井中的优化设计与应用[J]. 陈科贵,田宝,于静,付建国,侯旭. 断块油气田. 2014(03)
[3]柱塞气举动态模型的建立[J]. 何顺利,吴志均. 石油学报. 2005(04)
[4]柱塞气举影响因素分析及优化设计[J]. 何顺利,吴志均. 天然气工业. 2005(06)
本文编号:3509643
【文章来源】:工程热物理学报. 2020,41(05)北大核心EICSCD
【文章页数】:6 页
【部分图文】:
图1控制体示意图??Fig.?1?Control?Volume??m??(p[?,]?_?D??k?厂down?_?J?1??I"/??nD'2At??ml!ri?+?top)
1136??工程热物理学报??41卷??柱塞位移/井深/(m/m)??图6柱塞举升气液密封性瞬态变化??Fig.?6?Transient?variation?of?gas-liquid?flow?sealing??performance??气体的上窜会造成液柱含气率的增加,同时随??着井筒压力梯度的变化,气体密度变化同样会影响??液柱含气率,由图7可以看出,举升过程液柱含气??率不断增大,此现象是液柱体积减小,气体密度降??低,漏气量增大共同作用的结果。柱塞举升过程中??控制体受力可分为压差驱动力、摩擦阻力与重力三??由柱塞气举密封瞬态模型(式(6)、(7)可求得??柱塞举升过程中气液密封性瞬态变化,举升过程液??体泄漏瞬时流量以及液柱中气相体积含量如图6所??示。由图6可以看出,漏液质量流量在举升过程中??先增大后减校漏液流量随着柱塞瞬时速度的增大??而增大,随着柱塞瞬时速度的减小而减小,同时即使??柱塞速度相近,但在加速和减速阶段漏液流量仍相??差较远,由此可知柱塞速度和加速度共同影响着液??体密封性。随着关井时间增加,举升启动压差增大,??柱塞瞬态速度增大,漏液流童增大;因此,启动压差??的增大虽然可缩短举升时间,但也会增大液体泄漏??流量,单纯的增大关井时间并不能带来柱塞气举排??液效率的提高。??0.55??一穿一拄塞下印压力一〇厂柱塞k部/I力一井底流压??0.35??0.0?0.2?0.4?0.6?0.8??柱塞位移/井深/(m/m)??1.0??图7柱塞举升控制体瞬态受力变化??Fig.?7?Transient?variation?of?force?analysis??口柱塞速
量,单纯的增大关井时间并不能带来柱塞气举排??液效率的提高。??0.55??一穿一拄塞下印压力一〇厂柱塞k部/I力一井底流压??0.35??0.0?0.2?0.4?0.6?0.8??柱塞位移/井深/(m/m)??1.0??图7柱塞举升控制体瞬态受力变化??Fig.?7?Transient?variation?of?force?analysis??口柱塞速度?鲁?一?一举升M液流ffl??0.0?0.2?0.4?0.6?0.8?1.0??柱塞位移/井深/(m/m)??图5柱塞举升瞬时速度与压力梯度变化??Fig.?5?Transient?variation?of?plunger?velocity?and?wellbore??pressure??此密封槽内上部气体窜向上一级密封槽,同时气泡??窜过环缝时存在形变,过大的形变可导致气泡的破??碎;当气体和柱塞相对速度较大时,上窜气体主要??以气块形式通过环缝并进入上一级密封槽,大片的??气块可填满环缝从而抑制液体的下落。??⑷?(b)?(c)??图4环空内气液流型转变??Fig.?4?Flow?pattern?transition?of?gas-liquid?flow?in?the??annular?gap?between?plunger?and?tube??因此,结合环缝流场图片和实验现象可以看出,??当柱塞上行速度较大时,环缝空间漏气量较小,上??窜气体大多以独立的小气泡形式通过环缝,难以阻??止环缝中液体的下落;当柱塞上行速度较小时,环??缝空间漏气量较大,上窜气体以大片的连续气块形??式通过环缝,填满环缝的气块在此瞬间阻止了液体??的滑
【参考文献】:
期刊论文
[1]柱塞气举排水采气远程控制系统[J]. 李旭日,田伟,李耀德,杨亚聪,李丽,惠艳妮. 石油钻采工艺. 2015(03)
[2]柱塞气举排水采气工艺在定向井中的优化设计与应用[J]. 陈科贵,田宝,于静,付建国,侯旭. 断块油气田. 2014(03)
[3]柱塞气举动态模型的建立[J]. 何顺利,吴志均. 石油学报. 2005(04)
[4]柱塞气举影响因素分析及优化设计[J]. 何顺利,吴志均. 天然气工业. 2005(06)
本文编号:3509643
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