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低渗油藏中高含水期CO 2 驱替封注参数优化——以大民屯凹陷S-95块为例

发布时间:2022-01-09 10:52
  针对S-95块低渗油藏长期存在的注水难、采油难、水驱效果差的现象,评价水驱后转注CO2续驱效果。为寻找适合工区的最佳注气方式,结合室内实验及数值模拟技术,探讨不同含水及不同续驱手段下的驱替效果,进而结合正交试验设计原理,将采出程度、CO2滞留率、换油率及地层压力作为综合指标,对水气交替驱续驱过程中的注气时间、注气周期、注气速度、气水比及井底流压等5个因素进行主控评价及优化研究。结果表明,水气交替驱续驱更加适应区块的低渗开发条件,注气速度、注气周期及井底流压是影响续驱进程的主要因素。优化得到的最佳封注参数为注气年限25 a,注气周期4个月,注气速度1×104 m3/d,气水比1∶1,井底流压13 MPa。 

【文章来源】:科学技术与工程. 2020,20(08)北大核心

【文章页数】:6 页

【部分图文】:

低渗油藏中高含水期CO 2 驱替封注参数优化——以大民屯凹陷S-95块为例


工区地理位置及断层分布

流程图,驱替,流程


(5)稳定压力,将水注入目标岩心(泵速为0.5 mL/h)进行实验,观察流出口物质状态,含水分别达到90%和98%时,改注CO2进行继续驱替(泵速为0.5 mL/h),记录注入含烃类孔隙体积(hydrocarbon pore volume,HCPV)倍数同分离器产出油气量等关联数据,计算对应条件下的采出程度,如图3所示。由图3可以看出,当出口端含水至98%时转注CO2进行继续驱替,原油的累积采出程度达到了45.59%,比水驱结束时提高了6.43%;当出口端含水至90%时转注CO2进行继续驱替,原油累积采出程度达到了47.23%,比水驱结束时提高了11.95%。小尺度实验结果表明,水驱转注CO2继续驱替能在一定程度上有效提高采出程度,通过对比发现,98%的高值含水状态下的气驱反应效果有一定迟滞性,而水驱含水达到90%时转注CO2继续驱替具备更高的效率提高幅值。针对靶区实际的中高含水驱替环境,进行进一步的水驱转注CO2继续驱替参数优化设计。

关系曲线,驱替,岩心,关系曲线


由图3可以看出,当出口端含水至98%时转注CO2进行继续驱替,原油的累积采出程度达到了45.59%,比水驱结束时提高了6.43%;当出口端含水至90%时转注CO2进行继续驱替,原油累积采出程度达到了47.23%,比水驱结束时提高了11.95%。小尺度实验结果表明,水驱转注CO2继续驱替能在一定程度上有效提高采出程度,通过对比发现,98%的高值含水状态下的气驱反应效果有一定迟滞性,而水驱含水达到90%时转注CO2继续驱替具备更高的效率提高幅值。针对靶区实际的中高含水驱替环境,进行进一步的水驱转注CO2继续驱替参数优化设计。3 不同续驱方式驱替效果对比


本文编号:3578575

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