长宁威远地区页岩气高密度水基钻井液室内优化研究
发布时间:2023-04-01 18:06
长宁威远地区页岩气高密度水基钻井液现场应用中存在低密度固相容纳量低、流变性调控困难、起下钻摩阻大、防塌性能待完善等问题,在分析以上问题原因基础上,通过适当提高钻井液的膨润土含量、选择具有"双疏"和"插层"特性的抑制剂及采用具"膜效应"的合成脂润滑剂,对长宁威远地区页岩气高密度水基钻井液进行了优化。评价实验表明,优化后密度2.10 g/cm3的钻井液流变性能稳定、岩屑滚动回收率达96.6%、极压润滑系数0.076、滤饼黏滞系数0.114,可抗10%易分散岩屑的伤害,为水基钻井液在长宁威远地区页岩气钻井中的推广应用提供了可能。
【文章页数】:5 页
【文章目录】:
一、长宁—威远地区页岩气水基钻井液面临的问题
1.高密度条件下流变性能控制困难
2.现用页岩气水基钻井液防塌技术有一定缺陷
3.现用页岩气水基钻井液润滑性能与油基钻井液存在差距
二、长宁—威远地区页岩气水基钻井液优化思路
1.强化“双疏”和“插层”抑制技术改善高密度条件下水基钻井液流变性能
2.协调封堵防塌性、滤失造壁性与流变性的矛盾
3.强化钻井液润滑性能
三、长宁—威远地区页岩气水基钻井液优化配方及性能
四、长宁—威远地区页岩气水基钻井液优化配方性能评价
1.滚动回收率
2.抑制泥岩分散性能
3.抗低密度固相污染性能
4.封堵性能
5.润滑性能
五、结论与建议
本文编号:3777608
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一、长宁—威远地区页岩气水基钻井液面临的问题
1.高密度条件下流变性能控制困难
2.现用页岩气水基钻井液防塌技术有一定缺陷
3.现用页岩气水基钻井液润滑性能与油基钻井液存在差距
二、长宁—威远地区页岩气水基钻井液优化思路
1.强化“双疏”和“插层”抑制技术改善高密度条件下水基钻井液流变性能
2.协调封堵防塌性、滤失造壁性与流变性的矛盾
3.强化钻井液润滑性能
三、长宁—威远地区页岩气水基钻井液优化配方及性能
四、长宁—威远地区页岩气水基钻井液优化配方性能评价
1.滚动回收率
2.抑制泥岩分散性能
3.抗低密度固相污染性能
4.封堵性能
5.润滑性能
五、结论与建议
本文编号:3777608
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