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洋河水库溢洪道水工模型试验研究

发布时间:2021-07-09 09:39
  通过建立溢洪道整体水工模型,研究各泄流工况下的过流能力及挑流坎体型方案,并提出相应的改善措施。试验表明,校核洪水位下,溢洪道泄流能力试验值与设计值相比偏小1%左右;溢洪道出口挑流体型初始方案在小流量时,挑坎反弧段出现壅水现象,水流无法正常挑出;当挑坎挑角调整成10°,反弧半径增大到90m,渥奇段曲线适当抬升,水流可顺利挑出。通过优化挑坎体型结构,溢洪道在小流量过流时,水流挑距较初始方案增大5~10m,在溢洪道宣泄大流量时,水流挑距与初始方案相当,分布范围在坎下5~110m。溢洪道挑流坎体型优化方案,在水流起挑与下游冲刷两个方面,均优于初始体型方案,为工程设计提供了安全可靠的技术支持。 

【文章来源】:水科学与工程技术. 2020,(02)

【文章页数】:4 页

【部分图文】:

洋河水库溢洪道水工模型试验研究


溢洪道流量系数拟合结果

关系曲线,水位,溢洪道,关系曲线


上游水位与泄量拟合关系曲线

曲线,溢洪道,体型,优化方案


溢洪道出口体型初始挑坎曲线如图3,反弧段半径45m,挑角26°,挑坎高程43.59m,上游渥奇曲线方程为y=0.01x2。挑流冲刷试验工况如表3,消能区下游为急流流态,河道水位对于消能区水垫深度无影响。试验表明:随着泄洪流量的增大,溢洪道出口水流挑距从11m增大到33m,下游冲刷区从出口下游5~20m,下移至15~110m。随着泄洪流量增大冲刷坑深度也逐渐加深,在校核(洪水频率0.05%)泄洪流量4476m3/s条件下,冲坑最低点高程11.7~12.0m,较初始高程35.0m、冲深约23m,两岸边墙附近最低冲刷高程19.0m,冲深约16m。

【参考文献】:
期刊论文
[1]马鹿水库溢洪道设计与优化[J]. 杨必娴,冉海林.  工程建设与设计. 2019(09)
[2]溢洪道出口挑流鼻坎体型优化设计研究[J]. 吴亮,牧振伟.  红水河. 2019(01)
[3]军民水库溢洪道堰面水动力特性试验研究[J]. 简鸿福,吕辉,唐波华,罗优.  水利与建筑工程学报. 2018(05)
[4]贵州荔波平林水电站水工模型研究[J]. 张开玉.  吉林水利. 2018(09)



本文编号:3273503

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