重钢80t转炉中高磷铁水脱磷研究
【图文】:
操作要点进行归纳总结,为了保证好的脱磷效果,转炉单渣法操作工艺需做到以下几点:① 转炉吹炼前期采用高枪位,早化渣,炉渣的熔化性要好;适当延长冶炼前期脱磷时间,充分利用有利于脱磷的热力学条件;② 转炉吹炼中期造好过程渣,炉渣要化好;③ 转炉吹炼后期造高碱度、高氧化性的炉渣,适当的增加渣量,同时要有较低的终点熔池温度。目前转炉冶炼单渣法工艺虽已成熟,但仍存在造渣剂消耗偏高、渣量偏大等问题。在当今严峻的形势下,企业都迫切渴望降低生产成本,因此,少渣炼钢是单渣法的发展方向。1.3.2 转炉双渣法冶炼工艺双渣法又叫二次造渣法,其在转炉吹炼过程在造两次渣,即造渣,扒渣,造渣,然后继续吹炼,进一步脱磷,直至出钢[13]。双渣法冶炼工艺如图 1.1。
重庆大学硕士学位论文了大量的研究,,下图 1.2 为日本新日铁开发的 MURC 工艺。日 本 新 日 铁 钢 研 究 所 在 2000 年 开 发 出 了 转 炉 炼 钢 新 工 艺 MUMulti-Refining Converter)工艺[18],其工艺流程图如图 1.2 所示。该工艺的实是双渣留渣法,即在冶炼过程中造两次渣,两次成渣称为脱磷渣和脱碳渣,脱碳渣含磷量较少,在转炉冶炼结束后将其留在炉内用于下一炉冶炼。MU的关键是能否稳定的扒去脱磷渣,而中间扒渣的关键是能否有效地利用渣的化进行扒渣操作,这就对脱磷渣的成分和碱度有一定的要求。MURC 工艺在[P]含量 0.1%,[Mn]含量 0.4%的铁水时,终点[P]含量可降至 0.02%以下[19]。MU艺生产周期为 33~35min,具有炉料消耗少,渣量少,热损少和生产成本低等。
【学位授予单位】:重庆大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TF713
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