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120t转炉底吹供气系统控制模型与应用效果

发布时间:2021-02-24 17:57
  根据鞍钢120 t转炉底吹供气系统的应用情况,基于PID调节算法建立了转炉底吹系统控制模型,可以实现供气管道气体流量的迅速、准确、稳定控制,满足生产工艺要求,使底吹元件在炉役期内可以保持稳定的形态和良好的透气性能,不易堵塞。该转炉进行底吹供气控制模型、设备和工艺优化后,钢水终点碳氧积由0.003 16降低为0.002 73,终点炉渣T.Fe含量降低1.69%,吨钢降低成本12.2元,经济效益显著。 

【文章来源】:特殊钢. 2020,41(03)北大核心

【文章页数】:5 页

【部分图文】:

120t转炉底吹供气系统控制模型与应用效果


图2转炉底吹系统原理图??Fig.?2?Schematic?of?gas?supply?system?of?BOF?bottom?blowing??

吹管,主画面,流量控制,气体


选择A/B/C三种模式,按表1选择??好供气模式,底吹自动控制系统根据转炉炉体位置??和吹氧状态等实时数据自动判断当前冶炼阶段,自??动根据表1中的流量设定值和气源种类进行底吹供??气,无需人工干预即可由计算机自动完成对底吹气??体的控制。??4底吹工艺冶金效果分析??底吹供气设备选择、供气模式及维护工艺不当??会使得底吹元件侵蚀较快,形成凹坑,虽然短时间内??通气效果良好,但是底吹寿命大打折扣。选用环缝??式供气元件,由于其本身具有透气能力强、不易堵塞??Fig.?3??图3底吹管路气体流量控制主画面??Main?picture?of?flow?control?in?bottom?blowing??表1?120?t转炉底吹供气流量指导模型??Table?1?Guidance?model?of?gas?supply?of?bottom?blowing?for?120?t?BOF??模式??钢水终点碳/??%??底吹供气流量/(m3????h-1)??兑铁装料??吹炼前期??吹炼后期??测温取样??点吹??测温取样??出钢??溅渣??倒渣等待??A??<0_?10??420??280??540??280??540??280??280??540??240??B??0.?10?-0.25??420??280??480??280??480??280??280??480??240??C??彡?0.25??420??280??420??280??420??280??280??420??240??D??备用模式??280??280??280??280??280??280??280??280??280??E??烘炉模式??420??

转炉,画面,元件,炉底


?n2??的特点,配合合理的维护供气使得底吹元件上方形??成透气性能良好的“炉渣-金属蘑菇头”,既保证良好??的底吹效果,又能很好的保证元件寿命。??鞍钢底吹系统顺利投产后,炉底6支底吹供气??元件位置“蘑菇头”清晰可见,透气位置未形成凹??坑,且操作画面流量、压力均正常。底吹位置炉底砖??处生成适当厚度的渣层和弥散性的蘑菇头,可形成??稳定的底吹气体通道,截止到统计炉次底吹“炉渣-??金属蘑菇头”仍保持良好,且管道流量、压力控制稳??定。120?t转炉底吹元件典型热态画面如图4所示。??图4?120?t转炉底吹元件典型热态画面??Fig.?4?Typical?hot?state?picture?of?bottom?blowing?element?in??120?t?converter??底吹系统改进后,对冶炼工艺进行跟踪,统计工??艺改进后的3996炉的铁水成分,并与工艺改进前的??成分进行对比,如表2所示,可以看出,工艺改进前??后的铁水成分波动不大,有利于工艺效果的定量比??较分析。??4.1底枪位置炉底厚度变化??从图5可以看出,在统计数前的大约2000炉范??围内,炉底厚度整体呈逐渐下降趋势,炉底厚度由原??始920?mm下降至700?mm左右,其中的2#枪处的炉??底厚度降低最快,且波动较大,因该位置处于兑铁??侧,易受到兑入铁水的冲刷,故导致该处的炉底厚度??下降快,增加了炉底维护的难度。炉底维护时采取??的措施是将底吹系统控制画面的气量控制模式调节??为半自动状态,并控制溅渣后石灰料的添加,炉底各??底枪位置渣厚波动将会逐渐降低。??4.2终点钢水碳氧积??图6为冶炼终点[C]、[

【参考文献】:
期刊论文
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本文编号:3049743

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