当前位置:主页 > 理工论文 > 冶金论文 >

高碳磨球钢连铸保护渣性能优化

发布时间:2021-03-03 03:02
  对TL-3铸坯保护渣的碱度、熔点与粘度等物化性能进行优化,将保护渣的碱度(CaO/SiO2)由0.82升高至0.94,熔点由1 085℃增加至1 111℃,1 300℃的粘度由0.57 Pa·s减小至0.26 Pa·s,能够有效的改善保护渣的传热与润滑的性能,最终达到改善铸坯表面质量的目的。 

【文章来源】:云南冶金. 2020,49(05)

【文章页数】:5 页

【部分图文】:

高碳磨球钢连铸保护渣性能优化


TL-3铸坯表面裂纹

厚度,方案


本次生产试验两种方案保护渣,生产过程保证钢水的成分及温度满足生产工艺要求,铸坯缓冷后进行抛丸,观察其表面质量。其中1~3流使用方案1保护渣,4~6流使用方案2保护渣,试验过程采用铜丝测量每个流次的保护渣液渣层与总渣层厚度。图2所示为3流和4流渣层厚度,液渣层厚度分别为8 mm和7 mm,总渣层厚度分别为24 mm和23 mm。保护渣采用人工加渣方式,勤加少加,时刻保证浇注过程“黑渣面”,观察结晶器液面保护渣的熔化情况,记录保护渣的使用量,以计算两种保护渣方案的消耗量,将每个流测试的渣层厚度结果统计如图3所示。可以看出,方案1与方案2的液渣层厚度均在(7~9) mm之间,总渣层厚度均在(22~26) mm之间,均在工艺要求的渣层厚度范围之内,说明两种方案保护渣熔化效果基本一致。

结晶,厚度,消耗量,方案


保护渣采用人工加渣方式,勤加少加,时刻保证浇注过程“黑渣面”,观察结晶器液面保护渣的熔化情况,记录保护渣的使用量,以计算两种保护渣方案的消耗量,将每个流测试的渣层厚度结果统计如图3所示。可以看出,方案1与方案2的液渣层厚度均在(7~9) mm之间,总渣层厚度均在(22~26) mm之间,均在工艺要求的渣层厚度范围之内,说明两种方案保护渣熔化效果基本一致。通过统计保护渣的使用量与实验过程的结晶器的过钢量,得到两种保护渣的消耗量基本相同,约每吨钢0.26 kg,而原保护渣的渣耗量为每吨钢0.17 kg,对比可知,两种方案保护渣的消耗量均有明显增加,每吨钢的保护渣消耗量增加了0.09kg,能够进一步的满足坯壳与铜管润滑的需要,且在浇注过程中两种方案保护渣的熔化效果较好,液面也相对稳定,说明通过降低保护渣的粘度,保护渣的浇注效果得到改善。

【参考文献】:
期刊论文
[1]高碳铬磨球钢301B生产工艺实践[J]. 叶德新,曾令宇,邓相斌,冯杰斌,周成宏.  南方金属. 2020(03)
[2]连铸圆坯表面纵裂原因及控制措施[J]. 汪国才,李浩,陶承岗,张诚.  炼钢. 2020(02)
[3]钢球用钢Φ380mm连铸圆坯表面裂纹原因分析及工艺改进[J]. 张洪才,林鹏,许正周,印传磊,许光乐.  特殊钢. 2020(01)
[4]耐磨钢的国内生产现状及发展前景[J]. 唐春霞,曹文全.  宽厚板. 2018(03)
[5]高品质耐磨球用钢生产工艺优化[J]. 吕纪永,陈子坤,王忠英,施枫.  现代冶金. 2016(03)
[6]高铝钢连铸保护渣性能的控制[J]. 何生平,王谦,曾建华,张敏,谢兵.  钢铁研究学报. 2009(12)
[7]保护渣性能对连铸圆坯表面质量的影响[J]. 成泽伟,陈伟庆,金长佳,于平,姚家华.  钢铁. 2002(09)
[8]结晶器中渣钢界面反应机理的研究[J]. 尹玉服,娄青春,温铁光.  鞍钢技术. 2002(01)
[9]连铸保护渣的熔化温度、凝固温度和结晶温度研究[J]. 刘承军,朱英雄,姜茂发,王云盛.  炼钢. 2001(01)

博士论文
[1]包晶钢连铸保护渣渣膜凝固结构特征研究[D]. 龙潇.重庆大学 2018
[2]无氟和低氟连铸保护渣研究[D]. 何生平.重庆大学 2010



本文编号:3060465

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/projectlw/yjlw/3060465.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户47a8e***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com