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铁焦制备与高炉应用的研究进展

发布时间:2021-04-03 05:12
  钢铁工业长期面临着资源短缺和环境污染的的发展现状,实现节能减排和绿色冶金是钢铁工业实现可持续发展的重点。而高炉炼铁是钢铁工业节能减排的关键,急需研发低碳高炉炼铁新技术。复合铁焦是实现低碳高炉炼铁的一种新型碳铁复合炉料。高炉使用铁焦后可降低热储备区温度,提高冶炼效率,降低焦比,从而实现CO2减排。综述了国内外铁焦制备与应用的研究进展,主要包括铁焦的制备工艺和高炉应用。归纳了各种铁焦制备工艺的特点。同时提出并研究了矿煤压块-竖炉炭化-高炉应用的冷压型铁焦制备与应用新技术。重点进行了冷压型铁焦的制备及冶金性能优化、高炉应用冷压型铁焦等试验研究。冷压型铁焦制备适宜的工艺条件为,质量分数为30%铁矿粉、45%烟煤1、10%烟煤2、10%烟煤3、5%无烟煤、5%沥青类黏结剂B混合加热至60℃,并进行冷压成型;成型压块再经竖炉1 000℃炭化4h;获得抗压强度3 977N、I型转鼓强度77.7%、反应性69.7%、反应后强(固定气化溶损量20%)42%的优质铁焦。高炉综合炉料中添加质量分数20%~30%冷压型铁焦,综合炉料熔滴性能明显改善。以上研究为铁焦实现工业化生产与低碳高炉... 

【文章来源】:钢铁. 2020,55(08)北大核心CSCD

【文章页数】:11 页

【部分图文】:

铁焦制备与高炉应用的研究进展


铁焦生球和成品球外观形貌

中试,日本,公司,压块


东北大学储满生等[20-22]将铁矿粉加入烟煤和无烟煤中,并加热至300℃进行压块成型,再利用实验室炭化竖炉将矿煤压块加热至1 000℃炭化4h,获得铁焦产品。通过配煤配矿试验对热压铁焦冶金性能进行优化,获得抗压强度为5 049N、反应性指数为61.08%、反应后强度为51.23%的优质铁焦。此工艺是基于矿煤压块竖炉炭化的热压型铁焦制备方法,无需使用黏结剂,充分利用烟煤的热塑性将非黏结性的无烟煤和铁矿粉黏结在一起,保证压块产物的强度,获得了高反应性高强度的铁焦产品。但是,热压温度较高,会增加能耗。而且煤粉在加热、混合及成型过程中产生大量易燃易爆热解气和粉尘,存在环保和安全问题,实际生产时工作环境较为恶劣。1.2 高炉应用铁焦研究

截面图,焦炉,硅砖,截面


日本新日铁钢铁公司对利用焦炉生产铁焦及其性能进行了研究[8]。将煤和铁矿粉的混合物装在一个镀锌钢箱里,然后将箱子放入试验焦炉中炭化,在相当于实际焦炉内烟道温度1 250℃的升温曲线下炭化18.5h。铁矿的添加降低了煤粉的结焦性能,从而降低了铁焦的转鼓强度,但显著提高了铁焦的反应性。在1 200℃条件下,铁矿粉会和二氧化硅反应生成铁橄榄石而破坏焦炉炉墙砖衬。如图1所示,铁矿粉在1 100℃时没有变化。而在1 200℃时,铁矿粉对硅砖的侵蚀和破坏较大,在被侵蚀的部位周围有一个颜色不同的环形部分。因此,焦炉炭化室温度需控制在1 100℃以下。在上述研究基础上,为了生产满足实际高炉操作所需强度的高反应性铁焦,在工业规模的焦炉中进行了生产试验[8]。铁矿粉添加的质量分数为6.5%,铁矿粉和煤粉从不同料仓通过皮带运至焦炉炭化室。考虑到焦炉炭化室墙面与烟道之间温差(最低150℃),烟道温度被控制在1 250℃,总炭化时间为24h,排出的铁焦经水淬熄焦。生产的铁焦转鼓强度DI15150为80.9%,反应性指数JIS ReI(Japanese Industrial Standard coke reactivity index)为48.8%,反应后强度为16.3%,铁矿的还原率为70%。生产过程中,焦炉炉墙砖衬没有受到负面影响。此铁焦生产工艺,虽然不需要重大的资本投资,只需利用现有焦炉设施做轻微的改动便可使用,但是需要解决以下关键问题:(1)为防止焦炉炉墙侵蚀,需严格准确控制炭化室温度,否则造成炭化工艺复杂化;(2)结焦时间过长,生产效率低,能耗高;(3)铁焦热强度低,难以满足高炉使用要求。

【参考文献】:
期刊论文
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[3]热压铁焦对高炉综合炉料熔滴性能的影响[J]. 王宏涛,储满生,赵伟,柳政根.  东北大学学报(自然科学版). 2016(08)
[4]日本铁焦项目将从2016开始正式进入实证阶段[J].   烧结球团. 2016(04)
[5]工艺参数对热压铁焦抗压强度的影响[J]. 王宏涛,储满生,赵伟,柳政根.  东北大学学报(自然科学版). 2016(06)
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[7]炼焦工艺条件对铁焦性能影响的试验[J]. 史世庄,董晴雯,毕学工,李鹏,罗永辉,汪恭二.  钢铁. 2015(04)
[8]40kg焦炉制备型煤铁焦的实验研究[J]. 任伟,李金莲,张立国,袁慧,王再义.  中国冶金. 2015(04)
[9]高炉使用含碳复合炉料的原理[J]. 储满生,赵伟,柳政根,王宏涛,唐珏.  钢铁. 2015(03)
[10]混装铁焦对人造富矿还原行为的影响[J]. 毕学工,马毅瑞,李鹏,张慧轩,程向明,史世庄.  钢铁. 2014(11)



本文编号:3116680

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