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衡钢高炉空料线停炉操作实践

发布时间:2021-08-31 00:38
  对衡钢高炉空料线停炉操作进行总结:停炉前做好准备工作,调整炉况并活跃炉缸。在采用高压回收煤气的过程中,通过调节炉顶打水量、风量、风温、顶压等严格控制顶温及煤气中的H2含量的变化,同时利用机械探尺、雷达探尺和累计耗风量相结合准确判断料线深度,实现整个过程安全、顺利、快速停炉。 

【文章来源】:冶金管理. 2020,(13)

【文章页数】:2 页

【部分图文】:

衡钢高炉空料线停炉操作实践


衡钢高炉空料线过程中风量、风温趋势图

控制图,线过程,高炉,控制图


顶压的控制。为控制较低压差,在切煤气之前,顶压设定高于正常匹配值,此次空料线停炉过程中未发生一次爆震,顶压也未发生冒尖现象。停炉过程中干法布袋入口温度持续偏高,但炉顶温度并不高,切煤气时间较早,导致常压时间较长,整个过程顶压较平稳(见图2)。顶温及打水量的控制。由于此次高炉中修时间较紧,干法除尘设备不进行更换,为了保护炉顶设备及干法布袋,要求严格顶温,炉顶平均温度不得超过350℃,布袋入口温度不得超过250℃。顶温主要通过打水、减风、退风温三种手段相结合加以控制。打水以十字测温4根打水枪为主,炉顶8根打水枪为辅。空料线停炉前期维持较大风量,顶温控制以打水为主;中期进入爆震区,逐步稳定打水量保证顶温平稳,以减风、退风温为主要手段。整个停炉过程中顶温维持在200-300℃(见图3),累计打水量691.6t。

过程图,停炉,高炉,流量


顶温及打水量的控制。由于此次高炉中修时间较紧,干法除尘设备不进行更换,为了保护炉顶设备及干法布袋,要求严格顶温,炉顶平均温度不得超过350℃,布袋入口温度不得超过250℃。顶温主要通过打水、减风、退风温三种手段相结合加以控制。打水以十字测温4根打水枪为主,炉顶8根打水枪为辅。空料线停炉前期维持较大风量,顶温控制以打水为主;中期进入爆震区,逐步稳定打水量保证顶温平稳,以减风、退风温为主要手段。整个停炉过程中顶温维持在200-300℃(见图3),累计打水量691.6t。煤气放散时间及停炉终点的确定。为保证煤气回收过程的安全,空料线停炉过程中每0.5小时进行取样、煤气分析,当达到如下条件之一应停止回收煤气。


本文编号:3373821

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