小方坯9SiCr铸坯渣沟成因分析及改进措施
发布时间:2024-06-30 21:23
宣钢在生产高碳合金工具钢9SiCr过程中铸坯表面出现严重的渣沟缺陷,严重的还会导致渣沟漏钢问题。针对这些问题通过现场调研和数据分析,研究了钢种特性、钢水成分和连铸保护渣性能,得知钢中氢的质量分数高、连铸保护渣性能不匹配、连铸工艺匹配性存在问题是导致渣沟及渣沟漏钢产生的主要原因。通过将钢中氢的质量分数控制为0.000 17%~0.000 23%,将保护渣的碱度从0.83降低到0.71,并添加质量分数为0.8%的Li2O,调整连铸工艺参数将浇铸温度控制为1 480~1 495℃、水口插入深度为100~120mm和结晶器锥度为1.2%~1.5%/m,最终解决了9SiCr铸坯出现渣沟及渣沟漏钢的问题。
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【部分图文】:
本文编号:3999090
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图1铁碳相图
虽然9SiCr和GCr15钢种成分相近,但是9SiCr只采用LF精炼,并未进行RH精炼过程,通过对两个钢种中[H]质量分数的测定分析发现,9SiCr钢种[H]质量分数为0.0002%~0.0003%,质量分数明显高于GCr15钢种中w([H])≤0.00014%的控制要求,....
图2优化前后的9SiCr轴承钢的铸坯形貌
通过以上的优化措施及工艺的调整,又进行了9SiCr钢种的试验浇铸,浇铸结果表明可以顺利进行生产,未再发生渣沟漏钢事故,优化前后的9SiCr轴承钢的铸坯形貌如图2所示。由图2可知,生产出的连铸坯表面光洁、无任何渣沟出现。轧制后的?55和?60mm规格棒材各项性能指标均达到生产要求。....
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