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8万吨/年气体分馏装置工艺优化研究

发布时间:2022-01-14 11:21
  本文运用Aspen plus模拟系统对青岛安邦炼化有限公司,运行一部8万吨/年气体分馏装置日常生产操作中存在的问题,进行了流程研究和操作优化,并对该装置实际生产中节能降耗措施进行探究。通过Aspen plus模拟系统对该装置的三个精馏塔进行逐一优化,得到优化参数解决了气体分馏原料C3含量变化和其他生产问题,在保证气体分馏装置产品质量合格的前提下,找出各塔操作参数对装置生产及能耗的影响。根据工厂实际数据选择合适的热力学方法,使用化工流程模拟软件Aspen plus建立气体分馏装置的稳态流程模型,并将模拟数据与实际数据做对比,发现误差小于5%,因此本文建立的模拟流程具有合理性,可以为实际工厂操作提供指导建议和优化建议。利用软件灵敏度分析模块,分析了三个塔的进料位置与塔底再沸器和塔顶冷凝器负荷的关系,将三个精馏塔逐一优化,得到了每个塔的最佳进料位置,脱丙烷塔进料板由第31板优化为第26板,脱乙烷塔进料位置由第11板优化为第9板,丙烯塔进料位置由第130板优化为第140板。分析了脱丙烷塔的塔顶压力与塔顶冷凝器和塔底再沸器负荷的关系,提出优化建议:将脱丙烷塔顶压力优化为1.6MPa,脱乙烷塔压力... 

【文章来源】:青岛科技大学山东省

【文章页数】:84 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

8万吨/年气体分馏装置工艺优化研究


三塔气体分馏流程图

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青岛科技大学研究生学位论文如图 1-1 所示的常规气体分馏三塔流程。气体分馏三塔工艺是当前应用最常见的流程,但是它也存在固有的的技术缺陷。因为组分复杂的 C4,C5馏分未进行分离,如不能有效分离,存在巨大的浪费。其中,异丁烯能够作为生产 MTBE 的原料、异丁烷作为生产烷基化油的原料、戊烯可以进行醚化反应、戊烷也能够作为有机溶剂等。这些都属于高附加值的产品,不分离而当做低价的 LPG 燃烧用,不符合经济效益最大化的原则。

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图 1-3 气体分馏装置五塔流程Fig.1-3 five distillation columns' gas fractionation unit如图 1-3 为气体分馏五塔流程,进一步分离重 C4和碳五组分。这种设计得到 C5的纯度更高,分离效果更好。从目前国内经验来看,气体分馏五塔流程是可以把液态烃中各种馏分全部分离,分离的精度很高,产品丰富多样,但会增加相当的能源消耗。1.8 气体分馏装置的概况及现状1.8.1 气体分馏装置的发展概况气体分馏装置,一般是针对催化裂化、延迟焦化等二次加工装置生产的液态烃进行分离。由于各套生产装置产生的液态烃组分多种多样,一般主要成分是 C3~C4的烷烃,有些含有少量的烯烃和 C5及以上的重烃成分,除此之外有些还含有一些非烃类物

【参考文献】:
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本文编号:3588414

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