球磨机直驱用超低速大转矩永磁同步电动机研究
本文选题:超低速大转矩 + 极槽比 ; 参考:《沈阳工业大学》2017年硕士论文
【摘要】:球磨机传动系统,是典型的低速大转矩系统,主要采用传统异步机 减速机的驱动模式。本文采用永磁同步电机直接驱动球磨机运转,替代原有异步电机-减速机驱动模式;永磁电机直接驱动球磨机运转必然带来电机功率、体积、起动转矩等参数较大;中小型电机中无需考虑的问题,在设计大直径大功率兆瓦极电机需要考虑进去。针对额定功率3550k W,额定转速16r/min球磨机直驱用永磁同步电动机进行电磁设计。通过对比10极12槽和8极12槽配合下PMSM性能参数,总结低速大转矩槽选取规律,选取10极12槽单元电机极槽配合;定子槽选用开口槽,扁线绕成的分为双排的成型线圈,永磁体采用切向式结构摆放方式,充分利用磁阻转矩,提高功率密度,获得较大的过载倍数。对球磨机直驱用超低速大转矩永磁同步电动机初步方案进行进一步优化。对电机进行长径比优化;保持定子外径不变,观察热负荷、转矩密度和永磁体用量变化趋势,优化定转子冲片尺寸,确定当电机气隙直径5000mm,铁心长1400mm得到电机体积和转矩密度最优值;确定气隙之后,保持电流密度不变,优化定子槽型得到转矩密度最优值;磁极冲片最大最小气隙之比为2.2倍和磁极肩角18度使气隙磁密波型接近正弦;对比电励磁同步电机与永磁同步电机最大最小气隙比值,电励磁同步电机最大最小气隙之比通常取1.5,而永磁同步电机最大最小气隙之比在2.2-2.4之间比较合理。建立球磨机用永磁同步电动机偏心模型,通过分析气隙磁密表明,随着偏心率变大,气隙在空间上不再对称,气隙磁密中产生偶次谐波,以二次谐波最明显;动态偏心情况下齿槽转矩引入了高次谐波,会导致电机转矩高频脉动,并且在动态偏心发生前期,齿槽转矩增加的并不明显,当动态偏心达到一定程度时,幅值迅速增大。转子不同偏心状态下,对电机的铁心损耗、转子部分涡流损耗进行了仿真分析表明,动、静态偏心对铁心损耗的影响情况相似,而动态偏心的涡流损耗不像静态偏心变化明显;电机静态偏心时,电机转矩波动变化不大,并有降低转矩波动振幅的趋势,而动态偏心会引起转矩波动振幅增加,动态偏心会增加转矩波动。
[Abstract]:The drive system of ball mill is a typical low speed and large torque system, which mainly adopts the drive mode of traditional asynchronous reducer. In this paper, the PMSM is used to drive the ball mill directly instead of the original drive mode of asynchronous motor and reducer, the direct drive of the ball mill by the permanent magnet motor will inevitably bring about large parameters such as motor power, volume, starting torque, etc. The design of large diameter megawatt pole motor needs to be taken into account in the design of large-diameter high-power megawatt motor. Electromagnetic design of permanent magnet synchronous motor (PMSM) for rated power 3550kW and rated speed 16r/min ball mill is carried out. By comparing the performance parameters of PMSM with 10 pole 12 slot and 8 pole 12 slot coordination, the selection rule of low speed and large torque slot is summarized, and 10 pole 12 slot unit motor pole slot matching is selected, the stator slot is composed of open slot, flat wire is wound into two rows of forming coils, The permanent magnet adopts the tangential structure to make full use of the magnetoresistive torque to increase the power density and obtain a large overload multiple. The primary scheme of super low speed and large torque permanent magnet synchronous motor for direct drive of ball mill is further optimized. The length to diameter ratio of the motor is optimized, the stator outer diameter is kept constant, the changing trend of heat load, torque density and permanent magnet is observed, and the size of stator and rotor punches is optimized. The optimum value of motor volume and torque density is obtained when the air gap diameter is 5000mm and the core length is 1400mm. After the air gap is determined, the current density is kept constant, and the optimal torque density is obtained by optimizing the stator slot type. The ratio of maximum and minimum air gap of magnetic pole punch is 2.2 times and the angle of magnetic pole shoulder is 18 degrees to make the airgap magnetic dense wave close to sinusoidal. Compared with the ratio of maximum and minimum air gap of electrically excited synchronous motor and permanent magnet synchronous motor, The ratio of maximum and minimum air gap of electroexcitation synchronous motor is usually 1.5, while that of permanent magnet synchronous motor is between 2.2-2.4. The eccentric model of permanent magnet synchronous motor (PMSM) for ball mill is established. The analysis of air gap magnetic density shows that with the increase of eccentricity, the air gap is no longer symmetrical in space, and even harmonics are produced in the air gap magnetic density, the second harmonic is the most obvious. In the case of dynamic eccentricity, high order harmonics are introduced into the grooving torque, which will lead to the high frequency ripple of the motor torque. In the early period of the dynamic eccentricity, the increase of the slotting torque is not obvious. When the dynamic eccentricity reaches a certain degree, the amplitude increases rapidly. The simulation analysis of rotor core loss and rotor eddy current loss under different eccentricity shows that the influence of dynamic and static eccentricity on core loss is similar, but the dynamic eccentricity eddy current loss is not as obvious as static eccentricity. When the motor is static eccentricity, the torque ripple of the motor changes little, and has the tendency of decreasing the amplitude of the torque wave, while the dynamic eccentricity will cause the increase of the amplitude of the torque wave, and the dynamic eccentricity will increase the torque wave.
【学位授予单位】:沈阳工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2017
【分类号】:TH69;TM341
【相似文献】
相关期刊论文 前10条
1 张波,李忠,毛宗源,庞敏熙;一类永磁同步电动机混沌模型与霍夫分叉[J];中国电机工程学报;2001年09期
2 江慧;永磁同步电动机[J];变流技术与电力牵引;2001年06期
3 张卓,李忠;永磁同步电动机混沌系统的反控制[J];暨南大学学报(自然科学与医学版);2001年03期
4 张卓,李忠,任平;永磁同步电动机中的混沌现象[J];模糊系统与数学;2001年02期
5 熊浩,李新华,周克定;单相永磁同步电动机的建模与仿真[J];微特电机;2002年02期
6 熊浩,李新华;单相永磁同步电动机的变频调速研究[J];微特电机;2002年04期
7 陈宇华,杨宪忠;日本永磁同步电动机的最新动态[J];防爆电机;2002年03期
8 张波,李忠,毛宗源;永磁同步电动机的混沌特性及其反混沌控制[J];控制理论与应用;2002年04期
9 王步来,顾伟;内置式永磁同步电动机经验设计[J];微电机(伺服技术);2005年05期
10 张金柱;;永磁同步电动机在混合动力汽车上的应用[J];轻型汽车技术;2005年06期
相关会议论文 前10条
1 吴茂刚;赵荣祥;;新型混合式高精度永磁同步电动机速度调节方法[A];2009中国控制与决策会议论文集(1)[C];2009年
2 钟技;周扬忠;陈道炼;;永磁同步电动机直接转矩全数字控制硬件系统设计研究[A];2008中国电工技术学会电力电子学会第十一届学术年会论文摘要集[C];2008年
3 武玉强;马新;宗广灯;;永磁同步电动机系统的有限时间跟踪控制[A];第二十六届中国控制会议论文集[C];2007年
4 马亚青;侯雪川;邹艳;田德文;姜茹;;车辆电驱动系统中永磁同步电动机控制特性分析[A];全国冶金自动化信息网2013年会论文集[C];2013年
5 杨霞;杨波;杜继光;;永磁同步电动机矢量控制系统设计[A];第十三届中国小电机技术研讨会论文集[C];2008年
6 陆克山;于松义;;浅析稀土永磁同步电动机在机械采油系统中的应用[A];2010江苏省“能源计量与节能减排”论坛论文集[C];2010年
7 曹志彤;璩立强;;模型参考自适应控制永磁同步电动机系统的模拟研究[A];1991年控制理论及其应用年会论文集(下)[C];1991年
8 仇志坚;邓智泉;王晓琳;;基于电压-电流模型的无轴承永磁同步电动机悬浮子系统独立控制研究[A];中国力学学会学术大会'2005论文摘要集(下)[C];2005年
9 肖红军;李先祥;黄道平;;永磁同步电动机的三电平直接转矩控制[A];全国冶金企业计控网络化研讨会论文集[C];2003年
10 刘新华;江建中;柏成立;龚宇;;基于场路耦合的异步起动永磁同步电动机计算方法[A];第十届中国小电机技术研讨会论文集[C];2005年
相关重要报纸文章 前7条
1 驻太仓首席记者 徐允上;太仓诞生首台永磁同步电动机[N];苏州日报;2009年
2 记者 王蕾;高效高压永磁同步电动机在我省研制成功[N];山西经济日报;2012年
3 刘文硕;高效永磁同步电机降低设备电力损耗[N];中国纺织报;2007年
4 刘文硕;永磁同步电机助推纺织机节能[N];中国工业报;2007年
5 陈嵘;永磁同步电动机在化纤纺丝机变频调速中的应用[N];中国纺织报;2009年
6 刘红旗;小功率电机在家用电器中的应用[N];中国工业报;2005年
7 蒋振宇;中钢天源新技术被列入国家技术创新工程试点省项目[N];中国冶金报;2010年
相关博士学位论文 前10条
1 JON RYONG HO;无传感器永磁同步电动机伺服系统的智能自适应鲁棒控制研究[D];东北大学;2015年
2 唐旭;异步起动永磁同步电动机若干难点问题的研究[D];山东大学;2016年
3 邢岩;永磁同步电动机高性能转矩控制关键技术研究[D];东北大学;2014年
4 曹先庆;混合动力电动汽车用永磁同步电动机驱动系统的研究[D];沈阳工业大学;2008年
5 宋志环;永磁同步电动机电磁振动噪声源识别技术的研究[D];沈阳工业大学;2010年
6 韦笃取;永磁同步电动机控制系统混沌行为分析及抑制和镇定[D];华南理工大学;2011年
7 王丽梅;基于高频信号注入的永磁同步电动机无位置传感器控制[D];沈阳工业大学;2005年
8 于慎波;永磁同步电动机振动与噪声特性研究[D];沈阳工业大学;2006年
9 赵清;中型高效永磁同步电动机设计关键技术研究[D];沈阳工业大学;2006年
10 郭振宏;主轴永磁同步电动机及其传动系统设计研究[D];沈阳工业大学;1999年
相关硕士学位论文 前10条
1 李波;高动态性能永磁同步电动机的设计研究[D];湖南大学;2010年
2 丁亚明;盘式无铁心永磁同步电动机控制性能分析和控制方法研究[D];天津大学;2005年
3 郭超;基于平面倒立摆的双永磁同步电动机协调控制的研究[D];杭州电子科技大学;2013年
4 马箭;永磁同步电动机永磁磁链监测研究[D];湖南工业大学;2015年
5 秦振华;双三相永磁同步电动机故障性能分析[D];郑州大学;2015年
6 石强;永磁同步电动机无位置传感器控制技术研究[D];山东大学;2015年
7 杨智;船用高速永磁同步电动机的设计研究[D];中国舰船研究院;2015年
8 黄立军;基于DSP电机励磁的矢量控制系统设计与验证[D];大连理工大学;2015年
9 尹青华;永磁同步电动机电磁—机械应力耦合场的研究[D];华北电力大学;2015年
10 周士超;基于DSP的CAN总线伺服控制器的研制[D];黑龙江大学;2015年
,本文编号:1937071
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/dianlidianqilunwen/1937071.html