白泥脱硫关键技术理论与实验研究
发布时间:2021-03-11 16:20
随着国家对环境保护的重视提高,火电厂脱硫已成为电力环保的重点要求,我国绝大多数电厂采用湿式石灰石石膏法烟气脱硫,脱硫剂石灰石的大规模应用破坏了生态环境,增加了脱硫成本。调研发现,制浆造纸厂在碱回收过程中会产生大量的白泥,白泥的主要成分为碳酸钙,将白泥应用到火电厂脱硫中既减少了白泥的环境污染又提高了脱硫效率,降低了脱硫成本,做到了“以废治废”。目前白泥湿法烟气脱硫已实现工业化应用,但由于白泥脱硫关键技术尚未突破,运行中往往出现各种问题。本研究针对泸州川南发电有限责任公司白泥脱硫应用现状,开展理论与实验研究,解决白泥脱硫过程中存在的关键技术问题。实验测定了白泥的含水率、p H值、粒度、成分、颜色变化,对白泥脱硫浆液成分、形态、颜色进行研究,SEM表征了石膏的微观结构。实验和分析结果表明,白泥的理化特性和石灰石有明显差异,白泥的p H值高于石灰石,白泥中Na、K、Mg含量高于石灰石,白泥脱硫浆液TDS(总溶解固体)过高。研究了浆液主要成分对浆液中亚硫酸钙氧化的影响,阐述了TDS对浆液氧化的影响机理,通过SEM对实验产物和现场石膏样品进行分析。结果表明,高TDS对白泥脱硫浆液中亚硫酸钙氧化有明显的抑制作用,高TDS下Mn(2+)的催化作用已不再明显,SEM结果表明产物中生成簇状晶体,造成脱水困难。研究认为,白泥脱硫副产品石膏脱水困难的原因之一是浆液中CaSO3浓度过高,白泥应用于湿法烟气脱硫时应控制TDS,而不是只关注Cl-。采用大数据方法研究了四川泸州川南发电有限责任公司脱硫系统白泥脱硫时各指标之间的联系,研究结果认为,应在保证pH值的基础上,尽可能提高液位,保证氧化风机的正常运行,确保SO32-的氧化效率,同时控制TDS在系统可承受的范围内。对废水中TDS进行调控研究,用Ca(OH)2对进行沉淀实验,实验结果表明,反应温度20℃,反应时间50min,投料比1.6:1,对现场废水中SO42-沉淀效率可达80%,最终排放的废水可用脱硫废水烟道蒸发法进行处理。经济评估表明,白泥应用于湿法烟气脱硫时,每吨白泥将节约发电厂和造纸厂成本45.6元,具有良好的经济效益。论文研究为白泥湿法烟气脱硫工程应用提供了重要支撑。
本文编号:2014155
【学位授予单位】:华北电力大学河北省211工程院校教育部直属院校
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2017
【页数】:74
【目录】:
摘要
Abstract
第1章 绪论
1.1 引言
1.1.1 脱硫现状
1.1.2 石灰石脱硫原理
1.2 造纸白泥
1.2.1 白泥来源
1.2.2 白泥脱硫
1.2.3 白泥成分
1.2.4 白泥脱硫原理
1.3 亚硫酸钙氧化
1.4 白泥脱硫存在问题
1.5 论文研究内容与实施方案
1.6 小结
第2章 白泥脱硫浆液与石膏理化特性研究
2.1 白泥理化特性研究
2.1.1 白泥含水率的测定
2.1.2 白泥PH值的测定
2.1.3 白泥粒度测定
2.1.4 白泥成分表征
2.1.5 白泥发绿原因
2.2 白泥脱硫浆液理化特性研究
2.2.1 浆液成分测定
2.2.2 浆液上清液与中间层对比
2.2.3 白泥脱硫浆液形态研究
2.2.4 白泥脱硫浆液颜色变化
2.3 石膏SEM表征
2.4 小结
第3章 TDS对白泥脱硫浆液氧化影响实验研究
3.1 实验部分
3.1.1 实验药品
3.1.2 实验装置
3.1.3 实验方法及条件
3.2 结果与讨论
3.2.1 TDS对CaSO3氧化的影响
3.2.2 Mn(2+)和TDS对氧化效率的影响
3.2.3 TDS对石膏含水率的影响
3.2.4 实验产物及白泥脱硫石膏SEM分析
3.3 小结
第4章 白泥脱硫现场试验
4.1 川南发电责任有限公司脱硫系统简介
4.1.1 白泥脱硫工艺流程
4.1.2 白泥脱硫现场问题
4.2 现场试验情况简述
4.3 现场试验结果及分析
4.3.1 浆液氧化试验
4.3.2 吸收塔PH试验
4.3.3 吸收塔液位试验
4.3.4 浆液TDS试验
4.3.5 SO32-对脱硫系统的影响
4.4 试验分析
4.5 小结
第5章 白泥脱硫废水TDS调控
5.1 实验原理
5.2 实验药品与方法
5.2.1 实验药品与装置
5.2.2 实验方法
5.3 结果与讨论
5.3.1 反应温度
5.3.2 投料比
5.3.3 反应时间
5.3.4 现场脱硫废水SO42-沉淀
5.4 白泥脱硫废水烟道蒸发
5.5 小结
第6章 白泥脱硫工艺经济性分析
6.1 发电厂白泥脱硫经济效益分析
6.2 造纸厂经济效益分析
6.3 白泥脱硫潜在经济效益分析
6.4 小结
第7章 结论与建议
7.1 结论
7.2 建议
参考文献
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果
致谢
参考文献
期刊论文
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硕士论文
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本文编号:2014155
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