可变速抽蓄机组黑启动交流励磁设备及其控制研究
发布时间:2021-10-20 20:22
针对抽水蓄能电站交流励磁可变速机组的黑启动,提出了一种黑启动交流励磁装置,对其结构、各部分功能及主要设备参数计算方法进行了分析讨论,提出了与之适应的黑启动交流励磁控制方法。针对实际控制中励磁电源切换过程可能出现的冲击问题,提出了参数设定判据。构建了包括交流励磁控制装置实物及RTDS的实时仿真系统,对黑启动过程进行了仿真研究。仿真结果表明,本文提出的黑启动交流励磁装置及其控制方法可实现变速机组母线电压的平稳、快速建立,同时各中间电气量变化平稳。
【文章来源】:水力发电. 2020,46(10)北大核心
【文章页数】:5 页
【部分图文】:
可变速机组黑启动交流励磁装置结构示意
实际控制中可选UNDCS1比UDCS稍大一些,比如可选UNDCS1=1.05UDCS。此时控制整流单元1中的输出断路器分闸,则黑启动辅助功率部分安全退出。通过控制网侧变流器来控制直流电压达到UNDCS2,使得在该直流电压下,机侧变流器输出的交流电压能够将机端电压升至额定值,并且机侧变流器调制比适中,UNDCS2按照式(8)计算。
设定nS=490 r/min,由电机参数及2.1、2.2中给出的算法,选择黑启动辅助功率部分辅助交流电源容量为263 k V·A,电压为0.4 k V,变压器容量和辅助交流容量相同,变压器原边电压0.4 k V,副边电压按照式(5)计算为0.54 k V,建压系数k=0.2。仿真波形如图3所示。在波形显示的零时刻,已完成预充电模块对主励磁直流环节电压充至0.83k V。网侧变流器闭锁,控制器控制机侧变流器使机端电压UG按照给定值UGref曲线,以1 k V/s的速度上升至UG=UGset1=3.1 k V。此时合发电机断路器、励磁断路器,选择合适的UGset1后,励磁断路器合闸时,直流电压无突升现象,则无冲击电流出现。网侧变流器解锁,将直流电压抬升至比0.83 k V高,见图3中约4 s处,则安全退出辅助功率部分。之后,网侧变流器继续将直流电压UNDC抬升,在图3中约4.8 s处开始控制机侧变流器,使UG继续按照给定UGref曲线,以1 k V/s的速度升到设定值UGset,并维持,在此期间直流电压UNDC逐渐升高到正常工作值。整个黑启动过程持续约16.5 s。图3中给出了转子电流有效值Ir及1 Hz瞬时转子电流ir波形,可见整个启动过程电流变化平稳。机端电压上升速度在主励磁功率部分投入后,可以进一步加快,从而缩短整个定子升压时间。
【参考文献】:
期刊论文
[1]考虑风电参与的黑启动方案[J]. 顾雪平,李新军,杨超,李少岩. 电力自动化设备. 2020(01)
[2]某核电厂在电网黑启动期间保厂用电及恢复运行方案探讨[J]. 杨东升,温庆邦. 电工技术. 2019(17)
[3]电力系统黑启动的难点及对策研究[J]. 向国炎. 通信电源技术. 2019(08)
[4]变速抽水蓄能机组交流励磁系统功率拓扑结构浅析[J]. 施一峰,高苏杰,常玉红,闫伟,石祥建,牟伟,丁勇. 水力发电. 2018(04)
[5]基于动态风电穿透功率极限的黑启动方案制定[J]. 叶茂,刘艳,顾雪平,杜康. 中国电机工程学报. 2018(03)
[6]我国电网对抽水蓄能电站变速机组的需求分析[J]. 王婷婷,赵杰君,王朝阳. 水力发电. 2016(12)
[7]双馈风力发电机功角暂态行为及其控制策略[J]. 郝正航,余贻鑫,曾沅. 电力自动化设备. 2011(02)
[8]大容量变速恒频风电机组接入对电网运行的影响分析[J]. 黄学良,刘志仁,祝瑞金,杨增辉,周赣,王朝明,季振亚. 电工技术学报. 2010(04)
[9]交流励磁变速恒频双馈型异步发电机的稳态功率关系[J]. 刘其辉,贺益康,张建华. 电工技术学报. 2006(02)
[10]基于最优控制策略的双馈水轮发电机组稳定性分析[J]. 李辉,杨顺昌. 水力发电学报. 2005(01)
硕士论文
[1]NPC三电平变流器中点平衡算法的研究[D]. 张长信.合肥工业大学 2012
本文编号:3447545
【文章来源】:水力发电. 2020,46(10)北大核心
【文章页数】:5 页
【部分图文】:
可变速机组黑启动交流励磁装置结构示意
实际控制中可选UNDCS1比UDCS稍大一些,比如可选UNDCS1=1.05UDCS。此时控制整流单元1中的输出断路器分闸,则黑启动辅助功率部分安全退出。通过控制网侧变流器来控制直流电压达到UNDCS2,使得在该直流电压下,机侧变流器输出的交流电压能够将机端电压升至额定值,并且机侧变流器调制比适中,UNDCS2按照式(8)计算。
设定nS=490 r/min,由电机参数及2.1、2.2中给出的算法,选择黑启动辅助功率部分辅助交流电源容量为263 k V·A,电压为0.4 k V,变压器容量和辅助交流容量相同,变压器原边电压0.4 k V,副边电压按照式(5)计算为0.54 k V,建压系数k=0.2。仿真波形如图3所示。在波形显示的零时刻,已完成预充电模块对主励磁直流环节电压充至0.83k V。网侧变流器闭锁,控制器控制机侧变流器使机端电压UG按照给定值UGref曲线,以1 k V/s的速度上升至UG=UGset1=3.1 k V。此时合发电机断路器、励磁断路器,选择合适的UGset1后,励磁断路器合闸时,直流电压无突升现象,则无冲击电流出现。网侧变流器解锁,将直流电压抬升至比0.83 k V高,见图3中约4 s处,则安全退出辅助功率部分。之后,网侧变流器继续将直流电压UNDC抬升,在图3中约4.8 s处开始控制机侧变流器,使UG继续按照给定UGref曲线,以1 k V/s的速度升到设定值UGset,并维持,在此期间直流电压UNDC逐渐升高到正常工作值。整个黑启动过程持续约16.5 s。图3中给出了转子电流有效值Ir及1 Hz瞬时转子电流ir波形,可见整个启动过程电流变化平稳。机端电压上升速度在主励磁功率部分投入后,可以进一步加快,从而缩短整个定子升压时间。
【参考文献】:
期刊论文
[1]考虑风电参与的黑启动方案[J]. 顾雪平,李新军,杨超,李少岩. 电力自动化设备. 2020(01)
[2]某核电厂在电网黑启动期间保厂用电及恢复运行方案探讨[J]. 杨东升,温庆邦. 电工技术. 2019(17)
[3]电力系统黑启动的难点及对策研究[J]. 向国炎. 通信电源技术. 2019(08)
[4]变速抽水蓄能机组交流励磁系统功率拓扑结构浅析[J]. 施一峰,高苏杰,常玉红,闫伟,石祥建,牟伟,丁勇. 水力发电. 2018(04)
[5]基于动态风电穿透功率极限的黑启动方案制定[J]. 叶茂,刘艳,顾雪平,杜康. 中国电机工程学报. 2018(03)
[6]我国电网对抽水蓄能电站变速机组的需求分析[J]. 王婷婷,赵杰君,王朝阳. 水力发电. 2016(12)
[7]双馈风力发电机功角暂态行为及其控制策略[J]. 郝正航,余贻鑫,曾沅. 电力自动化设备. 2011(02)
[8]大容量变速恒频风电机组接入对电网运行的影响分析[J]. 黄学良,刘志仁,祝瑞金,杨增辉,周赣,王朝明,季振亚. 电工技术学报. 2010(04)
[9]交流励磁变速恒频双馈型异步发电机的稳态功率关系[J]. 刘其辉,贺益康,张建华. 电工技术学报. 2006(02)
[10]基于最优控制策略的双馈水轮发电机组稳定性分析[J]. 李辉,杨顺昌. 水力发电学报. 2005(01)
硕士论文
[1]NPC三电平变流器中点平衡算法的研究[D]. 张长信.合肥工业大学 2012
本文编号:3447545
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