高压共轨喷油器柱塞偶件泄漏分析及参数优化研究
【学位单位】:南华大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2019
【中图分类】:TK403
【部分图文】:
增长 10.51%,汽车尾气排放已经成为许多大中城市的首要空气污源,占非供暖季空气污染的 50%以上。在当前推进绿色发展理念的形势下对机动车排放采取了严格监管,自 2001 年在全国范围内实施国 I 排放标准,排放法规不断升级,将于 2019 年 7 月 1 日实施国 VI 排放标准,国 VI 标国 V 标准的基础上对污染物的排放限制更加严苛,可以说是目前世界范围严格的排放标准之一。此外,我国能源消耗量巨大,其中内燃机的能源消耗很大比重,由于生产制造水平和技术等原因,我国的内燃机能源消耗比国外产品高 10%~20%,仍有较大发展空间,因此降低内燃机的油耗具有十分重现实意义[1]。使用高压共轨系统这一新型供油方式(如图 1.1),来优化柴油机的燃油方式,将喷油压力蓄压过程与喷油器喷射过程分开,可将轨压提高0~300MPa,油耗降低 2.5%左右,不仅能够提高柴油机的热效率,而且降低油机的污染物排放[2]。
图 1.2 高压共轨喷油器结构图gure 1.2 Structure diagram of high pressure common rail fuel inje外研究现状共轨系统和电控喷油器研究现状外有许多大型公司从事高压共轨燃油喷射系统的研发日本电装公司的 ECD-U2 系统、德国博世公司的 CR 系DCR 系统以及西门子公司的威迪欧等[9,10]。日本电装公喷射的方式来降低缸内氮氧化物含量,后处理采用颗国博世公司采用超高压喷射方式和尿素催化还原的后一代喷油器的研究重点在于超高压喷射和高精度控制厂家和研究者的共识。enso 公司作为开启高压共轨系统时代的先驱者,最早于
图 1.3 Denso 低回油喷油器Figure 1.3 Denso low oil return fuel injectorosch 公司于 1997 年将高压共轨产品投入市场,适配 3-8使用全新降噪技术和油量可控的喷油泵,适配功率在 55Ksch 公司在后期针对提高喷油器精度得到了许多成果。如在喷油器体上增加可快速启动、关闭的压电执行机构,比少了 3/4 的运动部件和总质量,并极大提升了响应速度。加了平衡阀结构,并去除柱塞,预留空间给其他部件,将底部,大大减少了运动部件质量。
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本文编号:2879938
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