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某2.0L柴油机喷油器压板断裂故障分析与改进

发布时间:2021-02-25 17:40
  针对某2.0L柴油机出现的喷油器压板断裂故障,文章从压板结构设计、材料、制作工艺和外部因素等方面进行失效原因分析,最终找到主要故障原因,并提出改进措施。改进后的压板经过充分的试验验证再未发生断裂故障,证明原因分析合理,改进措施有效。 

【文章来源】:汽车实用技术. 2020,45(23)

【文章页数】:3 页

【部分图文】:

某2.0L柴油机喷油器压板断裂故障分析与改进


喷油器压板断裂

喷油,端口,材质,硬度


图1 喷油器压板断裂在洛氏硬度计上检测显微组织试样的中心位置,任测二点,检测结果为:38.5/39.2HRC,如图3所示,硬度值处于材料(42Cr Mo)要求上限,经验表明,高硬度的合金钢在电镀时如未进行较好的去氢工艺,极易发生“氢脆”,即氢存在于金属材质中,造成应力集中,超过材质强度极限后形成细小裂纹。

硬度,试样,材质


在洛氏硬度计上检测显微组织试样的中心位置,任测二点,检测结果为:38.5/39.2HRC,如图3所示,硬度值处于材料(42Cr Mo)要求上限,经验表明,高硬度的合金钢在电镀时如未进行较好的去氢工艺,极易发生“氢脆”,即氢存在于金属材质中,造成应力集中,超过材质强度极限后形成细小裂纹。另外,在断口周边发现有铸造孔洞类缺陷,如图4所示,这些裂纹极易引起脆性断裂。由该压板的制作工艺可知,压板铸造采用重力浇注,螺栓孔两侧为浇注通道,然而该处通道较窄,易在此处形成铸造疏松。

【参考文献】:
期刊论文
[1]零件失效分析和抗疲劳设计[J]. 林晓斌.  热处理. 2011(02)



本文编号:3051325

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