导热油回收上升管荒煤气余热的工业实验研究
发布时间:2021-09-22 08:21
为回收焦炉荒煤气的高温余热,设计了螺旋管式上升管换热器,并开展了工业实验。结果表明,采用导热油作为取热介质时,上升管荒煤气出口平均温度在550℃以上,可避免煤气降温过程焦油质析出挂结问题;采用导热介质CS填充时,热回收率不低于80%。针对130×104 t/a的焦炉上升管,可产生热负荷不低于7 560 kW、温度大于240℃的导热油,为取代管式炉作为富油脱苯热源奠定了工业实施基础。
【文章来源】:化学工程. 2020,48(06)北大核心CSCD
【文章页数】:6 页
【部分图文】:
焦炉上升管余热回收工业实验流程示意图
图1 焦炉上升管余热回收工业实验流程示意图上升管换热器的内径为?0.46 m,高度为2.7 m;内筒采用304不锈钢,内筒壁涂有无机高分子吸热釉质薄层;内筒壁外侧采用螺旋管缠绕,螺旋管内径0.04 m,采用不锈钢管304材料;在螺旋管和内筒壁之间填充无机导热材料CS,其性质如表2所示。螺旋管外侧采用无机绝热材料,绝热材料外为上升管外筒,材料为Q235B。
单个焦炉生产属于间歇生产过程,按照时序,其生产步骤大致有装煤、成焦、推焦等工序。在一个完整的干馏周期(21—24 h),上升管的进出口煤气进出口温度和导热油的进出口温度变化如图3、图4所示。可以看出,在一个完整的干馏周期内,焦炉上升管煤气入口温度和出口温度基本呈同步变化,随装煤最低温度815.2 K上升到焦炭成熟时最高温度1 074.5 K,然后开始推焦,温度又持续降低。上升管螺旋管中导热油的入口温度由于受到整个导热油系统的影响,有一定的波动(如图4所示),进出口温差除了推焦阶段有明显变小以外(约65 K),基本温差都维持在(288.1—291.3 K)。上述结果表明,在一个结焦周期内,上升管煤气进出口平均温度分别为1 001.1 K和875.2 K,基本可以排除焦炉煤气中焦油析出挂结的可能性。导热油出口平均温度达到520.2 K,基本可以满足脱苯装置的温度要求。
【参考文献】:
期刊论文
[1]几何态上升管换热器的结构及性能分析[J]. 马庆磊,韩培. 中国高新科技. 2019(20)
[2]复合间壁螺旋盘管结构上升管换热器的传热特性研究[J]. 郑维朋,刘小平,陆建宁,杨桂兰,董人和,李菊香. 机械设计与制造工程. 2019(10)
[3]焦炉上升管荒煤气显热回收技术的研究与应用[J]. 王浩,金保昇,唐刚,安忠义,张浩,桂峰,余波,吕冬强. 冶金能源. 2019(05)
[4]我国焦炭行业经济运行以及焦炭市场发展趋势分析[J]. 崔丕江. 中国煤炭. 2019(05)
[5]焦炉荒煤气上升管余热回收换热器换热特性研究[J]. 彭文平,靳智平. 工业加热. 2018(06)
[6]焦炉余热综合利用研究进展[J]. 陈光辉,李升大,陶少辉,李建隆. 化工进展. 2018(10)
[7]焦化厂荒煤气上升管换热器工业试验研究[J]. 张少杰,魏效玲,刘欢,姚礼鹏. 煤炭与化工. 2018(09)
[8]焦炉上升管余热利用系统运行实践[J]. 屈克林,蒋玄,马云. 安徽冶金科技职业学院学报. 2018(03)
[9]焦炉上升管取热器的动态传热特性试验[J]. 吴道冬,刘小平,陆建宁,杨桂兰,李菊香. 燃料与化工. 2018(03)
[10]盐浴结构焦炉上升管换热器的传热特性[J]. 吴道冬,李菊香. 化工学报. 2018(07)
硕士论文
[1]炼焦荒煤气上升管余热回收研究[D]. 姚礼鹏.河北工程大学 2016
[2]焦炉上升管套管换热器的数值模拟研究[D]. 王聿民.安徽工业大学 2015
本文编号:3403445
【文章来源】:化学工程. 2020,48(06)北大核心CSCD
【文章页数】:6 页
【部分图文】:
焦炉上升管余热回收工业实验流程示意图
图1 焦炉上升管余热回收工业实验流程示意图上升管换热器的内径为?0.46 m,高度为2.7 m;内筒采用304不锈钢,内筒壁涂有无机高分子吸热釉质薄层;内筒壁外侧采用螺旋管缠绕,螺旋管内径0.04 m,采用不锈钢管304材料;在螺旋管和内筒壁之间填充无机导热材料CS,其性质如表2所示。螺旋管外侧采用无机绝热材料,绝热材料外为上升管外筒,材料为Q235B。
单个焦炉生产属于间歇生产过程,按照时序,其生产步骤大致有装煤、成焦、推焦等工序。在一个完整的干馏周期(21—24 h),上升管的进出口煤气进出口温度和导热油的进出口温度变化如图3、图4所示。可以看出,在一个完整的干馏周期内,焦炉上升管煤气入口温度和出口温度基本呈同步变化,随装煤最低温度815.2 K上升到焦炭成熟时最高温度1 074.5 K,然后开始推焦,温度又持续降低。上升管螺旋管中导热油的入口温度由于受到整个导热油系统的影响,有一定的波动(如图4所示),进出口温差除了推焦阶段有明显变小以外(约65 K),基本温差都维持在(288.1—291.3 K)。上述结果表明,在一个结焦周期内,上升管煤气进出口平均温度分别为1 001.1 K和875.2 K,基本可以排除焦炉煤气中焦油析出挂结的可能性。导热油出口平均温度达到520.2 K,基本可以满足脱苯装置的温度要求。
【参考文献】:
期刊论文
[1]几何态上升管换热器的结构及性能分析[J]. 马庆磊,韩培. 中国高新科技. 2019(20)
[2]复合间壁螺旋盘管结构上升管换热器的传热特性研究[J]. 郑维朋,刘小平,陆建宁,杨桂兰,董人和,李菊香. 机械设计与制造工程. 2019(10)
[3]焦炉上升管荒煤气显热回收技术的研究与应用[J]. 王浩,金保昇,唐刚,安忠义,张浩,桂峰,余波,吕冬强. 冶金能源. 2019(05)
[4]我国焦炭行业经济运行以及焦炭市场发展趋势分析[J]. 崔丕江. 中国煤炭. 2019(05)
[5]焦炉荒煤气上升管余热回收换热器换热特性研究[J]. 彭文平,靳智平. 工业加热. 2018(06)
[6]焦炉余热综合利用研究进展[J]. 陈光辉,李升大,陶少辉,李建隆. 化工进展. 2018(10)
[7]焦化厂荒煤气上升管换热器工业试验研究[J]. 张少杰,魏效玲,刘欢,姚礼鹏. 煤炭与化工. 2018(09)
[8]焦炉上升管余热利用系统运行实践[J]. 屈克林,蒋玄,马云. 安徽冶金科技职业学院学报. 2018(03)
[9]焦炉上升管取热器的动态传热特性试验[J]. 吴道冬,刘小平,陆建宁,杨桂兰,李菊香. 燃料与化工. 2018(03)
[10]盐浴结构焦炉上升管换热器的传热特性[J]. 吴道冬,李菊香. 化工学报. 2018(07)
硕士论文
[1]炼焦荒煤气上升管余热回收研究[D]. 姚礼鹏.河北工程大学 2016
[2]焦炉上升管套管换热器的数值模拟研究[D]. 王聿民.安徽工业大学 2015
本文编号:3403445
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/dongligc/3403445.html