一起夹套反应釜封头接管开裂事故原因分析与处理
发布时间:2021-05-31 21:43
使用单位一台在用夹套反应釜,定期检验时在上封头冷却水出口管根部焊缝处发现长度70mm裂纹一条,通过现场查验、着色探伤进行了事故原因分析。分析结果表明:该出口管温度波动频繁,叠加反应釜间歇性操作,所引起的热疲劳导致冷却水出口管根部焊缝出现裂纹。最后给出相应的修理措施和处理,避免以后类似事故再次发生。
【文章来源】:广东化工. 2020,47(16)
【文章页数】:3 页
【部分图文】:
不锈钢内盘管式夹套反应釜示意图
着色探伤结果
为精确确定裂纹的深度,采用逐层打磨,逐层检测的方式,不同深度的着色探伤如图3所示。图3(a)给出了打磨3 mm深度后的结果,图片显示着色探伤结果依然非常明显,表明打磨深度与裂纹的实际深度差别较大。图3(b)给出了打磨6 mm深度后的结果,图片显示除了裂纹两端浅显的凹坑外,着色探伤的痕迹已基本消失。继续将凹坑打磨完毕后,最终确定裂纹的深度为7.5~9 mm。依据GB/T 30579-2014《承压设备损伤模式识别》标准中损伤形态及损伤机理分析、损伤形态描述,判断此损伤模式为热疲劳[3]。其判断依据可以从以下两个方面进行分析:
【参考文献】:
期刊论文
[1]一起不锈钢反应釜渗漏事故的原因分析及处理[J]. 文胜. 特种设备安全技术. 2019(03)
本文编号:3209013
【文章来源】:广东化工. 2020,47(16)
【文章页数】:3 页
【部分图文】:
不锈钢内盘管式夹套反应釜示意图
着色探伤结果
为精确确定裂纹的深度,采用逐层打磨,逐层检测的方式,不同深度的着色探伤如图3所示。图3(a)给出了打磨3 mm深度后的结果,图片显示着色探伤结果依然非常明显,表明打磨深度与裂纹的实际深度差别较大。图3(b)给出了打磨6 mm深度后的结果,图片显示除了裂纹两端浅显的凹坑外,着色探伤的痕迹已基本消失。继续将凹坑打磨完毕后,最终确定裂纹的深度为7.5~9 mm。依据GB/T 30579-2014《承压设备损伤模式识别》标准中损伤形态及损伤机理分析、损伤形态描述,判断此损伤模式为热疲劳[3]。其判断依据可以从以下两个方面进行分析:
【参考文献】:
期刊论文
[1]一起不锈钢反应釜渗漏事故的原因分析及处理[J]. 文胜. 特种设备安全技术. 2019(03)
本文编号:3209013
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/huaxuehuagong/3209013.html