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离子膜烧碱电解装置清洁生产工艺研究

发布时间:2017-08-09 07:36

  本文关键词:离子膜烧碱电解装置清洁生产工艺研究


  更多相关文章: 离子膜电解 盐水精制 膜极距 清洁生产 能耗


【摘要】:离子膜法制烧碱的关键是电解技术。最初,我国烧碱企业普遍采用日本离子膜电解技术。随着技术的进步,我国先后自主研发针对现有生产需求的电解槽制碱工艺。目前,电解食盐水制造烧碱能否实现清洁生产、是否具有竞争力的关键因素在于:一是要考虑原材料的消耗与减排,二是考虑电能的消耗。本文以华泰氯碱厂电解装置为例,基于离子膜电解装置的工艺原理,对现有工艺装置进行研究。结合华泰氯碱厂的装置运行现状,提出了影响本装置清洁生产的三个主要因素:1)盐水中硫酸根离子超标;2)二次盐水精制质量差;3)电解槽槽电压高,电耗高。基于以上现状,本论文进行了企业清洁生产相关的工艺研究:(1)设计膜法除硝工艺:通过实验装置验证纳滤膜对硫酸根的截留效果,研究冷冻单元的设计要点,通过整体装置的物料衡算来确定设备的选择参数。研究了膜法除硝实际运行的效果,取得了设计之初的预期目标。(2)研究二次盐水精制的工艺原理,对树脂塔再生工艺进行两次改进。重点研究二次改进的工艺设计和理论计算,将二次盐水精制的钙镁指标控制在0.001~0.004mg/l之间,在废水减排方面也有很大的优势。(3)研究电解槽本身结构对电能消耗的影响,主要研究离子膜本身电压降和阴阳两极极间距。重点进行了电解槽膜极距改造实验工作。通过单片电解槽实验和整台电槽实验,槽电压下降160mV,效果显著。膜极距项目完成后,我们对相应的工艺控制进行了改善研究,有效降低了槽电压,提高了电流效率,提升了烧碱产品的质量。
【关键词】:离子膜电解 盐水精制 膜极距 清洁生产 能耗
【学位授予单位】:北京化工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TQ114.262;X38
【目录】:
  • 学位论文数据集4-5
  • 摘要5-7
  • abstract7-9
  • 符号说明9-18
  • 第一章 离子膜烧碱综述18-32
  • 1.1 烧碱行业概述18-19
  • 1.1.1 烧碱行业的发展18-19
  • 1.2 离子膜烧碱清洁生产技术的发展19-21
  • 1.2.1 石墨阳极水银电解法制烧碱19
  • 1.2.2 金属阳极隔膜电解法制烧碱19-20
  • 1.2.3 阳离子交换膜电解法制烧碱20-21
  • 1.3 中国离子膜烧碱技术的研究与发展21-23
  • 1.3.1 引进阳离子交换膜电解法制烧碱技术21
  • 1.3.2 复极式强制循环电解槽制碱技术21-22
  • 1.3.3 单极式自然循环离子膜电解槽制碱技术22
  • 1.3.4 高电密复极式自然循环离子膜电解槽制碱技术22-23
  • 1.3.5 复极式自然循环膜极距离子膜电解槽制碱技术23
  • 1.4 离子膜烧碱生产工艺及评价指标23-26
  • 1.4.1 离子膜电解制烧碱的基本原理23-24
  • 1.4.2 离子膜电解槽的结构24-25
  • 1.4.3 阳离子交换膜的结构25
  • 1.4.4 电流效率指标分析25-26
  • 1.4.5 槽电压指标分析26
  • 1.4.6 电解电耗指标分析26
  • 1.5 影响电解装置清洁生产的因素26-30
  • 1.5.1 二次盐水中杂质的影响27-28
  • 1.5.2 阳极PH值的影响28
  • 1.5.3 阳极液浓度的影响28-29
  • 1.5.4 阴极液浓度的影响29
  • 1.5.5 操作温度的影响29-30
  • 1.5.6 压力压差的影响30
  • 1.5.7 副产物ClO_3~-的影响30
  • 1.6 研究的目的和意义30-31
  • 1.7 本章小结31-32
  • 第二章 华泰氯碱厂离子膜电解系统32-40
  • 2.1 华泰氯碱厂离子膜电解装置概况32-34
  • 2.1.1 一次盐水精制32
  • 2.1.2 淡盐水除硝32-33
  • 2.1.3 二次盐水精制33
  • 2.1.4 电解槽循环过程33-34
  • 2.1.5 淡盐水脱氯34
  • 2.2 目前装置存在的问题34-39
  • 2.2.1 盐水中SO_4~(2-)含量高34-36
  • 2.2.2 树脂塔再生程序设计不合理,盐水Ca~(2+)、Mg~(2+)超标36-37
  • 2.2.3 直流电耗高,槽电压偏高37-39
  • 2.3 本课题的提出及研究内容39-40
  • 第三章 除去盐水中硫酸根离子工艺设计40-50
  • 3.1 膜法除硝装置设计40-44
  • 3.1.1 膜分离技术原理及膜元件选择40-41
  • 3.1.2 纳滤膜元件脱除SO_4~(2-)实验41-42
  • 3.1.3 冷冻单元设计42-43
  • 3.1.4 膜法除硝设计要点分析43-44
  • 3.2 膜法除硝工艺流程44-45
  • 3.3 膜法除硝产能与设备设计45-47
  • 3.3.1 产能计算46
  • 3.3.2 设配套设备与物料平衡46-47
  • 3.4 装置运行分析研究47-49
  • 3.4.1 经济性分析47-48
  • 3.4.2 运行性分析48-49
  • 3.4.3 工艺先进性分析49
  • 3.5 本章小结49-50
  • 第四章 二次精制盐水质量提升工艺改进措施50-64
  • 4.1 螯合树脂的工作及再生原理50
  • 4.2 改进的目的50-52
  • 4.2.1 原树脂塔精制工艺操作叙述50-51
  • 4.2.2 原设计步骤中存在的问题51-52
  • 4.3 一次改进的方案52-54
  • 4.4 一次改进后的问题54-55
  • 4.5 改进工艺的设计55-59
  • 4.5.1 设计树脂塔流程和再生工艺55-56
  • 4.5.2 物料计算56-58
  • 4.5.3 最佳再生周期计算58
  • 4.5.4 设置树脂塔清洗方案58-59
  • 4.6 改进的效果59-63
  • 4.6.1 二次盐水质量提升60
  • 4.6.2 减少消耗对比60-62
  • 4.6.3 经济成本对比62-63
  • 4.7 本章小结63-64
  • 第五章 电解槽膜极距改造工艺研究64-84
  • 5.1 电解槽存在问题分析64-66
  • 5.1.1 离子膜电压降分析64-65
  • 5.1.2 极间距分析65-66
  • 5.2 电解槽结构改进方案66-71
  • 5.2.1 单片实验对比66-69
  • 5.2.2 整槽实验对比69-70
  • 5.2.3 整体极距电解槽数据分析70-71
  • 5.3 膜极距技术工艺改善控制71-79
  • 5.3.1 阴极补水对槽电压的影响71-73
  • 5.3.2 反向压差对槽电压的影响73-76
  • 5.3.3 反向电流对槽电压的影响76-77
  • 5.3.4 阳极提前加酸77-78
  • 5.3.5 温度对槽电压的影响78
  • 5.3.6 阴极洗槽液对槽电压的影响78-79
  • 5.4 膜极距电解槽运行效果分析79-82
  • 5.4.1 降低单元槽槽电压79
  • 5.4.2 降低出槽游离氯和氯中含氧79-81
  • 5.4.3 降低电耗,提高电流效率81
  • 5.4.4 提高碱产品质量81-82
  • 5.5 综合节能效益计算82
  • 5.6 本章小结82-84
  • 第六章 结论84-85
  • 参考文献85-88
  • 致谢88-89
  • 作者与导师简介89-90
  • 附件90-91

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