深窄槽电火花高效低损耗加工工艺实验研究
【图文】:
出通过抬刀、超声辅助、电极的设计、磁场辅助等各问题。大学储召良[9]研究了高速抬刀电火花深窄槽加工性能,可产生更剧烈的工作液的扰动,蚀除产物排出和更新 的电极做了对比实验,实验结果表明相同条件下普通速抬刀加工深度可达 100mm,并且高速具有更高的加加工性能明显提高。用自适应抬刀的方式根据加工状态自动改变抬刀参数态的判断指标,设计登山寻优的算法实时自适应调整深度下都调整为最优的抬刀参数,设计实验,探讨该适应。no[11]用薄片电极成形加工代替线切割加工 SiC,,用在薄方式促进排屑,提高加工稳定性,减少二次放电,加高。O.Flano[12]采用相同的方式,在片状电极上开通孔,大小、形状、位置对加工速度和电极损耗的影响,如图
哈尔滨工业大学工学硕士学位论文一步分析了EDM3石墨和HK-6石墨的加工效果,实验结果表明EDM3石墨比HK-6石墨电极的效率提升更大,同时电极损耗也较大。对加工过程中电压和电流的测量显示随加工深度增加,加工状态逐渐变差。新加坡南洋理工大学的 S.H.Yeo[14]用磁场辅助方法在工具钢上加工深微孔和普通电火花加工对比,在 360min 的时间内磁场辅助加工孔深为 1177μm,比普通电火花加工增加了 26%。台湾学者 Yan-Cherng[15]设计磁场辅助装置和电火花复合加工,如图 1-2 所示,提高了加工效率和加工质量。
【学位授予单位】:哈尔滨工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2018
【分类号】:TG661
【参考文献】
相关期刊论文 前5条
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本文编号:2646475
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