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一种不锈钢管十字臂旋转夹持叠垛装置的设计

发布时间:2020-10-31 17:39
   针对不锈钢管自动包装生产线的叠垛模块,在分析不锈钢管叠垛方案的基础上,对采用的十字臂旋转叠垛装置进行多处创新设计,使十字臂旋转过程中能够精确定位,并使夹持气缸夹紧及松开能准确控制,实现6种不同规格不锈钢管的自动叠垛。实践证明,该装置整机性能稳定可靠,提高了不锈钢管包装生产效率和企业的自动化水平,具有较好的经济效益和推广价值。
【部分图文】:

不锈钢,方案,机构,升降机


叠垛机构位于缠绕段,每叠垛一层叠垛机构下降一个不锈钢管高度,直至叠满10层或5层,再一起下降,将叠好的不锈钢管放在缠绕段输送带上向前输送。如图1所示,拟定两种叠垛方案将不锈钢管从放料段移动到叠垛机构上。方案一如图1(a)所示,由行走小车、升降机构、夹持机构、叠垛机构组成,升降机构固定在行车小车上,当行走小车位于实线位置时,升降机构带动夹持机构下降,夹持机构从两端夹住不锈钢管,然后升降机构上升,行走小车运动倒虚线位置处时,升降机构下降,夹持机构将不锈钢管叠垛,之后升降机构上升,行走小车返回实线位置,开始下一个工作循环。方案二如图1(b)所示,在放料段和缠绕段之间,采用十字旋转臂机构,在十字臂1和十字臂2上均固定了夹持机构,当十字臂1处于水平位置时,其上的夹持机构从两端夹紧一层10根不锈钢管,十字臂顺时针旋转900,十字臂2处于处于水平位置,十字臂2上的夹持机构从两端夹紧一层10根不锈钢管,十字臂顺时针继续旋转900,十字臂1上夹持机构松开不锈钢管,将一层不锈钢管放在叠垛机构上,之后十字臂再顺时针旋转900,开始下一个工作循环。第一种方案中行走机构、升降机构、夹持机构的设计难度不大,但由于涉及多个动作,如小车往复运动、升降机构的上升与下降、抓取机构的夹紧与松开,叠垛效率较低。第二种方案采用十字臂旋转夹持机构,十字臂一端夹紧不锈钢管,另一端松开不锈钢管进行叠垛,叠垛效率较高,但该方案难点在于十字臂旋转过程的准确定位,且每个十字臂上夹持机构夹紧及松开时不能互相影响。通过以上分析,方案二叠垛效率高于方案一,解决十字臂旋转过程的精确定位,并准确控制夹持机构夹紧及松开,选择方案二较优。

机构,气缸


十字臂旋转夹持机构如图2所示,包括:十字臂1、十字臂2、主轴、气缸、步进电机、单向轴承、带座轴承、电刷、气管接头和机架等;十字臂及每个臂上的气缸固定座通过焊接加工在一起,两个十字臂通过键连接分别安装在主轴的两端,每个十字臂的四个臂端上,通过气缸固定座分别固定一个TN系列双轴气缸,各个气缸的工作部位固定一块硅胶板,以用来增大摩擦夹紧不锈钢管,通过气缸固定座条形孔调节气缸的固定位置,以适应不同规格不锈钢管的夹持;主轴通过步进电机驱动旋转,在步进电机和转轴之间设置减速机,减速机通过键连接和安装座分别安装在转轴和机架的中间部位。主轴的两端通过带座轴承、中间通过两个单向轴承座固定在机架上;电刷用来切换气缸的通电状态,使气缸在放料段夹紧不锈钢管,在叠垛段松开不锈钢管;气管接头与气管的进气口滑动接触,使十字臂转动时气管接头始终与各气缸的进气口、排气口连通。为了解决十字臂旋转过程的精确定位,并准确控制夹持气缸夹紧及松开,该机构做了如下创新设计:

轴承,碳刷,主轴,电刷


(1)选用110BYG步进电机,减速机选用减速比大且具有反向自锁功能的涡轮蜗杆减速机,型号为NMRV9040-80B5。因主轴直径为?40、长度为1658mm,为了加强对主轴的支撑,设计如图3所示的单向轴承座,每个单向轴承座安装两个单向轴承。(2)采用的电刷包括5路集电环及碳刷,将4个电磁阀的正极分别通过碳刷接在5路集电环的4个触头上,将4个电磁阀的负极均接在5路集电环的1个触头上,实现电源信号传送以控制气缸的夹紧及松开,电刷安装在位于十字臂和带座轴承之间的主轴上。
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本文编号:2864278

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