智能干选在选煤厂块煤分选系统改造中的应用分析
【图文】:
控制等辅助系统。图2TDS智能干选机原理图3.2智能干选机的特点智能干选机分选粒度级宽,分选上限达到300mm,分选下线可达25mm;分选精度高,矸石中带煤率低于3%;分选方式灵活可调,块原煤中矸石多时将矸石分选出来,块原煤多时将原煤分选出来;智能干选机分选过程中无需借助水和介质,系统简洁且不产生煤泥,简化了工艺流程;配套设备少,自动化程度高、人工成本低、备品备件及维修费用低、电耗低,可有效降低块煤分选系统加工成本。3.3智能干选与传统块煤分选设备的比选智能干选为干法选煤,主要设备为智能干选机,并增加配套供风系统。根据本选煤厂生产情况,300~50mm块原煤小时处理量为137.58t/h。动筛跳汰、重介浅槽与智能干选工艺应用对比表情况见表2。表2动筛跳汰、重介浅槽与智能干选工艺应用对比表项目设备选型系统设备/台系统设备负荷/kW吨煤加工费/元·t-1矸石带煤率/%次生煤泥产生率/%分选精度受煤质波动影响动筛跳汰F=3.2m2646745~83高重介浅槽B=2500mm1563260.5~13低智能干选B=1600mm432531~30无由表2可以看出,智能干选工艺配套设备具有使用台数少、工艺简单、生产管理方便等优点,其系统在运行负荷、吨煤加工费用、生产成本等方面与传统块煤分选工艺相比较带有明显优势。矸石带煤率明显低于动筛跳汰、略高于重介浅槽,针对该厂现有工艺可明显降低矸石带煤损失,智能干选工艺分选精度不受煤质本身波动的影响,能够保证分选的效果的稳定。4改造方案及效益分析选用智能干选代替动筛跳汰排矸,改造方
、略高于重介浅槽,针对该厂现有工艺可明显降低矸石带煤损失,智能干选工艺分选精度不受煤质本身波动的影响,能够保证分选的效果的稳定。4改造方案及效益分析选用智能干选代替动筛跳汰排矸,改造方案为拆除原手选带式输送机、动筛跳汰机、斗式提升机、浓缩旋流器组、高频筛、煤泥水桶及转排泵,新增振动布料器、智能干选机及配套空压机、冷干机、储气罐等。入厂原煤分级后,筛上+50mm大块直接进入智能干选机分选;分选的精煤进入现有破碎环节,分选的矸石进入现有矸石系统。改造后智能干选工艺流程图如图3所示,主要新增设备及其参数见表3。图3改造后智能干选工艺流程图表3主要新增设备及参数表序号名称主要技术参数数量单位1振动布料器B=1400mm,,Q=140t/h,N=7.5kW1台2大块智能干选机B=1600mm,入料粒度为300~50mm,L=8m,总功率N=47kW1套3空压机Q≥24m3/min,P=0.85MPa,N=132kW1台改造后智能干选机代替原动筛跳汰机对+50mm块煤进行排矸,矸石带煤率低于3%,减少矸石带煤5%左右,直接挽回精煤损失约1.8万t/a,改造前后生产成本及效益分析见表4。125智能干选在选煤厂块煤分选系统改造中的应用分析
【作者单位】: 煤炭工业太原设计研究院;
【分类号】:TD94
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本文编号:2523311
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