稠油油藏溶剂辅助蒸汽重力泄油启动物理实验和数值模拟研究
[Abstract]:The effective connection between injection and production wells in the start-up stage of steam assisted gravity oil discharge has a great influence on the production stage. The field practice shows that the conventional steam cycle preheating time is long, the steam consumption is large, and the heat loss is serious. Therefore, an experimental device for evaluating the solvent injection of sand filling tube was designed. The viscosity reduction effect of xylene was evaluated by injecting xylene solvent at different flow rates and soaking the sand filling tube. The experimental results show that with the increase of xylene content, the viscosity of crude oil decreases significantly, the liquidity increases, and no asphaltene precipitation is produced. When the amount of solvent injection reaches a certain value, the viscosity reduction effect is weakened. The permeability of oil phase increases with the increase of solvent injection rate, but the increase decreases gradually. By soaking the solvent with pressure solvent, the solvent diffuses around, which expands the sweep area and viscosity reduction range of solvent and increases the permeability of oil phase. The application results of a block in Xinjiang A Oilfield show that the cycle preheating time required by the well group immersed in solvent is significantly reduced, which is relatively shortened by about 60 days, and the steam injection amount is about 4000 m 路3. When it is transferred to steam assisted gravity discharge production, The degree of connectivity between injection and production wells is about 85%, and good connectivity effect has been obtained. The results of numerical simulation and field test show that solvent injection in the start-up stage of steam assisted gravity discharge can shorten the preheating time of steam cycle, reduce the amount of steam injection, and make the preheating between injection and production wells uniform, thus improving the preheating efficiency and economic benefit.
【作者单位】: 中国地质大学(北京)能源学院;中国石油勘探开发研究院提高采收率国家重点实验室;中国石化胜利油田分公司技术检测中心;
【基金】:国家科技重大专项“改善SAGD开发效果技术研究与应用”(2016ZX05012-002)和“稠油、碳酸盐岩和致密油藏开发主体技术与应用潜力”(2016ZX05016-006)
【分类号】:TE345
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,本文编号:2495338
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