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长庆王20-06井化学法提高采油率技术优化研究

发布时间:2019-09-17 15:53
【摘要】:长庆王20-06井地处陕西北部,储层孔隙类型是以原生粒间孔隙、溶蚀粒间孔隙和溶蚀粒内孔隙为主的典型性低孔低渗油藏。储层物性差,非均质性严重,非达西渗流和启动压力高,毛细管力作用强烈,注水及剩余油分布明显受裂缝影响,滞留在多孔介质中的剩余油难以启动。储层润湿性以中性及中-弱亲水为主,矿化度在50000~100000mg/L,属于高矿化度区块,原油含酸量低,不适宜碱驱。进入中高含水开发期后,综合含水率上升迅速,产量递减严重。目前采出程度17.3%,含水53.2%。为寻求更好的经济效益,必须采用合适的方法以有效抑制储层的不利影响,从而提高该井的原油采出程度。而目前最有效的方法即为化学驱。三次采油中化学驱的手段主要有表活剂驱,碱驱和聚合物驱。但均存在不同缺点。表面活性剂驱存在严重的吸附损失,耐温抗盐性能差,驱替效率低的缺点。而碱驱对储层有苛刻的要求,必须满足原油酸值大于0.5mg KOH/g,且碱的注入使储层油水相p H增大,岩石表面的双电层被改变,引起的静电排斥力使微粒从岩石表面释出,加剧了储层的伤害;在高p H下,地层中Ca2+和Mg2+等二价离子含量也较高,易发生结垢、盐敏等现象。聚合物驱由于其改性分子链上的刚性结构和亲水官能团活性较低,致使水溶性较差;少量高分子量的聚合物与表面活性剂组成的二元复合驱,虽然对采出程度有一定提高,但由于聚合物的毒副作用,也加剧了储层的伤害。因此从减少储层伤害的角度讲,本课题选择表面活性剂驱。针对上述长庆王20-06井储层所存在问题,本研究设计制备了具有高表/界面活性和驱替效率的表面活性剂驱油体系CY-1,其0.3~0.6%的溶液均可使油水瞬时界面张力在10min内降至10-3m N/m,显著减弱毛细管效应,降低油层启动压力。耐温至80℃,抗盐至100000mg/L。吸附量小于0.5mg/g油砂,低于企业标准。单独表面活性剂的平均驱替效率为9.44%,聚/表二元复合驱替效率则高达11.74%,呈现出优异的综合性能,满足试验应用要求。
【图文】:

粒间孔隙,原生,溶蚀


1图 1-1 原生粒间孔隙 图 1-2 溶蚀粒间孔隙Fig1-1 The intergranular pore of orthoconglomerate Fig1-2 The corroded fissure

粒间孔隙,溶蚀,原生


1图 1-1 原生粒间孔隙 图 1-2 溶蚀粒间孔隙Fig1-1 The intergranular pore of orthoconglomerate Fig1-2 The corroded fissure
【学位授予单位】:陕西科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TE357

【引证文献】

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1 曹丹红;杨青;方波;程魏;;新型低聚环氧树脂型非离子表面活性剂的合成[A];上海市化学化工学会2006年度学术年会论文摘要集[C];2006年



本文编号:2536967

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