沁水盆地南部煤层气水平井产能影响因素分析
发布时间:2021-01-01 16:32
近20年来,我国煤层气产业稳步实现商业开发,但产业发展瓶颈日益凸显:低效井占比大、达产率低,储产量规模与我国预期的规划目标存在较大差距。为查明煤层气井产能影响因素,研究了相适应的地质选区评价、工程工艺措施及排采管控技术。围绕沁水盆地南部水平井大规模投产实践,在分析地质特征和气井生产动态的基础上,重点结合构造、工程因素与排采管理,探讨了影响该区煤层气水平井产能的主控因素,并针对性地提出了提高水平井产能的对策建议,以期实现煤层气水平井规模化高效开发。研究表明:受气水重力分异影响,处于构造高部位的水平井见气早、上产快,效果明显优于低部位水平井;处于低部位的上翘性水平井见气晚、产水较大、上产慢;受渗透性非均质性影响,区内水平段有效长度与峰值产量相关性较弱,但侧钻易沟通邻近水层并导致局部井眼应力集中,造成气井产水大、煤粉多等问题;排采连续性与产气存在密切关系,停排时间长、次数多引起储层压力频繁扰动,破坏储层降压持续性,进而影响产气恢复速率及整体效果;此外,排采早期降压速率过大易引起压敏和速敏效应,伤害煤储层渗透率,进而影响气藏压降漏斗扩展及整体降压范围,最终影响气水产出效果。因此,建议优化水平井...
【文章来源】:煤炭科学技术. 2020年10期 北大核心
【文章页数】:8 页
【部分图文】:
研究区构造位置及15号煤顶面等高线
截至2020年3月初,区块投产的22口水平井经过近一年的排采,已全部产气,但各井之间气水生产动态存在极大差异。由于投产时间不同,为更好地对比分析井间生产动态与产能影响因素之间的关系,选择投产前300 d的峰值生产数据进行分析。前300 d的生产动态显示22口水平井峰值产气量为2 862~33 764 m3/d,平均为10 302 m3/d,其中8口井峰值产气量超过10 000 m3/d,6口井为5 000~10 000 m3/d,其余8口井不足5 000 m3/d(图2);峰值产水量为5.2~71.3 m3/d,平均为19.3 m3/d,其中4口井峰值产水量大于30 m3/d。见气井底流压为1.2~2.5 MPa,平均为1.8 MPa;见气时间为16~191d,平均为55 d(图3)。图3 研究区水平井前300 d见气特征
研究区水平井前300 d见气特征
【参考文献】:
期刊论文
[1]煤层气低效井成因判识及治理体系构建研究[J]. 李勇,王延斌,倪小明,张松航,吴翔,韩文龙,刘度. 煤炭科学技术. 2020(02)
[2]柿庄南区块煤层气低产井原因分析及增产技术对策研究[J]. 倪小明,赵政,刘度,李忠城. 煤炭科学技术. 2020(02)
[3]华北油田煤层气水平井钻完井方式优化与应用[J]. 刘立军,陈必武,李宗源,张波,李佳峰,刘斌. 煤炭工程. 2019(10)
[4]我国煤层气开发技术现状与发展方向[J]. 徐凤银,肖芝华,陈东,闫霞,武男,李相方,苗亚楠. 煤炭科学技术. 2019(10)
[5]沁水盆地深部复杂结构煤储层钻完井及压裂工艺研究[J]. 王海,杨兆中,李岳,高海滨,张坤,胡皓,孔鹏. 煤炭科学技术. 2019(09)
[6]煤层气多分支水平井产能影响因素及增产稳产对策——以鄂尔多斯盆地三交区块为例[J]. 刘展,张雷,蒋轲,冯建秋,张谭,李全忠. 天然气工业. 2018(S1)
[7]柿庄南区块煤层气储层有利区综合评价研究[J]. 郭广山. 煤炭科学技术. 2019(03)
[8]柿庄南区块煤层气储层精细评价及其应用[J]. 柳迎红,吕玉民,郭广山,冯汝勇,王存武,朱学申,刘佳. 中国海上油气. 2018(04)
[9]煤层气开发中煤粉产出机理及管控措施[J]. 魏迎春,李超,曹代勇,张傲翔,姚征,熊先钺. 煤田地质与勘探. 2018(02)
[10]中国煤层气开发存在的问题及破解思路[J]. 朱庆忠,杨延辉,左银卿,张学英,张俊杰,宋洋,郎淑敏. 天然气工业. 2018(04)
本文编号:2951624
【文章来源】:煤炭科学技术. 2020年10期 北大核心
【文章页数】:8 页
【部分图文】:
研究区构造位置及15号煤顶面等高线
截至2020年3月初,区块投产的22口水平井经过近一年的排采,已全部产气,但各井之间气水生产动态存在极大差异。由于投产时间不同,为更好地对比分析井间生产动态与产能影响因素之间的关系,选择投产前300 d的峰值生产数据进行分析。前300 d的生产动态显示22口水平井峰值产气量为2 862~33 764 m3/d,平均为10 302 m3/d,其中8口井峰值产气量超过10 000 m3/d,6口井为5 000~10 000 m3/d,其余8口井不足5 000 m3/d(图2);峰值产水量为5.2~71.3 m3/d,平均为19.3 m3/d,其中4口井峰值产水量大于30 m3/d。见气井底流压为1.2~2.5 MPa,平均为1.8 MPa;见气时间为16~191d,平均为55 d(图3)。图3 研究区水平井前300 d见气特征
研究区水平井前300 d见气特征
【参考文献】:
期刊论文
[1]煤层气低效井成因判识及治理体系构建研究[J]. 李勇,王延斌,倪小明,张松航,吴翔,韩文龙,刘度. 煤炭科学技术. 2020(02)
[2]柿庄南区块煤层气低产井原因分析及增产技术对策研究[J]. 倪小明,赵政,刘度,李忠城. 煤炭科学技术. 2020(02)
[3]华北油田煤层气水平井钻完井方式优化与应用[J]. 刘立军,陈必武,李宗源,张波,李佳峰,刘斌. 煤炭工程. 2019(10)
[4]我国煤层气开发技术现状与发展方向[J]. 徐凤银,肖芝华,陈东,闫霞,武男,李相方,苗亚楠. 煤炭科学技术. 2019(10)
[5]沁水盆地深部复杂结构煤储层钻完井及压裂工艺研究[J]. 王海,杨兆中,李岳,高海滨,张坤,胡皓,孔鹏. 煤炭科学技术. 2019(09)
[6]煤层气多分支水平井产能影响因素及增产稳产对策——以鄂尔多斯盆地三交区块为例[J]. 刘展,张雷,蒋轲,冯建秋,张谭,李全忠. 天然气工业. 2018(S1)
[7]柿庄南区块煤层气储层有利区综合评价研究[J]. 郭广山. 煤炭科学技术. 2019(03)
[8]柿庄南区块煤层气储层精细评价及其应用[J]. 柳迎红,吕玉民,郭广山,冯汝勇,王存武,朱学申,刘佳. 中国海上油气. 2018(04)
[9]煤层气开发中煤粉产出机理及管控措施[J]. 魏迎春,李超,曹代勇,张傲翔,姚征,熊先钺. 煤田地质与勘探. 2018(02)
[10]中国煤层气开发存在的问题及破解思路[J]. 朱庆忠,杨延辉,左银卿,张学英,张俊杰,宋洋,郎淑敏. 天然气工业. 2018(04)
本文编号:2951624
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