湿法脱硫改造的选择及论证
【学位授予单位】:天津大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TQ546.5
【图文】:
图 3-1 新上脱硫系统前工艺流程图3.3.2 新上脱硫系统后工艺流程描述煤气一部分进入湍球塔,在湍球塔内小球不断湍动的作用下,可增大与煤气的接触面积,提高脱硫效率,使煤气中硫含量降至 50%以下。出湍球塔的煤气串联通过二台脱硫塔继续用脱硫液逆流接触洗涤。煤气经最终一台脱硫塔的捕雾段除去雾滴后送到后序工段(焦炉加热、甲醇生产、20 吨锅炉使用)。另一部分煤气进入老脱硫塔底部,与脱硫液逆流接触后送至后续工段(焦炉加热、粗苯管式炉)。出湍球塔的脱硫液经湍球塔液封槽流入溶液循环槽及反应槽,在此加入碱和催化剂 PDS-600。溶液循环槽的脱硫液经新脱硫液循环管泵抽送至 A 再生塔,溶液与空压站送来的压缩空气经过不同的管道并流进入 A 再生塔底部,再生后的脱硫液继续重复使用。从两台脱硫塔的轻瓷填料中吸收了 H2S 和 HCN 的
图 3-2 新上脱硫系统后工艺流程图相比盛隆公司及其他厂家工艺流程,减少了一台富液槽及一台富液泵,A#脱硫塔及 B#脱硫塔的脱硫液全部进入富液槽,减少了基建投资费用,实行一泵拖两塔,简化了工艺流程。脱硫塔 A 塔及 B 塔可以并联使用也可以串联使用,在生产运行中,若出现特殊情况,可以切出单台使用。3.4 工艺参数前后对比3.4.1 新上脱硫系统前参数概况入老脱硫塔煤气温度:25~30℃;入老脱硫塔脱硫液温度:35±3℃;脱硫塔阻力<1000Pa;
4.1 改造后工艺概况2015 年经过停产改造利用一再生塔带两脱硫塔,目前是用新系 A 再生塔脱硫液循环管道管径维持原设计不变,工艺管线仍按原走向布置,仅是在 A 再生塔去湍球塔 U 型弯管底部,将 DN450 弯头换成 DN450 的三通,预留 DN450 的口,焊法兰,安装 DN450 的薄型闸阀与 A 再生塔连接,由 A 再生塔布管供老系脱硫塔。在进 A 再生塔流量计前加三通,可停用新系泵房供脱硫液,用老泵房供 A 系再生塔,负责湍球塔及老脱硫塔的喷淋。车间采用切取老系一部分流量,通过 A 再生塔供给湍球塔喷洒,停用原 A#循环泵,目前脱硫新系统仅有一台 B 系循环泵在运行,每年可节省用电 120 万元。B 再生塔循环系统已在 B 系循环泵进出口分别用 DN150 的管道串接,即用一台扬程 65 m,流量 1170 m3/h,功率 280 Kw 的脱硫液循环泵同时带 A、B 脱硫塔,用 A#再生塔带湍球塔及老脱硫塔,B 再生塔带 A、B 脱硫塔,停用老再生塔。
【参考文献】
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本文编号:2776654
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