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生物沼气加压水洗过程厂级动态控制设计与模拟

发布时间:2021-09-22 03:52
  针对生物质沼气加压水洗提纯净化处理过程,开展厂级动态协同控制方案设计与模拟实验研究。根据生物沼气加压水洗中试装置工艺需求,采用Aspen Plus软件建立其稳态流程模拟系统,并通过对不同工艺操作条件进行稳态模拟获取最佳稳态操作工况。根据工艺要求合理设计厂级动态控制方案,保证沼气提纯率大于97%。通过Aspen Dynamic模块建立其动态流程模拟系统,分别引入沼气进气流量与成分扰动测试系统性能,模拟测试结果和实验运行结果表明,该控制系统具有良好的动态响应性能,而且在多种扰动下CO2的脱除率都大于99.8%,有效抑制各种扰动。 

【文章来源】:高校化学工程学报. 2018,32(05)北大核心EICSCD

【文章页数】:8 页

【部分图文】:

生物沼气加压水洗过程厂级动态控制设计与模拟


中试实验装置Fig.8Pilot-scaleexperimentalequipment验的安全性

液气比,脱除率,沼气,吸收压力


1184高校化学工程学报2018年10月制方案实现,通过硬件组态,达到软件程序与硬件配置一致的目的。根据沼气加压水洗提纯工艺过程,将3.2节设计的厂级控制方案在PLC中进行软件编程实现,并设计WinCC过程监控系统(如图9所示),最终保证装置安全、平稳运行。5.3实验结果实验运行时间为1h,对实验数据进行导出及分析。产品气CO2体积分数采样时间周期为2min,其他变量的采样时间周期均为1min。在所设计的装置上,对液气比、吸收压力、吸收温度等工艺参数进行了单变量实验研究。实验中默认工艺参数为:吸收压力0.7MPa,液气比180,吸收温度12℃,闪蒸压力0.35MPa,解析压力0.1MPa。实验结果如图10所示。从图10(a)可以看出,在实验所考察的160~200液气比,随液气比的增大,CO2脱除率逐渐升高。由图10(b)可知,在吸收压力从0.4增加到0.8MPa的过程中,CO2脱除率逐渐升高,到0.7MPa时,CO2脱除率已达93%以上。由图10(c)可知,在实验的10~20℃,随温度的升高,CO2的脱除率逐渐减校温度高于12℃后,产品气CO2含量大于3%。实验结果与AspenPlus稳态模拟结果基本相同,由于处理量、装置大小等因素,液气比与模拟结果相比较大。6结论本文针对一种加压水洗生物沼气净化提纯工艺过程,在分析其工艺流程和过程动态特性的基础上,进行多变量自动控制方案的设计与动态模拟研究,模拟测试结果表明,所设计的控制方案可以有效抑制沼气进气流量的扰动,控制效果满足工艺设计要求。提升系统负荷,增大沼气进气流量设定值,沼气流量可以较快跟踪设定值,同时其他参数控制方案

【参考文献】:
期刊论文
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[2]填埋气中二氧化碳净化技术及研究进展[J]. 金潇,马泽宇,徐期勇.  可再生能源. 2013(01)
[3]沼气高值化利用与净化提纯技术[J]. 甄峰,李东,孙永明,李志兵,袁振宏.  环境科学与技术. 2012(11)
[4]车用沼气提纯净化工艺技术研究[J]. 尹冰,陈路明,孔庆平.  现代化工. 2009(11)



本文编号:3403084

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