COREX竖炉煤气流分布的数值模拟
发布时间:2020-06-02 14:54
【摘要】:COREX作为最早实现工业化的非高炉炼铁工艺,设计初衷是减少炼铁过程对焦炭的使用量,减少污染物排放,但COREX炼铁工艺仍存在一些技术问题,其中炉料黏结和煤气反窜是影响煤气流分布的重要因素。虽然研究人员分别提出了抑制炉料黏结和缓解煤气反窜现象的方法,但针对采取炉料黏结方法和综合考虑两者对COREX竖炉煤气流分布的影响研究较少。本论文根据实验确定的抑制黏结方法,即在球团表面涂覆抑制剂,进行数据分析,确定竖炉内空隙度分布状况,分析涂覆抑制剂对竖炉内煤气流分布的影响规律。进一步结合缓解煤气流反窜的措施,对竖炉内采用抑制剂前后煤气流分布状况进行数值模拟,为COREX工艺发展提供理论依据。论文主要研究结论如下:(1)根据前期抑制黏结的实验结果,分析得出有无涂覆抑制剂时不同实验温度下竖炉球团间空隙度。并结合前人研究的竖炉内温度分布状况,确定COREX预还原竖炉内空隙度分布。相比未涂覆抑制剂,采用涂覆抑制剂时,竖炉内相同位置上空隙度有所提高。(2)COREX竖炉采用未涂覆抑制剂球团作为入炉炉料时,炉内压力有上至下逐渐升高,竖炉内压差为24.88kPa。当采用涂覆抑制剂球团时,竖炉内压差为20.5k Pa,相比未涂覆抑制剂时压差降低了17.60%,竖炉整体压力均有所上升,提高了竖炉内中心气流流速,更有利于煤气通过球团间空隙到达竖炉中心,促进中心炉料还原。(3)为缓解竖炉内煤气流反窜现象,对竖炉内部结构进行改造,在COREX竖炉加装AGD或CGD。加装AGD或CGD,均能提高竖炉整体压力水平,提高竖炉中心的煤气流速,使中心区域炉料还原充分。当采用涂覆抑制剂并加装AGD时,增加了竖炉下部煤气死区的体积;当采用涂覆抑制剂并加装CGD时,有效提高了竖炉下部煤气速度,但竖炉上部煤气速度有所下降。
【图文】:
1-预还原竖炉;2-螺旋排料器;3-熔融气化炉;4-热旋风除尘器;5-冷去煤气洗涤器;6-炉顶煤气洗涤器;7-煤气加压泵;8-加煤斗图 1.1 COREX 工艺流程图[11]n shaft furnace; 2-Screw discharge device; 3-Melt-gasifier furnace; 4-Hot cyor; 5-Cooled gas scrubber; 6-Top gas scrubber; 7-Gas pressurized pump; 8-CFig. 1.1 Flow diagram of COREX process预还原竖炉内的化学反应较为复杂,炉料除了含铁原料,还有反应如下 1.1-1.12 式:= 2FeO + CO2ΔHΘ= 43.28kJ/mol 3FeO + CO2ΔHΘ= 19.24kJ/mol Fe + CO2ΔHΘ= 10.98kJ/mol 2Fe3O4+ H2O ΔHΘ= 2.72kJ/mol 3FeO + H2O ΔHΘ= 59.8kJ/mol e + H2O ΔHΘ= 29.58kJ/mol O + CO2ΔHΘ= 179.06kJ/mol = CaO MgO + 2CO2ΔHΘ= 303.73kJ/mol ΔHΘ= 43.38kJ/mol
形成浓密相,使得炉料还原时间变长,还原后海绵铁金属化率降低。P. LM. Wong[26]通过研究竖炉内球团间黏结现象。结果表明,当还原温度大于 820℃时,球团间黏结行为加剧。Shao J H 等人[27]研究了温度对含铁原料黏结行为的影响,结果表明,当铁含量大于 98%时,温度为 400℃~500℃,铁粉的体晶格开始明显流动,,当温度上升至 600℃~700℃之间时,铁粉之间开始黏结。李维国[28]通过将宝钢的 COREX-3000 和印度京德尔 COREX-2000 的生产实践状况进行对比分析,宝钢的 COREX-3000 由于炉料黏结导致竖炉内炉料不能顺利下行,造成的竖炉清空时间相对提早,对宝钢 COREX-3000 采集的竖炉黏结物进行取样分析得出:当竖炉内炉料在还原煤气还原一段时间后,金属化率升高,与此同时,在高温和荷重挤压的作用下炉料间易形成黏结。狄瞻霞[29]等人通过模拟 COREX 预还原条件进行铁矿球团荷重还原实验,结果表明,球团间出现黏结状况主要是由于铁原子通过相互扩散相互渗透,形成以铁为主的黏结物,实验得出温度由 750℃上升至 950℃,竖炉内球团间黏结状况明显加重,还原后球团黏结状况如图 1.2。
【学位授予单位】:安徽工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2018
【分类号】:TF557
本文编号:2693329
【图文】:
1-预还原竖炉;2-螺旋排料器;3-熔融气化炉;4-热旋风除尘器;5-冷去煤气洗涤器;6-炉顶煤气洗涤器;7-煤气加压泵;8-加煤斗图 1.1 COREX 工艺流程图[11]n shaft furnace; 2-Screw discharge device; 3-Melt-gasifier furnace; 4-Hot cyor; 5-Cooled gas scrubber; 6-Top gas scrubber; 7-Gas pressurized pump; 8-CFig. 1.1 Flow diagram of COREX process预还原竖炉内的化学反应较为复杂,炉料除了含铁原料,还有反应如下 1.1-1.12 式:= 2FeO + CO2ΔHΘ= 43.28kJ/mol 3FeO + CO2ΔHΘ= 19.24kJ/mol Fe + CO2ΔHΘ= 10.98kJ/mol 2Fe3O4+ H2O ΔHΘ= 2.72kJ/mol 3FeO + H2O ΔHΘ= 59.8kJ/mol e + H2O ΔHΘ= 29.58kJ/mol O + CO2ΔHΘ= 179.06kJ/mol = CaO MgO + 2CO2ΔHΘ= 303.73kJ/mol ΔHΘ= 43.38kJ/mol
形成浓密相,使得炉料还原时间变长,还原后海绵铁金属化率降低。P. LM. Wong[26]通过研究竖炉内球团间黏结现象。结果表明,当还原温度大于 820℃时,球团间黏结行为加剧。Shao J H 等人[27]研究了温度对含铁原料黏结行为的影响,结果表明,当铁含量大于 98%时,温度为 400℃~500℃,铁粉的体晶格开始明显流动,,当温度上升至 600℃~700℃之间时,铁粉之间开始黏结。李维国[28]通过将宝钢的 COREX-3000 和印度京德尔 COREX-2000 的生产实践状况进行对比分析,宝钢的 COREX-3000 由于炉料黏结导致竖炉内炉料不能顺利下行,造成的竖炉清空时间相对提早,对宝钢 COREX-3000 采集的竖炉黏结物进行取样分析得出:当竖炉内炉料在还原煤气还原一段时间后,金属化率升高,与此同时,在高温和荷重挤压的作用下炉料间易形成黏结。狄瞻霞[29]等人通过模拟 COREX 预还原条件进行铁矿球团荷重还原实验,结果表明,球团间出现黏结状况主要是由于铁原子通过相互扩散相互渗透,形成以铁为主的黏结物,实验得出温度由 750℃上升至 950℃,竖炉内球团间黏结状况明显加重,还原后球团黏结状况如图 1.2。
【学位授予单位】:安徽工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2018
【分类号】:TF557
【参考文献】
相关期刊论文 前7条
1 刘炳南;李强;邹宗树;余艾冰;;水平气体分布器对COREX C3000竖炉内气体流场的影响[J];过程工程学报;2013年01期
2 李强;刘栋梁;张丽娟;邹宗树;;COREX预还原竖炉矿焦混合布料规律[J];钢铁研究学报;2012年12期
3 徐辉;李晓清;林金嘉;朱锦明;;COREX竖炉内煤气流分布的三维数值模拟[J];世界钢铁;2012年01期
4 钱良丰;王成玉;;优化COREX-3000竖炉布料的实践[J];宝钢技术;2011年06期
5 许海法;郭丽;张志浩;朱锦明;;COREX竖炉炉料黏结的机理研究和影响因素分析[J];宝钢技术;2011年06期
6 李建;朱锦明;林金嘉;李肇毅;赵晓岩;;对COREX竖炉煤气反窜的初步认识[J];宝钢技术;2011年06期
7 赵志龙;唐惠庆;郭占成;;CO气氛下CaO对铁晶须生长影响的原位观察和机理研究[J];北京科技大学学报;2011年07期
相关会议论文 前3条
1 王凤;白晨光;;COREX工艺研究现状[A];2007中国钢铁年会论文集[C];2007年
2 王洋;金爱军;陈敏;;非高炉炼铁发展述评[A];2006年中国非高炉炼铁会议论文集[C];2006年
3 周渝生;;煤基熔融还原炼铁新工艺发展现状评述[A];2006年中国非高炉炼铁会议论文集[C];2006年
本文编号:2693329
本文链接:https://www.wllwen.com/projectlw/yjlw/2693329.html