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超低碳钢高效脱碳工艺探索

发布时间:2021-07-27 19:27
  为了实现BOF+RH+CC工艺路线对超低碳钢的高效化生产,必须快速将IF钢碳质量分数脱到钢种要求范围内。通过热力学计算制定合理的脱碳结束氧控制范围,在RH生产超低碳钢过程中,脱碳结束时氧要控制在0.03%~0.04%范围内。结合废气分析仪进行RH脱碳的动力学分析,RH脱碳过程分三个阶段,第一阶段为真空处理的0~4 min,第二阶段为真空处理的5~12 min,第三阶段为真空处理的13 min以后。为实现高效脱碳,RH真空处理0~4 min时,提升气体流量设定为120~140 Nm3/h,真空处理5~10 min时,提升气体流量设定为160~180 Nm3/h,真空处理11 min以后,提升气体流量设定为190~210 Nm3/h。脱碳结束判断依据为CO曲线降低至2.5%以下且真空处理时间≥14 min。 

【文章来源】:金属材料与冶金工程. 2020,48(04)

【文章页数】:4 页

【部分图文】:

超低碳钢高效脱碳工艺探索


脱碳结束碳质量分数和活度氧的对应关系

趋势图,废气,脱碳,趋势


图2所示为废气中CO的质量分数随着处理时间的变化趋势,从图中可见真空处理的前4 min,即第一阶段,在废气中不存在CO,说明在这期间没有发生脱碳反应,或者脱碳反应很弱。在处理的4 min之后,废气中CO的质量分数急剧增加,在之后的8 min时间内,废气中CO的质量分数呈线性趋势下降,说明这一过程的脱碳速度受钢液中碳质量分数的控制。处理12 min之后,烟气中CO质量分数下降速度缓慢,说明此时进入脱碳的滞止阶段,对于超低碳钢的冶炼这一阶段的持续时间非常关键,直接影响处理结束的碳质量分数。因为实际烟气分析第一阶段脱碳反应很弱或者不存在脱碳反应,所以将RH处理过程按两个阶段进行计算,即高速阶段和滞止阶段,以此为依据分析合理的处理时间。

气体,工艺


提升气体优化前后碳质量分数对比

【参考文献】:
期刊论文
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[3]RH真空深脱碳工艺的优化[J]. 周彦召,邹长东,赵家七,皇祝平.  炼钢. 2014(03)
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[5]常规RH和RH-TOP工艺精炼IF钢试验研究[J]. 刘柏松,李本海,朱国森,陈斌,崔爱民,李焕喜.  钢铁. 2010(08)
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[8]鞍钢第三炼钢厂IF钢冶炼技术进展[J]. 孙群,张锦刚.  鞍钢技术. 2003(03)

博士论文
[1]多功能RH精炼过程的数学和物理模拟[D]. 郁能文.上海大学 2001



本文编号:3306397

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