大型转炉优化造渣工艺提高脱磷的效果
发布时间:2021-12-22 02:20
针对转炉冶炼存在的转炉前期化渣速度慢,冶炼终点钢水、炉渣氧化性高,终点磷含量控制不稳定等问题,利用炉渣熔化性测定、热力学平衡计算、炉渣矿相分析的方法研究了260t转炉造渣、供氧工艺。结果表明,转炉初期渣熔化温度为1 330℃,不利于转炉前期化渣;终渣熔化温度为1 200℃,不利于转炉后期的炉衬维护;终点钢水磷含量与渣钢间磷平衡值差距较大,说明转炉吹炼终点动力学条件不足;炉渣中游离氧化钙含量较高,有部分未熔化的石灰。通过优化转炉渣料加入顺序和数量,强化转炉终点氧枪枪位控制、底吹搅拌等技术措施,可获得较高的转炉终点脱磷率和渣-钢间磷分配比,使终点渣-钢间磷含量更接近平衡;终点炉渣发育良好,游离氧化钙含量适中。
【文章来源】:钢铁. 2020,55(07)北大核心CSCD
【文章页数】:6 页
【部分图文】:
转炉吹炼过程中加料和供氧制度
测定1号和2号渣的熔点如图2所示。由图可知,1号渣熔化温度为1 305℃,2号渣熔化温度为1 330℃。由于吹炼初期的熔池温度为1 300~1 400℃,而测定炉渣样品熔化温度为1 305~1 330℃,样品熔化温度对熔池温度的过热度为0~70℃,过热度较小,这对于转炉冶炼初期炉渣的快速熔化是不利的。2.3 转炉终渣样品的熔化温度
测定了转炉终渣(3号渣和4号渣)的熔化温度,结果如图3所示。由图可知,3号渣和4号渣的熔化温度为1 180~1 200℃,而转炉冶炼终点时熔池温度为1 660~1 680℃,转炉熔池和终渣的温度相差500℃左右。由于过热度过大,炉渣流动性较强,其对转炉炉衬侵蚀比较严重,不利于转炉炉衬的维护。一般来说,冶炼终点温度约为1 680℃,终渣的熔化温度控制在约1 400℃比较合适。2.4 吹炼终点渣-钢之间脱磷反应的平衡状况
【参考文献】:
期刊论文
[1]磷在多相脱磷转炉渣中的分布[J]. 董文亮,潘宏伟,罗磊,季晨曦,李海波,田志红. 钢铁. 2020(02)
[2]转炉留渣双渣工艺两阶段脱磷对比[J]. 王林珠,包燕平,李翔. 钢铁. 2019(08)
[3]复吹转炉双渣脱磷工艺实践[J]. 叶玉奎,王向红,秦福同,谢立. 中国冶金. 2018(01)
[4]转炉双渣法脱磷一次倒渣工艺研究[J]. 周朝刚,李晶,罗开敏,韩啸,张志明,刘志明,邓长付. 钢铁钒钛. 2016(04)
[5]转炉复吹与石灰石造渣行为控制技术的研究[J]. 张利娜,潘贻芳,袁章福,李树庆,任茂勇,曾加庆,陈军伟. 有色金属科学与工程. 2015(03)
本文编号:3545594
【文章来源】:钢铁. 2020,55(07)北大核心CSCD
【文章页数】:6 页
【部分图文】:
转炉吹炼过程中加料和供氧制度
测定1号和2号渣的熔点如图2所示。由图可知,1号渣熔化温度为1 305℃,2号渣熔化温度为1 330℃。由于吹炼初期的熔池温度为1 300~1 400℃,而测定炉渣样品熔化温度为1 305~1 330℃,样品熔化温度对熔池温度的过热度为0~70℃,过热度较小,这对于转炉冶炼初期炉渣的快速熔化是不利的。2.3 转炉终渣样品的熔化温度
测定了转炉终渣(3号渣和4号渣)的熔化温度,结果如图3所示。由图可知,3号渣和4号渣的熔化温度为1 180~1 200℃,而转炉冶炼终点时熔池温度为1 660~1 680℃,转炉熔池和终渣的温度相差500℃左右。由于过热度过大,炉渣流动性较强,其对转炉炉衬侵蚀比较严重,不利于转炉炉衬的维护。一般来说,冶炼终点温度约为1 680℃,终渣的熔化温度控制在约1 400℃比较合适。2.4 吹炼终点渣-钢之间脱磷反应的平衡状况
【参考文献】:
期刊论文
[1]磷在多相脱磷转炉渣中的分布[J]. 董文亮,潘宏伟,罗磊,季晨曦,李海波,田志红. 钢铁. 2020(02)
[2]转炉留渣双渣工艺两阶段脱磷对比[J]. 王林珠,包燕平,李翔. 钢铁. 2019(08)
[3]复吹转炉双渣脱磷工艺实践[J]. 叶玉奎,王向红,秦福同,谢立. 中国冶金. 2018(01)
[4]转炉双渣法脱磷一次倒渣工艺研究[J]. 周朝刚,李晶,罗开敏,韩啸,张志明,刘志明,邓长付. 钢铁钒钛. 2016(04)
[5]转炉复吹与石灰石造渣行为控制技术的研究[J]. 张利娜,潘贻芳,袁章福,李树庆,任茂勇,曾加庆,陈军伟. 有色金属科学与工程. 2015(03)
本文编号:3545594
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