JZ油区潜三段注水开发效果评价及潜力分析
发布时间:2021-08-27 14:13
JZ油区位于江汉盆地潜江凹陷,主要含油层位为古近系潜江组,属于中孔、中高渗透率储层,储层非均质性严重,含油层系多,截至2018年12月研究区综合含水率为85.72%,处于高含水开发阶段,出现了含水率上升加快、产油量下降加快等问题。本文以研究区潜三段为例进行注水开发效果评价及潜力分析,采用油藏工程方法从储量动用状况、地层能量保持水平、水驱状况、产量变化和采收率五个方面分析评价研究区潜三段注水开发效果,分析目前开发中存在的问题。截至2018年12月研究区潜三段采出程度已达到40.56%、水驱储量控制程度仅为34.6%、水驱储量动用程度为69%、地层压力保持在78.4%且呈下降趋势、综合含水率为88.55%、含水上升率为5%、存水率为负值、水驱指数为0.15、年产油量总递减率为10.44%,研究区潜三段储量动用程度低、地层能量保持水平低、注入水利用率低、注水开发效果差、产量递减快,需加强注水强度并结合研究区潜三段剩余油分布情况完善井网,提高水驱效果。根据研究区地质资料,使用Petrel地质建模软件建立了研究区潜三段三维地质模型,在此基础上使用CMG软件进行了历史拟合展开油藏数值模拟研究,研究...
【文章来源】:西安石油大学陕西省
【文章页数】:69 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
潜江凹陷区域构造位置图
12图2-2研究区潜三段井位分布图自投入注水开发以后,研究区潜三段月产油量逐年上升,随着含水率增加,在1978年月产油量达到最高值,开始出现第一次产量递减,之后多次对研究区潜三段进行注水开发调整,以控制含水率上升,保证产量稳定,也取得了较好的效果,如图2-3所示。截至2018年12月,研究区潜三段已开采了近46年,开发历程较长,共经历了四次注采调整、五次产量递减,累积产液量848.38×104m3、累积产油量148.88×104t,采出程度40.56%,综合含水率88.55%,处于高含水开发阶段,出现含水率上升,产油量下降等问题。。。图2-3研究区潜三段生产曲线图截至2018年12月,研究区潜三段开井65口,其中油井48口,水井17口,日产液622.84m3,日产油61.47t,日注水551.53m3。生产层位有潜336、潜338、潜341、潜342、潜344等共32个小层,注水层位有潜341、潜338、潜3210、潜3211等共21个小层,部分层系存在有采无注现象。如图2-4,从单井采油速度分析,在48口油井中,产油速度小于1t/d的有24口井,占采油井数的50.00%;产油速度在1t/d至2t/d之间的有16口井,占比33.33%;产油速度大于2t/d仅有8口井,约占总采油井数的16.67%。如图2-5,从单井含水率来看,大多数油井的含水率较高,有35口油井含水率超过80%,占总生产井数的72.92%,仅有7口采油井的含水率低于40%。
12图2-2研究区潜三段井位分布图自投入注水开发以后,研究区潜三段月产油量逐年上升,随着含水率增加,在1978年月产油量达到最高值,开始出现第一次产量递减,之后多次对研究区潜三段进行注水开发调整,以控制含水率上升,保证产量稳定,也取得了较好的效果,如图2-3所示。截至2018年12月,研究区潜三段已开采了近46年,开发历程较长,共经历了四次注采调整、五次产量递减,累积产液量848.38×104m3、累积产油量148.88×104t,采出程度40.56%,综合含水率88.55%,处于高含水开发阶段,出现含水率上升,产油量下降等问题。。。图2-3研究区潜三段生产曲线图截至2018年12月,研究区潜三段开井65口,其中油井48口,水井17口,日产液622.84m3,日产油61.47t,日注水551.53m3。生产层位有潜336、潜338、潜341、潜342、潜344等共32个小层,注水层位有潜341、潜338、潜3210、潜3211等共21个小层,部分层系存在有采无注现象。如图2-4,从单井采油速度分析,在48口油井中,产油速度小于1t/d的有24口井,占采油井数的50.00%;产油速度在1t/d至2t/d之间的有16口井,占比33.33%;产油速度大于2t/d仅有8口井,约占总采油井数的16.67%。如图2-5,从单井含水率来看,大多数油井的含水率较高,有35口油井含水率超过80%,占总生产井数的72.92%,仅有7口采油井的含水率低于40%。
本文编号:3366501
【文章来源】:西安石油大学陕西省
【文章页数】:69 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
潜江凹陷区域构造位置图
12图2-2研究区潜三段井位分布图自投入注水开发以后,研究区潜三段月产油量逐年上升,随着含水率增加,在1978年月产油量达到最高值,开始出现第一次产量递减,之后多次对研究区潜三段进行注水开发调整,以控制含水率上升,保证产量稳定,也取得了较好的效果,如图2-3所示。截至2018年12月,研究区潜三段已开采了近46年,开发历程较长,共经历了四次注采调整、五次产量递减,累积产液量848.38×104m3、累积产油量148.88×104t,采出程度40.56%,综合含水率88.55%,处于高含水开发阶段,出现含水率上升,产油量下降等问题。。。图2-3研究区潜三段生产曲线图截至2018年12月,研究区潜三段开井65口,其中油井48口,水井17口,日产液622.84m3,日产油61.47t,日注水551.53m3。生产层位有潜336、潜338、潜341、潜342、潜344等共32个小层,注水层位有潜341、潜338、潜3210、潜3211等共21个小层,部分层系存在有采无注现象。如图2-4,从单井采油速度分析,在48口油井中,产油速度小于1t/d的有24口井,占采油井数的50.00%;产油速度在1t/d至2t/d之间的有16口井,占比33.33%;产油速度大于2t/d仅有8口井,约占总采油井数的16.67%。如图2-5,从单井含水率来看,大多数油井的含水率较高,有35口油井含水率超过80%,占总生产井数的72.92%,仅有7口采油井的含水率低于40%。
12图2-2研究区潜三段井位分布图自投入注水开发以后,研究区潜三段月产油量逐年上升,随着含水率增加,在1978年月产油量达到最高值,开始出现第一次产量递减,之后多次对研究区潜三段进行注水开发调整,以控制含水率上升,保证产量稳定,也取得了较好的效果,如图2-3所示。截至2018年12月,研究区潜三段已开采了近46年,开发历程较长,共经历了四次注采调整、五次产量递减,累积产液量848.38×104m3、累积产油量148.88×104t,采出程度40.56%,综合含水率88.55%,处于高含水开发阶段,出现含水率上升,产油量下降等问题。。。图2-3研究区潜三段生产曲线图截至2018年12月,研究区潜三段开井65口,其中油井48口,水井17口,日产液622.84m3,日产油61.47t,日注水551.53m3。生产层位有潜336、潜338、潜341、潜342、潜344等共32个小层,注水层位有潜341、潜338、潜3210、潜3211等共21个小层,部分层系存在有采无注现象。如图2-4,从单井采油速度分析,在48口油井中,产油速度小于1t/d的有24口井,占采油井数的50.00%;产油速度在1t/d至2t/d之间的有16口井,占比33.33%;产油速度大于2t/d仅有8口井,约占总采油井数的16.67%。如图2-5,从单井含水率来看,大多数油井的含水率较高,有35口油井含水率超过80%,占总生产井数的72.92%,仅有7口采油井的含水率低于40%。
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