大氮肥核心期刊_中氮肥_大氮肥装置中腐蚀事故原因及其防止方法研究论文.pdf文档全文免费阅读、在线
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摘要 qj氧化股份公司巴陵分公司在1970年代引进了‘套大氮肥生产装置,经过
近三 +年的生产运行,该装置中一些设备由于基本接近设计寿命,或者由j‘,ji产
原料改变而引起设备的运行工况发生了较大变化.一些设备出现了较多的腐蚀
破坏事故,造成严重的经济损失。本文针对巴陵分公司出现的设备破坏事故。
通过调查和分析材质、环境等确定了设备腐蚀的原因,提出了解决措施。实践
证明,在采取我们提出的措掩后,设备的事故率大大降低,获得了显著的经济
效益。 1.合成氨装置中的第一废热锅炉 101一C 换热管自1992年以来先后8次发
生换热管爆裂事故。其中,1994年6月20日更换后,运行仅59天就发生了爆
裂。换热管爆裂事故造成停工停产,严重影响生产。通过对101-C所用换热管
的化学成分、力学性能、金相组织进行试验测定,分析锅炉给水的水质,导致
换热管爆裂的主要原因是锅炉永和给水水质不符合规定。解决措施是加强管理,
优化工艺操作、严格控制锅炉水质的各项指标;在脱盐水出水总管及尿素回收
冷凝液出口总管处加树鹰捕捉器,防止回收冷凝液中含有树脂等杂质。在采用这
些措施后,该设备从未发生爆管事故,已平稳运行5年,每年因此而减少损失i000
万元以上。 2.锅炉及热交换器的结灰、结焦使锅炉排烟温度上升,导致换热效率下降,
工艺介质温度这不到要求,并引起受热面发生高温腐蚀。特别是合成氨装置中
原来以石脑油为燃料的转化炉 101B 改用重油后,由于重油灰分较多,转化炉
的按熟着结灰更加严重。通过分析蒸汽吹灰、声波吹灰及燃气高能脉冲吹灰的
原理,比较它们的效果和费用,最后确定采用干冰清洗结合燃气高
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