当前位置:主页 > 管理论文 > 工程管理论文 >

风冷冷凝机组管片式冷凝器设计研究

发布时间:2021-09-06 04:55
  基于降低成本和提升能效的目标,对风冷冷凝机组XJQ06MA原型机进行小管径替代,在满足设计要求下,使冷凝器铜材消耗降低了5.83%。拟定6进3出、8进4出、6进6出三种流程设计方案,采用EVAP-COND软件分析迎面风速对换热量和压力损失的影响,结果表明:风速低于2m/s时换热量随风速提升效果显著,风速大于2m/s后提升效果较小。通过对比制冷剂流速和传热温差的变化,分析三种方案产生差异的原因,结果为采用分-合流流程布置可增大出液过冷度,提高换热量。试验结果显示,三种设计方案机组COP较原型机分别提升9.23%、6.74%、4.16%。 

【文章来源】:低温与超导. 2020,48(09)北大核心

【文章页数】:5 页

【部分图文】:

风冷冷凝机组管片式冷凝器设计研究


流程设计方案示意图

变化图,换热,风速,变化图


设定冷凝器入口压力1 705 kPa,入口温度105 ℃,制冷量质量流量220 kg/h,空气侧环境干球温度32 ℃,迎面风速设置范围1.4 m/s~2.6 m/s,以优化风冷冷凝器与风机的匹配,所得换热量和压降变化如图2、图3所示。图3 压降随风速变化图

变化图,风速,变化图,换热


图2 换热量随风速变化图由换热量变化图可知,当迎面风速小于2 m/s时,换热量随着风速的提高显著增大,以方案A为例,迎面风速为2 m/s时换热量较1.4 m/s时增大7.32%;当迎面风速大于2 m/s时,虽然换热量也随着风速的提高而增大,但增幅较小,仍以方案A为例,迎面风速为2.6 m/s时换热量较2 m/s时仅增大1.22%。

【参考文献】:
期刊论文
[1]Experimental Study on Condensation Heat Transfer Characteristics of R410A in Short Vertical Tubes[J]. XU Wenyun,JIA Li,TAN Zetao.  Journal of Thermal Science. 2015(03)
[2]冷凝器循环流路的模拟优化与实验研究[J]. 申文军,余晓明,苏宗祧.  电器. 2013(S1)
[3]基于模拟的冷凝器结构优化设计方法[J]. 万秀红,谢建平,叶伟锋.  数字技术与应用. 2012(05)
[4]基于遗传算法的翅片管换热器管路优化方法[J]. 吴志刚,丁国良,浦晖,龙慧芳.  化工学报. 2007(05)
[5]翅片管换热器最佳回路长度的仿真计算[J]. 郑钢,杨强.  制冷与空调. 2006(04)
[6]对具有复杂流路布置的翅片管换热器的性能仿真与分析[J]. 刘建,魏文建,丁国良,王凯建.  化工学报. 2005(01)
[7]制冷剂流路对冷凝器换热特性的影响[J]. 张智,金培耕,涂旺荣,程志明,梅新兴,刘志刚.  暖通空调. 2002(05)



本文编号:3386790

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/guanlilunwen/gongchengguanli/3386790.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户8a9b5***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com