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金属膜分离工艺在苯胺装置的试验应用研究

发布时间:2021-11-13 21:45
  苯胺装置流化床运行过程中催化剂粉末易带入产品中,进入精制系统导致固废量增加,常规方法很难将其从系统中分离。通过深入研讨,根据装置主要运行参数、粗品成分及含量、特性,制定解决方案。进行金属烧结膜错流和死端方式分离侧线试验装置设计、加工,开展现场侧线试验,通过滤芯和最佳操作条件筛选,最终验证了试验的可行性,为技术升级和转型发展奠定基础。 

【文章来源】:广东化工. 2020,47(17)

【文章页数】:5 页

【部分图文】:

金属膜分离工艺在苯胺装置的试验应用研究


液固分离试验流程

错流过滤,滤液,原料,滤芯


从图2的原料液和滤液可以明显看到原料液含有分层的两部分,棕黄色的上层水相为水包油态,深棕色的下层油相为油包水态。长时间静置后,上层颜色会逐渐变呈浅乳白色,而下层逐渐便为黑色。催化剂存在于下层油相中。滤液中看不到上层水相,而只有油相,即使静置5 min以上仍是如此。说明过滤过程中,滤芯连水珠也进行了截留,形成脱水效应。由于料液中的大量水珠给过滤增加了的阻力,导致过滤速度相对较慢。滤液中通过高精度滤纸进一步过滤,未发现催化剂颗粒,说明所用的滤芯具有足够高的过滤精度。1.2.1. 2 滤芯M-1

滤芯,丝网,错流过滤,通量


选用5层烧结不锈钢丝网型滤芯M-1,过滤精度为8μm,过滤压力为0.05 MPa,其它操作条件不变。在过滤过程中过滤与反洗操作交替进行,滤速随时间的变化见图3。初始过滤通量约为1.4 m3/(m2·h),经10~15 min滤速降到0.36m3/(m2·h),进行反洗,反洗后滤速基本完全恢复。通过原料液和滤液的对比,发现二者的含水率没有明显变化,说明该滤芯几乎没有发生脱水效应,这也与该滤芯孔径较大有关。

【参考文献】:
期刊论文
[1]膜分离在化工装置中应用[J]. 文飞,范新宇.  化工设计通讯. 2017(10)



本文编号:3493778

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