伺服阀阀芯节流工作边亚微米级精密磨削装置的研究
本文关键词:伺服阀阀芯节流工作边亚微米级精密磨削装置的研究
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【摘要】:在电液伺服阀的制造过程中,阀芯、阀套搭接量的配磨是伺服阀制造工艺中的关键工序。搭接量配磨的过程实际上就是反复的进行搭接量的测量和对阀芯磨削,直到满足设计要求。其磨削精度直接关系到伺服阀配磨的准确性。当前伺服阀搭接量磨削主要是在Studer S20磨床进行的,其存在对刀误差人为判断、客观干扰强、加工效率低下以及机床光栅尺的精度已无法满足磨削要求的问题。本文的主要研究目标就是根据声发射技术和微进给技术的理论,研制了一套可用于伺服阀阀芯节流工作边亚微米级精密磨削装置,来解决上述问题。本文针对机床当前磨削出现的问题进行分析,提出使用声发射技术、电机带动手轮的方式实现自动对刀,压电陶瓷进行微进给的总体设计方案。确定了整体装置的组成部分,明确了课题内容,包括机械系统、电气系统、控制台及控制软件、误差分析实验等。并对研制中的关键技术进行了分析论证。详述整体装置硬软件的各部分的设计。机械系统方面,改进设计包括微驱动顶尖和滑动尾座的微进给系统,设计了电机带微进给手轮结构的自动对刀装置;电气方面,根据整体系统要求的各部分的功能设计了电路图,并以此搭建装置的控制台;软件方面,根据整个磨削的过程,采用Lab VIEW图形化编程的方式编写了磨削系统的控制软件。将所设计、搭建的阀芯精密配磨装置在Studer S20磨床上进行安装调试,保证前后顶尖对中的机械误差。对压电陶瓷进给的位移误差进行分析,并进行了声发射对刀误差测试实验。通过实验,寻找合适的对刀判断点,控制对刀误差在允许的范围内,整体误差分析和验证完毕后,现场试加工伺服阀阀芯,测量加工件的搭接量,验证了配磨结果合乎设计要求。
【关键词】:伺服阀阀芯 搭接量 精密磨削 声发射对刀 LabVIEW编程
【学位授予单位】:哈尔滨工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TH137;TG580
【目录】:
- 摘要4-5
- ABSTRACT5-9
- 第1章 绪论9-17
- 1.1 课题来源及研究的背景与意义9-12
- 1.2 伺服阀阀芯磨削技术的发展现状12-15
- 1.2.1 国内外阀芯配磨工艺的发展现状12-13
- 1.2.2 微进给技术的发展现状13-14
- 1.2.3 声发射对刀技术的发展现状14-15
- 1.3 课题主要研究内容15-17
- 第2章 精密配磨装置总体方案设计及关键技术分析17-24
- 2.1 总体方案设计17-19
- 2.2 声发射对刀技术基本理论及研究19-23
- 2.2.1 声发射信号来源机理与计算分析19-20
- 2.2.2 声发射信号对刀分析方法20-22
- 2.2.3 声发射采集原理22-23
- 2.3 本章小结23-24
- 第3章 伺服阀阀芯精密配磨装置的搭建24-39
- 3.1 微驱动系统结构设计24-30
- 3.1.1 微驱动顶尖的结构设计24-26
- 3.1.2 滑动尾座的结构设计26-30
- 3.2 自动对刀装置的机械结构设计30-32
- 3.3 电气电路系统装置的研制32-35
- 3.4 系统控制软件开发35-38
- 3.4.1 设备驱动开发35
- 3.4.2 伺服阀阀芯配磨软件35-38
- 3.5 本章小结38-39
- 第4章 精密配磨装置误差的测试与分析39-52
- 4.1 精密配磨装置误差来源分析39-40
- 4.2 压电陶瓷驱动器误差分析40-43
- 4.3 机械结构误差分析与校正43-45
- 4.4 声发射对刀误差测试实验45-49
- 4.5 误差分析及配磨结果验证实验49-51
- 4.6 本章小结51-52
- 结论52-53
- 参考文献53-58
- 致谢58
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