热电厂烟气脱硝脱硫除尘系统改造及工程实践
发布时间:2020-12-15 18:03
燃煤烟气排放的粉尘、SO2和NOx等污染物是形成雾霾的前驱体,控制燃煤过程大气污染物排放已成为解决大气雾霾污染问题的重要举措。全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造,降低煤耗和污染排放,是新时期大气污染控制行动、打赢“蓝天保卫战”的重要内容。燃煤电厂烟气净化优化是一个极其复杂的过程,涵盖了烟气脱硝、烟气脱硫和烟气除尘等内容,因此,多种污染物高效协同脱除的系统开发,是燃煤电厂大气污染物超低排放的核心。本文针对SNCR+干法烟气脱硫+静电烟气除尘组合工艺,通过多环节改造、系统性优化,实现燃煤电厂烟气污染物的超低排放。烟气脱硝优化涉及循环物料系统、布风装置、二次风口、水冷屏和过热屏等环节,结合低氮燃烧改造,实现超低排放,改造后NOx排放浓度从均值80mg/Nm3降低到50mg/Nm3以下。烟气脱硫优化涉及燃料品质控制、炉内烟气脱硫以及湿法烟气脱硫等环节,通过加装石灰石石膏湿法烟气脱硫,SO2浓度从均值700mg/Nm3降低到均值11mg/Nm3。烟气除尘优化包括烟气...
【文章来源】:浙江工业大学浙江省
【文章页数】:83 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
热电厂工艺流程图
浙江工业大学硕士学位论文9图1-2SNCR法脱硝喷枪插入位置现有SNCR脱硝装置设计技术经济指标如表1-1。表1-1现有SNCR脱硝系统设计技术经济指标序号项目单位数值1锅炉容量t/h1302额定烟气量Nm3/h2080003燃料校核煤种4处理前NOx(以NO2计)基础浓度(标况、干态、6%O2)mg/Nm3≤3005旋风分离器入口温度℃850~9806处理后NOx(以NO2计)控制浓度(标况、干态、6%O2)mg/Nm3≤1007SNCR设计脱硝效率%≥66.78氨逃逸率mg/Nm3≤89系统可用率%9810压缩空气总量Nm3/h16211稀释水总量t/h0.312氨水总量t/h0.15注:物耗为单台炉量
热电厂烟气脱硝脱硫除尘系统改造及工程实践10目前,公司的SNCR烟气脱硝正常运行,每台锅炉最大氨水耗量约0.15t/h。1~5#锅炉经SNCR烟气脱硝处理后,净烟气NOx排放浓度值为80mg/Nm3左右。(2)烟气脱硫公司烟气脱硫系统采用炉内喷钙烟气脱硫系统。炉内喷钙烟气脱硫的原理是,在900℃左右的床温下,空气与石灰石及煤炭颗粒在炉膛的密相区充分混合,通过煤炭颗粒燃烧释放出的热量,将石灰石煅烧后生成CO2和CaO。燃烧不充分的煤炭颗粒通过烟气携带,在炉膛的上部稀相区内进一步燃烧,同时CaO与煤炭颗粒燃烧生成的SO2反应生成CaSO4,从而达到去除SO2的目的。主要方程式为:CaCO3→CaO+CO2(2-1)CaO+SO2→CaSO3(2-2)2CaSO3+O2→2CaSO4(2-3)炉内喷钙烟气脱硫见图1-3。当炉内烟气脱硫Ca/s比为2:1时,炉内烟气脱硫效率约80%。图1-3炉内喷钙烟气脱硫
【参考文献】:
期刊论文
[1]机组烟气脱硫超低排放工程探析[J]. 王敏杰. 电力设备管理. 2019(08)
[2]烟气多污染物超低排放协同治理技术研究[J]. 林欢. 中国环保产业. 2019(07)
[3]Improving the removal of fine particles by chemical agglomeration during the limestone-gypsum wet flue gas desulfurization process[J]. Lei Zhou,Yong Liu,Lvyuan Luo,Zhulin Yuan,Linjun Yang,Hao Wu. Journal of Environmental Sciences. 2019(06)
[4]1000MW超超临界锅炉低NO_x燃烧器改造的数值模拟研究[J]. 关新河,李彦,朱群志,管明健. 中国电机工程学报. 2019(08)
[5]电厂烟气脱硫废水零排放工艺中试研究[J]. 蒋路漫,周振,田小测,窦微笑,陈国锋,李朝明,李黎. 热力发电. 2019(01)
[6]Effect of wet flue gas desulfurization(WFGD) on fine particle(PM2.5) emission from coal-fired boilers[J]. Sen Yao,Shuiyuan Cheng,Jianbing Li,Hanyu Zhang,Jia Jia,Xiaowei Sun. Journal of Environmental Sciences. 2019(03)
[7]中国燃煤电厂电除尘技术发展及应用综述[J]. 安连锁,王金平,郦建国,杨浩锋,刘卫平,刘含笑,黎在时,杜依倩. 中国电力. 2018(04)
[8]增压富氧条件下锅炉高温过热器换热特性分析[J]. 李晓敏,王立军. 热力发电. 2017(10)
[9]1000 MW二次再热机组塔式锅炉过热器与再热器优化改造[J]. 刘超,刘辉,王林,高景辉,赵志丹,王红雨,孟颖琪. 热力发电. 2017(08)
[10]湿法脱硫吸收塔协同除尘试验[J]. 宦宣州,何育东,王少亮,陶明. 热力发电. 2017(07)
本文编号:2918670
【文章来源】:浙江工业大学浙江省
【文章页数】:83 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
热电厂工艺流程图
浙江工业大学硕士学位论文9图1-2SNCR法脱硝喷枪插入位置现有SNCR脱硝装置设计技术经济指标如表1-1。表1-1现有SNCR脱硝系统设计技术经济指标序号项目单位数值1锅炉容量t/h1302额定烟气量Nm3/h2080003燃料校核煤种4处理前NOx(以NO2计)基础浓度(标况、干态、6%O2)mg/Nm3≤3005旋风分离器入口温度℃850~9806处理后NOx(以NO2计)控制浓度(标况、干态、6%O2)mg/Nm3≤1007SNCR设计脱硝效率%≥66.78氨逃逸率mg/Nm3≤89系统可用率%9810压缩空气总量Nm3/h16211稀释水总量t/h0.312氨水总量t/h0.15注:物耗为单台炉量
热电厂烟气脱硝脱硫除尘系统改造及工程实践10目前,公司的SNCR烟气脱硝正常运行,每台锅炉最大氨水耗量约0.15t/h。1~5#锅炉经SNCR烟气脱硝处理后,净烟气NOx排放浓度值为80mg/Nm3左右。(2)烟气脱硫公司烟气脱硫系统采用炉内喷钙烟气脱硫系统。炉内喷钙烟气脱硫的原理是,在900℃左右的床温下,空气与石灰石及煤炭颗粒在炉膛的密相区充分混合,通过煤炭颗粒燃烧释放出的热量,将石灰石煅烧后生成CO2和CaO。燃烧不充分的煤炭颗粒通过烟气携带,在炉膛的上部稀相区内进一步燃烧,同时CaO与煤炭颗粒燃烧生成的SO2反应生成CaSO4,从而达到去除SO2的目的。主要方程式为:CaCO3→CaO+CO2(2-1)CaO+SO2→CaSO3(2-2)2CaSO3+O2→2CaSO4(2-3)炉内喷钙烟气脱硫见图1-3。当炉内烟气脱硫Ca/s比为2:1时,炉内烟气脱硫效率约80%。图1-3炉内喷钙烟气脱硫
【参考文献】:
期刊论文
[1]机组烟气脱硫超低排放工程探析[J]. 王敏杰. 电力设备管理. 2019(08)
[2]烟气多污染物超低排放协同治理技术研究[J]. 林欢. 中国环保产业. 2019(07)
[3]Improving the removal of fine particles by chemical agglomeration during the limestone-gypsum wet flue gas desulfurization process[J]. Lei Zhou,Yong Liu,Lvyuan Luo,Zhulin Yuan,Linjun Yang,Hao Wu. Journal of Environmental Sciences. 2019(06)
[4]1000MW超超临界锅炉低NO_x燃烧器改造的数值模拟研究[J]. 关新河,李彦,朱群志,管明健. 中国电机工程学报. 2019(08)
[5]电厂烟气脱硫废水零排放工艺中试研究[J]. 蒋路漫,周振,田小测,窦微笑,陈国锋,李朝明,李黎. 热力发电. 2019(01)
[6]Effect of wet flue gas desulfurization(WFGD) on fine particle(PM2.5) emission from coal-fired boilers[J]. Sen Yao,Shuiyuan Cheng,Jianbing Li,Hanyu Zhang,Jia Jia,Xiaowei Sun. Journal of Environmental Sciences. 2019(03)
[7]中国燃煤电厂电除尘技术发展及应用综述[J]. 安连锁,王金平,郦建国,杨浩锋,刘卫平,刘含笑,黎在时,杜依倩. 中国电力. 2018(04)
[8]增压富氧条件下锅炉高温过热器换热特性分析[J]. 李晓敏,王立军. 热力发电. 2017(10)
[9]1000 MW二次再热机组塔式锅炉过热器与再热器优化改造[J]. 刘超,刘辉,王林,高景辉,赵志丹,王红雨,孟颖琪. 热力发电. 2017(08)
[10]湿法脱硫吸收塔协同除尘试验[J]. 宦宣州,何育东,王少亮,陶明. 热力发电. 2017(07)
本文编号:2918670
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