NTPI再生板翅式EGR冷却器的试验研究!
发布时间:2020-02-01 09:17
【摘要】:建立了低温等离子体喷射(non-thermal plasma injection,NTPI)技术再生板翅式废气再循环(exhaust gas recirculation,EGR)冷却器的试验平台及EGR冷却器换热性能测试系统,考察了NTPI对EGR冷却器的宏观再生效果;利用热重分析(thermo-gravimetric analysis,TGA)和傅里叶红外光谱分析(Fourier transform infrared spectroscopy,FTIR)技术,对NTPI处理前后EGR冷却器的内部炭层进行取样研究,探索了NTPI对炭层样品理化特性的影响。研究结果表明:NTPI技术可以有效渗透剥离EGR冷却器气道内壁的炭层,并能够显著改善冷却器的换热性能;在NTPI作用下,炭层中挥发性物质(volatility fraction,VF)的比含量明显降低,固体炭的比含量虽增加但燃烧活性提高;同时低温等离子体可有效去除炭层VF中的醛酮类有机物,对有机酸酯类有机物无明显脱除效果。
【图文】:
循环的柴油机排气从翅片管内流过,并通过管壳之间的循环冷却水冷却。研究[6]表明:板翅式EGR冷却器比管壳式EGR冷却器的换热效率高25%~50%。然而,板翅式EGR冷却器极易堵塞,又不便再生,严重制约了板翅式EGR冷却器的应用,有必要开展板翅式EGR冷却器的再生研究工作。图1(b)为板翅式EGR冷却器为CA6DL2-35E4R柴油机完成耐久试验后拆下的,积炭情况相当严重。本文中将采用NTPI技术对该板翅式EGR冷却器进行再生试验。图1板翅式EGR冷却器1.2EGR冷却器换热性能测试系统EGR冷却器换热性能测试系统如图2所示。测试系统工作时,参与再循环的柴油机排气在EGR冷却器内部的流向如图2中箭头A所示,冷却水的流向如图2中箭头B所示,为顺流式冷却。测试系统中,EGR冷却器气道的进/出口处分别布置了一个直径为2mm的K型玻璃纤维测温热电偶(Omega,GG-K-36),量程为-73~482℃,可测EGR冷却器的进/出气温度Tg,i、Tg,o;EGR冷却器水腔的进/出口处也分别布置了一个直径为1mm的低温K型热电偶(Omega,NR40b),量程为-200~260℃,可测水腔进/出口处冷却水的温度Tc,i、Tc,o。图2EGR冷却器换热性能测试系统装置图冷却器的换热性能可以通过EGR出气温度、EGR冷却效率、EGR冷却器的对数平均温差及其前后端压差等评判。EGR冷却效率为实际换热量与最大可能换热量之比,如式(1)所示[1
31.6如表1所示,经6h再生后,EGR出气温度降低至90℃,冷却效率从85%提高到91%,TLMTD降低了6.7K,表明再生后EGR冷却器的换热性能显著改善,并可逐渐恢复无积炭状态下的换热水平。再生前EGR冷却器前后端压差为4.3kPa,再生后降低至2.5kPa,无积炭状态下为1.6kPa,说明经NTP作用后,EGR冷却器气道内的堵塞情况已大幅度缓解。各评价指标的变化表明:NTP可有效再生EGR冷却器。再生效果如图4所示。图4板翅式EGR冷却器进气端再生前后形貌2.2再生前后形貌对比EGR冷却器因其特定的积炭机理,炭层会紧紧吸附在气道的内壁上,积炭严重时甚至会在进/出口处形成积炭瘤,坚固且不易去除。然而,再生结束后取出EGR冷却器进行观察,发现出口端的炭层整体剥离了壁面(图5),并倒出了大量当量直径1~4mm不等、厚度0.3~1.0mm不等的炭片层和一些白色粉末,积炭瘤也不再坚固,变得脆且疏松易于去除。这是因为炭层中的黏结性成分被NTP活性物质分解或去除,但由于翅距较小,进口处的积炭瘤足以封堵其周围气道,且积炭瘤为凝结吸附而成并非堆积而成,无孔无隙,致使NTP活性气体无法直接穿透积炭瘤流入被堵住的气道内部,因此被封堵气道内部的积炭尚未处理完全,,有待进一步研究。图5板翅式EGR冷却器出气端再生前后形貌对比2.3NTPI对EGR冷却器内部积炭理化特性的影响为了更深入地了解NTP活性物质对EGR冷却器内部炭层理化特性的影响,针对再生前后所获取的炭层样品进行了热重分析(therm
本文编号:2575353
【图文】:
循环的柴油机排气从翅片管内流过,并通过管壳之间的循环冷却水冷却。研究[6]表明:板翅式EGR冷却器比管壳式EGR冷却器的换热效率高25%~50%。然而,板翅式EGR冷却器极易堵塞,又不便再生,严重制约了板翅式EGR冷却器的应用,有必要开展板翅式EGR冷却器的再生研究工作。图1(b)为板翅式EGR冷却器为CA6DL2-35E4R柴油机完成耐久试验后拆下的,积炭情况相当严重。本文中将采用NTPI技术对该板翅式EGR冷却器进行再生试验。图1板翅式EGR冷却器1.2EGR冷却器换热性能测试系统EGR冷却器换热性能测试系统如图2所示。测试系统工作时,参与再循环的柴油机排气在EGR冷却器内部的流向如图2中箭头A所示,冷却水的流向如图2中箭头B所示,为顺流式冷却。测试系统中,EGR冷却器气道的进/出口处分别布置了一个直径为2mm的K型玻璃纤维测温热电偶(Omega,GG-K-36),量程为-73~482℃,可测EGR冷却器的进/出气温度Tg,i、Tg,o;EGR冷却器水腔的进/出口处也分别布置了一个直径为1mm的低温K型热电偶(Omega,NR40b),量程为-200~260℃,可测水腔进/出口处冷却水的温度Tc,i、Tc,o。图2EGR冷却器换热性能测试系统装置图冷却器的换热性能可以通过EGR出气温度、EGR冷却效率、EGR冷却器的对数平均温差及其前后端压差等评判。EGR冷却效率为实际换热量与最大可能换热量之比,如式(1)所示[1
31.6如表1所示,经6h再生后,EGR出气温度降低至90℃,冷却效率从85%提高到91%,TLMTD降低了6.7K,表明再生后EGR冷却器的换热性能显著改善,并可逐渐恢复无积炭状态下的换热水平。再生前EGR冷却器前后端压差为4.3kPa,再生后降低至2.5kPa,无积炭状态下为1.6kPa,说明经NTP作用后,EGR冷却器气道内的堵塞情况已大幅度缓解。各评价指标的变化表明:NTP可有效再生EGR冷却器。再生效果如图4所示。图4板翅式EGR冷却器进气端再生前后形貌2.2再生前后形貌对比EGR冷却器因其特定的积炭机理,炭层会紧紧吸附在气道的内壁上,积炭严重时甚至会在进/出口处形成积炭瘤,坚固且不易去除。然而,再生结束后取出EGR冷却器进行观察,发现出口端的炭层整体剥离了壁面(图5),并倒出了大量当量直径1~4mm不等、厚度0.3~1.0mm不等的炭片层和一些白色粉末,积炭瘤也不再坚固,变得脆且疏松易于去除。这是因为炭层中的黏结性成分被NTP活性物质分解或去除,但由于翅距较小,进口处的积炭瘤足以封堵其周围气道,且积炭瘤为凝结吸附而成并非堆积而成,无孔无隙,致使NTP活性气体无法直接穿透积炭瘤流入被堵住的气道内部,因此被封堵气道内部的积炭尚未处理完全,,有待进一步研究。图5板翅式EGR冷却器出气端再生前后形貌对比2.3NTPI对EGR冷却器内部积炭理化特性的影响为了更深入地了解NTP活性物质对EGR冷却器内部炭层理化特性的影响,针对再生前后所获取的炭层样品进行了热重分析(therm
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本文编号:2575353
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