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火电机组脱硫超低排放运行能耗分析与节能运行展望

发布时间:2021-04-14 19:42
  完成超低排放改造后,脱硫系统运行能耗大幅增加,脱硫厂用电率平均值为1.40%,折合供电煤耗约为4.4 g/(kW·h)。随着火电企业经营压力加重,超低排放运行时必须同时兼顾节能和减排双重目标。基于此,选取了33台不同工艺(单塔、双塔)的600 MW级机组作为研究对象,从脱硫厂用电率和单位脱硫能耗2方面分析了运行能耗情况,并重点分析了能耗影响因素。最后,从开展能效对标管理、脱硫系统运行优化、关键设备节能改造、浆液品质把控、精细化检修、合理使用脱硫添加剂等角度,对脱硫运行节能进行了展望。 

【文章来源】:发电技术. 2020,41(05)

【文章页数】:7 页

【部分图文】:

火电机组脱硫超低排放运行能耗分析与节能运行展望


不同设备(系统)下脱硫厂用电率的分布情况

工艺图,脱硫,能耗,工艺


从SO2脱除量角度,单位脱硫能耗越高,脱硫经济性越差。不同SO2浓度区间下2种工艺单位脱硫能耗情况分别如图4、5所示。可以看出,除个别机组外,2种工艺单位脱硫能耗基本都随着入口SO2浓度的增加而降低,双塔工艺单位脱硫能耗平均值要大大低于单塔工艺。对于单塔工艺,SO2质量浓度低于2 000 mg/m3时,单位脱硫能耗超出高浓度区间较多,主要原因在于低SO2浓度运行调整难度增大,普遍存在少投一台循环泵超标、多投一台循环泵SO2排放数值为“0”的现象,为了确保达标排放,部分电厂存在压低p H值(控制在5.0以下)、多投一台循环泵的粗放式运行模式,导致运行经济性较差。在单、双塔工艺均适用的浓度区间(2 500~4 000 mg/m3),2种工艺单位脱硫能耗并无明显差距,但是在高浓度区间(10 000~11 000 mg/m3)时,双塔工艺单位能耗几乎是低浓度区间(2 500~3 000 mg/m3)的一半,显示了其处理高浓度烟气时经济性更高。图5 双塔工艺单位脱硫能耗情况

工艺图,能耗,脱硫,双塔


图5 双塔工艺单位脱硫能耗情况

【参考文献】:
期刊论文
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本文编号:3137902

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