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9E燃气轮机先进热通道升级改造及性能分析

发布时间:2021-07-31 19:50
  针对GE公司的PG9171型燃气轮机优化改进-先进热通道(AGP)优化方案进行了实际分析,改造内容包括了三级透平动静叶片及复环、压气机内缸气封以及压气机进口导叶(IGV)开度调整,并对升级改造后的机组性能进行了计算分析,计算结果表明改造后燃机机组单循环及联合循环性能都有所提升,先进热通道升级改造对机组有效。 

【文章来源】:内燃机与配件. 2020,(23)

【文章页数】:2 页

【部分图文】:

9E燃气轮机先进热通道升级改造及性能分析


全三维透平动叶叶片的设计结构

护环,纹路,涂层表面,机械结构


新型可磨涂层护环的表面结构采用带有特殊的纹路的设计,其作用在于:(1)为了减少涂层磨损量,也为降低透平动叶与护环二者的接触,减少对动叶材质造成损伤,燃气轮机透平动叶只有凸出的表面花纹与护环接触。(2)护环的表面纹路间隙有粗细之分,其安装方向需按设计好的方向进行。如图2所示,燃机透平的动叶将从上至下穿过护环,纹路方向自由细到粗。因为动叶在滑过护环的过程中,护环间隙产生一定的气动阻力,所以这种设计可有效减少二次流的损失。1.3 压气机排气内缸刷式气封改造

联合循环,热耗,燃气轮机


为了验证先进热通道部件对机组经济性的实际影响,在机组改造前后分别进行了热力性能试验。燃气轮机试验依据标准GB/T 14100《燃气轮机验收试验》、GB/T 28686《燃气轮机性能试验》、联合循环试验依据标准GB/T18929《联合循环发电装置验收试验》完成,实际试验数据对比如下:(1)燃气轮机简单循环经济性:参数修正后,先进热通道部件改造前燃气轮机的负荷为101.96MW,改造后为114.99MW,机组简单循环负荷提高12.77%;改造前热耗11796k J/(k W·h),改造后热耗11024k J/(k W·h),热耗降低约6.54%。(2)燃-汽机联合循环经济性:改造前联合循环总负荷为163.6MW,改造后为177.06MW,机组联合循环负荷提高约8.23%;联合循环改造前热耗7349k J/(k W·h),改造后热耗7151k J/(k W·h),热耗降低2.69%。

【参考文献】:
期刊论文
[1]PG9351FA型燃气轮机热通道部件改造可行性分析[J]. 李云峰,姜红卫,鲁晓宇,夏林,胡孟起.  热力发电. 2019(06)
[2]PG9171E型燃气轮机通流部分的升级改造及其性能分析[J]. 刘志勇,柏森,富兆龙.  燃气轮机技术. 2014(04)



本文编号:3314086

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